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环氧树脂装置生产过程自动化改进

 caodaoquan 2013-04-25
环氧树脂装置生产过程自动化改进
http://www.  2009-08-25  江苏扬农化工集团有限公司 姚汉龙   [收藏该文章]

    江苏扬农化工集团有限公司30kt/a环氧树脂工程为问歇生产工艺,针对此工艺人工作业量大,自动化程度低的状况,决定进行技术改进,在采用DCS系统后,使生产装置的自动化水平上一个台阶,经开车运行证明设计是可行的。

1 工艺简述

    环氧氯丙烷(ECH)通人预反应釜,在微真空条件下,开动搅拌器,投入双酚A,夹套通蒸汽加热升温溶解,送人带锚式搅拌器的主反应釜搅拌,从液碱高位槽滴加一定量液碱,夹套通冷却水带反应过程释放的热,以控制反应系统温度。反应结束后,减压回收过量的ECH,ECH的蒸气经冷凝器冷凝人接受器供重新使用。回收结束后再从苯高位槽加苯溶解,加第二次液碱,反应结束后夹套通冷却水冷却、静止,把上层苯树脂溶液抽吸到回流脱水釜,下层的盐脚加苯萃取一次,抽吸后放掉。在回流脱水釜进行回流蒸馏,直至蒸出的苯清晰无水珠为止,冷却、静置,经过滤至贮槽,沉降后抽人脱苯釜脱苯,脱苯后从釜中放出成品。

2 存在的问题

    该装置生产操作基本采用手动方法,工序间隔长、劳动强度大、效率低、计量不准确和自动化控制水平低,从而影响产品的质量和产量,公司决定对生产控制系统进行技术改进。

3 改进

3.1 DCS系统的配置

    根据工程的特性,决定选用浙大中控DCS系统的ECS一100,Pro2.5版本的产品。考虑到整个工程的安全性及自动化程度的可靠性,其主控单元、数转单元、调节回路的AI单元、AO单元、DO单元全部设置为冗余结构,同时设置大量的DI点,用于操作人员对机泵、阀门的监控,用于程序执行中的连锁判断。装置的I/0点规模见表1。DCS系统设3个控制站,4个操作站和1个工程师站,其配置见表2。

3.2 仪表和阀门选型

在比较仪表产品的性能、可靠性和经济性的基础上,根据工艺的要求合理进行仪表和阀门选型。

3.2.1 流量仪表

(1)进料、出料工序涉及投料配比,选用ABB质量流量计。

(2)液碱滴加选用ABB电磁流量计。

(3)保护N 及加温蒸汽则选用ABB的转子流量计。

3.2.2 压力仪表

    考虑到整个工艺基本上是正压条件和防腐性要求,选用EJA的系列产品。

3.2.3 液位仪表

    根据工艺要求和物料特性,分别选用不同类型的仪表,如EJA差压变送器,MTS界面计,以及磁浮子液位变送器。

3.2.4 温度仪表

    选用Ptl00热电阻温度仪表。

3.2.5 称重仪表

    采用梅特勒一托利多的PTPNl500N/FwC一4.4X/9506—0030产品。

3.2.6 阀门

    选用吴中仪表股份有限公司带手轮的调节阀,进口TYCO二位阀和苏州东山防腐仪表阀门有限公司的二位阀。

3.3 实例

    环氧树脂生产工艺由预反应、主反应、回流脱水和脱苯四部分组成。限于篇幅,仅以预反应为例。预反应流程:将环氧氯丙烷(ECH)计量后人预反应釜,打开真空阀门,控制为微负压,开搅拌,投入双酚A,关闭相关阀门、投料口,抽真空、N 置换后,夹套通蒸汽升温,控制温度使其充分溶解,用计量槽计量滴加碱液,控制反应温度。保温静置2h后,再次滴加液碱,控制温度保温静置lh,使其充分反应后,翻料至主反应釜,进入下一步反应。改进前的预反应流程见图1。改进后预反应流程见图2。

    从图1与图2比较可以看出,为了满足自动化方案,流程作了必要的调整:

(1)增加液碱称重控制系统,保证滴加液碱的准确性。

(2)增加N 保护和蒸汽加热自控回路。

(3)增加反应釜蒸汽加热、水冷却自控调节回路,确保反应过程中能及时准确提供热量和冷量。

(4)增加反应釜排料控制,保证前后工序反应的连续性。

(5)增加进料、排料、进汽、排气、排水的二位自控,保证自动化方案的实施。

(6)在外围增加在线质量流量计,直接累积出投料量,替代人工称量,减轻操作的劳动强度。

4 效果

    装置开车实践证明,改进后的设计与原设计相比有以下优点:①缩短了批次问隔时问,使装置的产能提高20% 左右;②使原来定员为8人的操作岗位减少为4人,起到了减员增效的效果;③提高了装置的自动化控制水平。


 

责编:贾运华    Email:news@    电话:010-84907349

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