焦炉污染物排放的另一类是不完全属于阵发性的有害气体,主要是SO2(H2S)、NOX、CO和其它(BSO和BaP等多环芳烃)等。不同规格焦炉,由于每天打开各泄漏口次数不同,密封面长度不同,其排放的粉尘量和有害气体量也不同。以年产150万t的焦炉规模为例,炭化室高7m焦炉泄漏口数量比6m焦炉减少20%,密封面长度减少13.3%,每天打开各泄漏口次数分别减少21%和28.6%,从而大大减少了有害气体排放量。见下表:
污染物排放对比
名
称 |
单位 |
6m焦炉 |
JNX70-2型 |
JNX3-70-1型 |
与6m焦炉相比7m焦炉减少量 |
炭化室有效容积 |
m3 |
38.5 |
48 |
55.6 |
|
单孔焦炭产量 |
t |
21.4 |
27.45 |
31.8 |
|
焦炉炉组组成 |
孔 |
150 |
2×60 |
2×60 |
|
每天出炉次数 |
次 |
192.1 |
151.6 |
137.1 |
分别减少21%、28.6% |
泄漏口数量 |
个 |
1050 |
840 |
840 |
减少20% |
其中:上升管 |
个 |
150 |
120 |
120 |
|
装煤孔 |
个 |
600 |
480 |
480 |
|
炉门 |
个 |
300 |
240 |
240 |
|
密封面长度 |
km |
约8.3 |
约7.2 |
|
减少13.3% |
每天打开各泄漏口次数 |
次 |
1344.7 |
1061 |
960 |
分别减少21%、28.6% |
现在正为宝钢梅山焦化厂和鞍钢焦化第四期工程设计建设JNX3-70-1型7米焦炉,预计分别于2010年~2011年投产。
与6m焦炉相比,7m焦炉在焦炉炉体﹑焦炉机械﹑焦炉工艺和环保水平等诸多方面已有了本质的改变,均已达到了国际先进水平且成熟可靠。
2
捣固焦炉的大型化
o 虽然我国煤炭资源比较丰富,但炼焦煤资源相对较少,强粘结性煤资源更稀缺。近几年,我国炼焦能力的超常发展,使炼焦煤供应紧上加紧;国际市场炼焦煤价格的节节上扬;这些都促使我国发展捣固炼焦。
o 上世纪,我国只在大连、抚顺和镇江等有炭化室高3.2m和3.8m小型捣固焦炉,总计不到20座。2000年我国开发了炭化室高4.3m、宽500mm捣固焦炉。因其技术成熟、效果好,在全国很快推广。
o 现在我国投产的捣固焦炉已超过360座,炼焦生产能力接近0.8亿吨。相当于每年少用强粘结性2400万吨左右,大大缓解了我国强粘结性炼焦煤的供应。
我国自行开发了多种5.5米捣固焦炉,其中中冶焦耐开发的两种为JNDK55-05型和JND55-07型,其参数如下表:
序号 |
型号 |
JND55-07 |
JNDK55-05 |
1 |
炭化室高
(冷/热)mm |
5550 |
5550 |
2 |
炭化室长/宽
mm |
15980/500 |
15980/554 |
3 |
每孔有效容积
m3 |
41 |
44.7 |
4 |
每孔装煤量(干) |
36.6 |
40.6t |
5 |
周转时间(小时) |
22.5 |
25.5 |
6 |
每孔年产焦量(t/a) |
10516 |
10321 |
至2008年底,我国已有云南曲靖、山东铁雄、河南金马和河北旭阳等共
12座5.5米捣固焦炉投产。这说明我国的捣固炼焦技术已由炭化室高4.3米全面向5.5米迈进!
