保险粉技术
1、保险粉工艺简介
1)固体甲酸钠与母液、水配置成甲酸钠悬浮液备用。固体焦亚硫酸钠与液体二氧化硫、甲醇(及尾气甲醇吸收液)配置成焦亚硫酸钠悬浮液备用。
2)在78-85度温度、0.18-0.22Mpa压力下,将甲酸钠悬浮液、焦亚硫酸钠悬浮液、环氧乙烷三种物料同时加入合成釜内,控制好温度、压力、PH值以及釜内硫代硫酸钠浓度。在2种悬浮液加完后,继续加入一定量的液体至反应终点。得到保险粉悬浮液。
3)反应过程中放出的尾气中含有甲醇、二氧化硫、甲酸甲酯等物质,通过尾气冷凝器冷凝后,液体回流至合成釜维持物料平衡。不凝性气体汇总后进入合成尾气处理塔。
4)合格的保险粉悬浮液放入真空旋转干燥器,在釜内完成固液分离、固体洗涤、干燥、混合四个工序,俗称“四合一”,分离出的液体(酸性母液)进入中和系统。固体经过洗涤后干燥,干燥后加入纯碱稳定剂。得到不同规格的产品。
5)酸性母液进入中和釜,加入烧碱进行中和,得到亚硫酸钠悬浮液。该悬浮液放入副产品真空旋转干燥器,经过分离、洗涤、干燥后得到亚硫酸钠产品(副产品)。
6)中和干燥器分离出的液体(碱性母液)进入精馏塔,在塔内实现甲醇与水的分离,在塔顶得到合格的甲醇,水及其他杂质在塔底排出(精馏残液)。每生产一吨保险粉排出约450-600Kg精馏残液。
7)干燥过程产生的甲醇蒸汽通过冷凝后收集,汇入中和系统,进入精馏塔回收甲醇。
8)精馏残液去残液处理回收甲酸钠。
2、保险粉技术特点
序号 |
主要特点及优越性
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备注
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1
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产品含量高,90级产品所占比率达到4成以上
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采用M6配比,配比先进,合成过程醇水比更加稳定,操作控制简便。提高了合成含量、降低了物料消耗。
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2
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合成采用M6投料配比
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M6配比是在M5配比基础上的改进,该配比让合成过程中醇水比更加稳定,操作更加简单,提高了合成含量、同时降低了物料消耗。
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3
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废水排放减少25%,每吨保险粉残液排放只有450kg
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从配料、合成、中和、尾气等多岗位进行了节水改进,严格控制进入系统的水量。降低了废水量,节约了能耗,减少了排放。
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4
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实现废水零排放
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残液提取甲酸钠后,冷凝水回用到各岗位,没有排放。
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5
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废气采用冷冻或冷甲醇吸收处理,降低甲醇消耗5kg/吨产品
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对尾气中的甲醇跑损进行了深冷处理,回收其中的甲醇、二氧化硫,年降低成本150万
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6
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副产品亚硫酸钠含量高,全部96%以上
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7
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残液中回收甲酸钠含量达到90%以上,颜色为纯白色,回收量稳定(40-50kg/吨保险粉)
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8
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采用液氨直冷及分级制冷(-5度和-30度制冷),降低电耗25度/吨保险粉
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年降低成本150万
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9
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主厂房安全性高
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将合成与干燥完全错开布置,楼层降为2层,提高了安全性,降低了土建成本。
错开布置后,合成与干燥为2个独立的区域,安全性大大提高(湖北宜化实施后,效果很好)
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10
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配料劳动强度低、现场清洁
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将配料岗位设置在一楼,减少了劳动强度,提高了人员安全性。改善了车间环境。
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11
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自动化程度高,操作简便可靠
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增加了大量的在线计量仪表,取代计量罐,这样减少了氮气用量,降低尾气处理负荷,减少了操作步骤。
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12
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实现了对整个主厂房蒸汽冷凝水的回收
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13
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合成操作更加平稳
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增加了合成釜容积,加大了缓冲空间,让合成操作更加平稳
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14
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细节考虑周到,融合多年的实际生产与建设经验
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多个工程的设计建设经验,以及结合多年的生产管理经验,使得本装置的设计更合理、更完美。
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15
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同等规模的成熟建设经验
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湖北宜化10.0万吨保险粉建设经验
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16
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持续改进
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每次设计将在最近一次装置建设的基础上再做细节改进,使得工艺更加完美。操作更加简便可靠。
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3、质量保证与消耗指标
保险粉产品质量表
指标名称 |
单位
|
指标(保证值)
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保险粉质量分数
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≥90.0%比率
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≥40
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≥88.0%比率
|
≥100
|
≥85.0%比率
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≥100
