拍了个蓝色的,7日下午收到了,拆开看与红色的没太大的区别,但头部没那个铁轴套。 长途快递过来,内部说不定怎么样了,所以收到后没敢通电,拆开看也是定位柱断了一个,果断大修了。拆机——调定子前后位置——打胶固定——加垫调定转同心——加机油——组装,弄了几个小时才完工。搞完才通电试机,真还不错,轻巧、静音,同心度也还行;13mm大夹头的惯性大,拧螺丝很好用;除了有点烧机油味,没有传说中的发热、冒烟。 就是壳子材质有点渣了,这强度就别当冲击钻用了,只当冲击功能是个摆设吧。不过壳子的厚度还是有的,这强度做平钻和电动螺丝刀还算够用。 分享点经验,供坛友参考,没修的抓紧修一下,不然必坏无疑。过程没拍照,坛中电钻的图已经很多,以说为主。 1、固定定子铁芯。定子没有固定,不仅前后会窜动,而且也没用外壳夹紧,左右会动,造成与转子不同心,这是损坏的根源。所以定子必须固定,固定的方法不止一种,最好不要粘死。 步骤一,把定子铁芯与转子铁芯的前后位置对应好。本人看是定子有点靠前了,应尽量向后一些以便与转子铁芯对准位置,当然是尽量。本人是把后边(靠近电刷方向)的两个定位柱的上半部用裁纸恨劈切了一半,又争取到2mm位置。(上刀就能感觉到塑料材质不强,这刀已算不上锋利。) 步骤二,加强定位柱。用定子做模具,用大量哥俩好双组份胶(即AB胶)按定子实际大小在壳内浇制固定挡块。先在定子上粘一层或两层透明胶带,避免定子被胶粘住。把底壳定位柱四周处理干净,调好AB胶后,快速糊到定位柱上及其周围的壳上,然后把定子准确放回原位压实,待胶凝固后即形成大面积的定位挡块。为避免胶水流动变形,上、下定位柱要分开处理。可以多做几次,直到定位挡块够粗壮、结实为止。估计这次一共用了约10g(各5g)多的胶水,胶水的成本都要2元了。把每侧的上下两个定位挡分别连成一体则更好,估计这样共需要20g胶水,正好用完10g包装的一套胶水。 哥俩好胶可以,上胶前一定要把塑料表面刮一刮。估计还有更好用的胶,期待坛友分享经验。 步骤三,定子与转子调同心。当用手把定子与壳压紧后,发现会碰到转子,所以要调同心。考虑要耐高温,本人选用铝箔胶纸垫到加强筋条上(只垫中间平的一段,不要垫抬升的部分),共垫了6层;同时为了绝缘,在定子上粘了两层透明胶带(暂时,这个不耐高温)。垫完看,定子和转子正好同心了。测了一下垫层的总厚度,是0.5mm,后来减成了0.3mm。两半壳子(底壳、上盖)的筋条上都要垫,以夹紧定子。垫层用好质量的双面胶、硅胶垫也很好。底壳、上盖都要垫。 用卡尺测量了定子铁芯内径为40.9mm,转子铁芯外径为40.1mm,误差0.1mm。定、转同芯时的间隙约0.4mm,所以确定加垫0.3mm厚最合适。建议在前筋上加垫0.3~0.4mm,后筋上加垫0.2~0.3mm。下图为一开始加垫0.5mm时拍的: 借一张坛友的图吧, 2、加机油。注意要在粘胶做完固定挡后再加机油,不要先加机油,不然影响胶水粘接。各相对运动处都要加机油。转子铁芯外表也要抹上一层机油,以防日久生锈,并能在发生扫膛时起润滑作用,避免直接烧坏。 3、组装后试机。试机时螺丝不必全拧上,但一定要把中间的两颗螺丝拧紧。先手盘转动正常后再握紧通电,通电正常后再拧紧全部螺丝。大家都懂的,不啰嗦了。 4、把辅助手柄安装上再使用。原因是这电钻所用的塑料材质不太好,估计强度较差,而壳体头部可能会受各个方向的力,容易被掰裂。当用手柄把壳体头部箍紧后,能使壳体头部加强,避免劈裂。当然,若有条件在外面加个金属箍就更好。其实装上后看上去像把小冲锋枪,挺养眼的。副手柄就是说的这个: 没多占楼,用分界线。虽然需要大修,本人认为这钻仍有不少优点,发到24楼了,供参考。 由于处理过程没有记录,所以前面图上少了。应坛友要求,补些图,又把收拾过的钻拆开拍照了。 目前手边有几个电钻。下边绿色的是单功能的小平钻,很多年了,这回可以下岗了。右边是本贴的主角——蓝色的德众小钻,主体与绿色的小钻差不多大小,主要是钻夹很大。红色大的是冲击钻,有这个所以不需要用德众钻的冲击功能。 大修德众钻用到的一些材料——AB胶、透明胶带、铝箔胶带(耐高温)、聚四氟乙烯生料带(耐高温);工具除了螺丝刀,还需一把镊子、一把剪刀: 拆开收拾过的电钻,底壳和上盖都处理过: 中间贴的铝箔胶带是为了垫高加强筋,最后是贴了3层。四个定位柱都用AB胶加强,制成大面积的定位挡块。白色胶块上的棱角是用定子铁芯当模具做出来的。(图中右下角那个柱子断了,断的一小截就在壳内,估计是运输过程中撞断的,那么定子就是会在里面窜动的。) 又在筋条上加了层耐高温的生料带,然后用透明胶带固定好,目的是绝缘,避免铝箔短路铁芯叠层: 把定子装回到定位挡块确定的地方,再看一下定子与挡块的位置关系: 能看出定子铁芯上还有层透明胶带吗?有了这层胶带,定子铁芯就不会被AB胶粘住了,就可以顺利“脱模”了。 |
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