2006年,中冶焦耐开发了世界最高的6.25米捣固焦炉,现已在河北唐山佳华设计施工,预计2009年3月投产,它使我国捣固炼焦大型化技术迈向一个新台阶。该工程为新建4×46孔炭化室高6.25米大型捣固焦炉,年产干全焦220万t,其焦炉参数如下表:
序号 |
名
称 |
单
位 |
数
量 |
1 |
炭化室全长/全高(冷)/平均宽 |
mm |
17000/6170/530 |
2 |
炭化室有效容积 |
m3 |
51.4 |
3 |
每孔炭化室装煤量(干) |
t |
45.6 |
4 |
焦炉周转时间 |
h |
24.5 |
5 |
每孔年产焦量 |
t/a孔 |
12065 |
6 |
焦炉极限负荷(SUGA值) |
kpa |
>11
|
7 |
煤饼高宽比 |
|
6000/470=12.77 |
JND625-06型是双联火道、废气循环、焦炉煤气下喷、高炉煤气侧入的复热式捣固焦炉。2008年昆钢、莱钢和旭阳也已决定建设6.25米捣固焦炉,预计2010年~2011年投产。
3
干熄焦技术的推广及大型化
干法熄焦(简称“干熄焦”)是相对于用水熄灭炽热红焦的湿熄焦而言的。其基本原理是:利用冷惰性气体在干熄炉中与红焦直接换热,从而冷却焦炭。
采用干熄焦可回收约80%的红焦显热,平均每熄1吨红焦可回收3.9MPa、450℃蒸汽0.45~0.58t。采用全凝机组发电,平均每熄1吨红焦产生的蒸汽净发电95~105kwh。
采用干熄焦可改善焦炭质量,降低高炉焦比。在保持焦炭质量不变的情况下,采用干熄焦可在配煤中多用15%的弱粘结性煤。若我国有5000万吨焦炭生产能力采用干熄焦,则每年可节省主焦煤1000万吨。
采用干熄焦可大大减少环境污染。干熄焦回收红焦废热产生蒸汽,可用于发电,避免了生产等量蒸汽燃煤而对大气的污染(5-6t蒸汽需要1吨动力煤)。对规模为100万t/a焦化厂而言,采用干熄焦技术,每年可以减少8-10万t动力煤燃烧对大气的污染。相当于少向大气排放144t~180t烟尘、1280t~1600tSO2
,尤其是每年可以减排10万t~17.5万tCO2,减少温室效应,保护生态环境。
采用干熄焦可以节水,宝钢的实践数据是平均每吨焦炭节水0.440t以上。
采用干熄焦技术可降低炼焦能耗50~60kgce/t焦。
截至2008年6月底,我国投产运行的干熄焦装置共59套,有5120万吨年焦炭生产能力配置了干熄焦装置,按干熄焦能力计,位居世界第一位。我国在建和已投产干熄焦装置共126套,已经和正在为12012万吨年焦炭生产能力配置干熄焦装置,相当于我国2007年机焦产量3.0537亿吨的39.3%,相当于我国2007年钢铁工业耗焦总量28822万吨的41.7%。
4 煤调湿技术的推广
“煤调湿”是将炼焦煤料在装炉前去除一部分水份,保持装炉煤水份稳定在6%左右,然后装炉炼焦。
煤调湿技术的特点是:
o 采用煤调湿技术,煤料含水量每降低1%,炼焦耗热量就降低62.0MJ/t(干煤)。当煤料水分从11%下降至6%时,炼焦耗热量节省310MJ/t(干煤);
o 装炉煤水分的降低,使装炉煤堆密度提高,干馏时间缩短,因此,焦炉生产能力可提高7~11%;
o 改善焦炭质量,其DI可提高1~1.5个百分点,焦炭反应后强度CSR提高1~3个百分点;在保证焦炭质量不变的情况下,可多配弱粘结煤8%~10%;
o 煤料水分的降低可减少1/3的剩余氨水量,相应减少剩余氨水蒸氨用蒸汽1/3,同时也减轻了废水处理装置的生产负荷;
o 采用焦炉烟道气进行煤调湿,其社会效益是减少温室效应,平均每吨入炉煤可减少约35.8kg的CO2排放量。
o 煤料水分的稳定可保持焦炉操作的稳定,有利于延长焦炉寿命。
按热源不同煤调湿工艺主要有以下几种型式:
1)用导热油为热源:导热油通过烟道换热器和上升管换热器吸收焦炉烟道气和荒煤气显热后温度提高至~210℃,然后在多管回转干燥机内与湿煤进行间接热交换。与湿煤换热后的冷导热油再送回烟道换热器和上升管换热器循环运行。
2)用蒸汽作热源:用干熄焦(CDQ)产生的蒸汽发电后的背压汽作热源,在多管回转干燥机内与湿煤进行间接热交换。世界上采用这种工艺的煤调湿(CMC)装置最多。有成熟可靠的经验,其设备紧凑、占地面积小、运转平稳、操作运行费用较低。
3)用焦炉烟道气作热源:利用焦炉烟道气作为热源,通过流化床干燥机将装炉煤进行直接加热干燥。这种煤调湿装置,节能效果显著,但除尘和整个装置的操作较复杂。