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副产无水亚硫酸钠产品质量表
指标名称 |
单位
|
指标(保证值)
|
亚硫酸钠含量
|
%
|
≥96
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保险粉消耗指标表
序号 |
名 称
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单位
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消耗定额
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期望值
|
保证值
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1
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甲酸钠(折百,加入的回收物不计)
|
t
|
0.465
|
0.470
|
2
|
液体二氧化硫
|
t
|
0.470
|
0.480
|
3
|
焦亚硫酸钠
|
t
|
0.440
|
0.445
|
4
|
烧碱(折百)
|
t
|
0.065
|
0.070
|
5
|
甲醇
|
t
|
0.035
|
0.040
|
7
|
纯碱
|
t
|
0.035
|
0.040
|
8
|
环氧乙烷
|
t
|
0.020
|
0.022
|
9
|
动力电
|
kwh
|
240
|
260
|
10
|
蒸汽 0.8MPa
|
t
|
1.7
|
1.8
|
11
|
自来水
|
t
|
3
|
5
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4、主要业绩
序号
|
年限
|
服务单位
|
服务内容
|
业绩
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1
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1995
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合肥化工厂
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保险粉技改:
1、烧碱投料改为焦钠投料。
2、母液回收。
3、投加环氧乙烷。
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1、一次开车成功。
2、装置产能提高80%。
3、能耗降低40%
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2
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1999
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山东金河
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保险粉废水提取甲酸钠。
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1、一次开车成功,回收甲酸钠含量90%以上,颜色纯白。
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3
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2000
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无锡大众
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1.2万吨保险粉装置建设:
1、提供保险粉工艺包。(利用废弃旧厂房)
2、组织安装、员工培训、组织开车。
3、实施管理任分厂厂长。
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1、一次开车成功
2、产品质量好、粒度好。
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4
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2003
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浙江汇德隆
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4.5万吨保险粉装置、4.0万吨二氧化硫(空气燃烧)、3.2万吨焦亚硫酸钠装置建设:
1、提供工艺包。
2、组织安装、员工培训、组织开车。
3、实施管理任总工、生技副总。
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1、一次开车成功
2、保险粉4成达到90%以上。
3、焦钠颜色纯白,含量全部97.5%以上。
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5
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2009
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湖北宜化
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10.0万吨保险粉、5.0万吨焦亚硫酸钠(利用硫酸装置炉气)、5.0万吨液体二氧化硫(纯氧燃烧)建设。
1、提供保险粉工艺包。
2、指导安装、员工培训、指导开车。
3、提供管理建议并协助管理。
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1、一次开车成功。
2、保险粉90级产品占4成以上,。
3、焦钠颜色纯白、含量全部97.5%以上。
4、液体SO2采用化学除硫,质量好、颜色无色、清澈透明。
5、回收甲酸钠颜色纯白、含量90%以上。
6、装置物料消耗、能耗达到行业领先水平。操作可靠简便、安全性高。
7、布局合理、提高了安全性、操作空间大。
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6
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2011
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安徽中盐红四方
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10.0万吨保险粉、5.0万吨焦亚硫酸钠(利用硫酸装置炉气)、5.0万吨液体二氧化硫(纯氧燃烧)建设。
1、提供保险粉工艺包。
2、指导安装、员工培训、指导开车。
3、提供管理建议并协助管理。
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建设中
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5、三废治理
1)废水
1、废水来源及组成
废水主要来自精馏工序的精馏残液,其一般组成如下:
序号 |
组分
|
含量
|
1
|
水
|
84%
|
2
|
HCOONa
|
12%
|
3
|
Na2SO3
|
1%
|
4
|
NaCO3
|
1%
|
5
|
Na2S2O3
|
0.5%
|
6
|
NaCl
|
0.5%
|
7
|
有机物
|
2%
|
2、治理措施
1)残液浓缩后分离有机物,提取甲酸钠回用于保险粉生产。
2)浓缩的二次蒸汽冷凝水用于中和、配料、甲酸钠配碱。
3)有机物和少量有机盐成为固废,填埋。
3、治理后的排放值和排放量
废水实现零排放。
2)废气
1、废气来源及组成
保险粉生产废气主要来自1)合成尾气2)干燥压料及物料输送放空尾气3)真空泵尾气。各气体主要污染因子为SO2、CH3OH。其他成分为氮气、CO2。
2、治理措施
1)采用(-30度)液氨冷冻冷凝,冷凝下大量的CH3OH、SO2。冷凝液回用至配料岗位。
2)冷凝后的气体经过2级碱水逆流吸收,除去SO2、CH3OH后达标排放(一级排放标准)。吸收液进入中和系统回收亚硫酸钠。
3、治理后的排放值和排放量
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排放浓度
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排放速率
|
|
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期望值
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保证值
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甲醇
|
150mg/Nm3
|
0.55kg/h
|
0.6kg/h
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二氧化硫
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50mg/Nm3
|
0.18kg/h
|
0.2kg/h
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本文标签:保险粉技术,保险粉工艺,保险粉生产,保险粉装置
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