我国的煤调湿建设情况:现在我国宝钢、太钢和攀钢正在设计建设以蒸汽为热源的煤调湿装置,采用国产的回转式干燥机。预计宝钢煤调湿装置将于2008年中投产;太钢和攀钢的将于2009年初投产。济钢于2007年10月投产了自已开发的以焦炉烟道废气为热源、具有风选功能的流化床煤调湿装置。 昆钢、鞍钢、沙钢和安钢正在进行煤调湿的前期工作。
我国煤调湿装置的建设情况
厂名 |
调湿等级(煤含水) |
规模 |
干燥设备 |
热源 |
煤水份 |
除尘设施 |
宝钢 |
~10%至6% |
330t/h |
多管回转式干燥机 |
蒸汽33.6t/h,
1.2~1.6MPa |
含水较高
也可生产 |
较小 |
太钢 |
~10%至6% |
400t/h |
多管回转式干燥机 |
蒸汽36.75t/h,
1.2~1.6MPa |
含水较高
也可生产 |
较小 |
攀钢 |
~10%至6% |
380t/h |
多管回转式干燥机 |
蒸汽35.8t/h,
1.2~1.6MPa |
含水较高
也可生产 |
较小 |
济钢 |
~11%至8% |
300t/h |
流化床干燥器 |
焦炉烟道废气 |
不易太高 |
较大 |
5
焦化废水的深度处理
资源节约、环境友好的焦化厂必须使处理后的焦化废水资源得到最大限度地合理使用。
对钢铁企业,焦化废水经生化处理和脱氨氮后可全部回用于焦化厂和钢铁厂的浊循环水系统。对采用湿法熄焦的独立焦化厂,生化处理时,可不加稀释水量,减少生化处理水量,使处理后的废水全部在焦化厂内消耗掉。
但是,随着我国焦化厂逐渐采用干法熄焦,处理后废水无路可去,只能回用于净循环水系统,作水质要求严格的循环水补充水,因此必须进行深度处理。
中冶焦耐已开发设计出带深度处理的焦化酚氰废水处理技术,其由预处理、生化处理、深度处理及污泥处理等组成。废水生化处理采用缺氧-好氧的内循环工艺流程;深度处理采用膜分离技术。即:生物处理(A/A-O)+膜生物反应器(MBR)+反渗透(RO)+纳滤(NF)。
在预处理阶段,蒸氨废水首先进入重力除油池进行重力除油;再进入调节池,去除残留油和进行水质均匀化;最后进入浮选系统进行气浮除油,为下段生化处理创造条件。
在生化处理阶段,预处理后的废水进入厌氧池,进行水解和酸化;然后进入缺氧池,进行脱氮;最后自流入好氧膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR)去除废水中的酚、氰及其它有害物质,并通过硝化反应使废水中的NH4+
氧化为NO2-
和NO3-。
在深度处理阶段,缺氧池出水进入MBR。在此处,中空纤维超滤膜可以高效截留各类菌种,使生化反应得以顺利进行;有效去除相应的污染物,避免污泥的流失;同时可以截留一时难于降解的大分子有机物,延长其在反应器的停留时间,使之得到最大限度的分解。
MBR产水进入反渗透(Reveser Osmosis)系统。RO是以压力为驱动力,并利用反渗透膜只能透过水而不能透过溶质的选择性,使水溶液中溶质与水分离。RO的产水率为70%左右。为提高产水率,节约能量,特在RO膜组件后面串联一组纳滤(Nanometer-Filtration)膜组件,高效去除钙、镁离子,并能有效去除水中大分子量的可溶性组分,使产水率增加至75%左右。深度处理后的产水水质,可以满足循环水补充水的要求。
深度处理产出占原料水量25%左右的浓缩液。采用湿熄焦时,浓缩液可作湿熄焦补充水。采用干熄焦时,约40%浓缩液作除尘卸灰加湿或送煤场作防尘喷洒用;另60%浓缩液可排至城市污水处理厂进一步处理,也可送至其它对水质要求不高的设施中利用,或经活性炭吸附塔去除溶解性COD和色度等达标外排;吸附饱和的活性炭送煤场,配入煤中炼焦。
6 中国焦化技术走向世界
上世纪我国从外国引进6米焦炉、各种焦炉煤气脱硫、干熄焦等技术和设备。而进入21世纪,今非昔比,以中冶焦耐为代表的中国焦化技术先进而经济实惠,设备和耐火材料物美而价廉,因此获得了国际焦化界的认可,开始大踏步地走向世界:
o 为伊朗总包2座4.3米焦炉和改造1座旧焦炉正在施工建设中;
o 为南非总承包的1座6.2米焦炉已于2006年11月顺利投产;
o 为日本和歌山设计建设的2座6米焦炉正在紧张施工,预计2009年中投产;
o 为巴西设计建设的第一座6米焦炉已于2008年6月底投产,另两座焦炉正在设计中;
o 为印度塔塔钢铁公司设计建设的2座5米捣固焦炉和煤气净化工程正在进行中;
o 为巴西总承包的年产能190万吨热回收焦炉正在施工中;
o 为土耳其总承包的2座6米焦炉已分别与2007年底和2008年初投产;
o 为哈萨克斯坦改造煤气净化车间工程已于2007年投产;
o 我国还为印度、泰国和马来西亚等设计建设了一些传统焦炉和热回收焦炉项目。