静电除尘器、静态清灰袋式除尘器、电袋复合除尘器的综合对比
以600MW燃煤机组为例,静态清灰袋式除尘器与静电除尘器、电袋复合除尘器的对比如下表: 静态清灰袋式除尘器、静电除尘器、电袋复合除尘器的综合对比表 |
对比内容 |
静态清灰 袋式除尘器 |
5电场静电除尘器 |
电袋复合除尘器 (1电场+袋式) |
处理烟气量 |
2200000Nm3/h |
2200000Nm3/h |
2200000Nm3/h |
占 地 面 积 (垂直烟气方向x烟气方向) |
70.7×11.4=806m2 |
52×28.5=1482m2 |
52×22.8=1186m2 |
初投资 |
3000-3500万元 |
3800-4200万元 |
3800-4300万元 |
钢材耗量 |
1500吨 |
3600吨 |
约2500吨 |
设计排放浓度 |
≤30mg/Nm3 |
≤50mg/Nm3 |
≤30mg/Nm3 |
实际排放浓度 |
≤20mg/Nm3 |
经常超过设计值 (不能在线检修,带病作业所致) |
经常超过设计值 (不能在线检修,带病作业所致) |
设备平均运行阻力 |
800-1100Pa |
300Pa |
1000-1500Pa |
控制间设置 |
10m2 |
100m2 |
---- |
控制间设置 |
10m2 |
100m2 |
---- |
运行功耗 |
电气总负荷 (每台炉) |
630KVA |
4800 KVA |
1590 KVA |
最大运行负荷 (每台炉) |
300 KVA |
3400 KVA |
980 KVA |
除尘器运行费用(0.2元/千瓦时、年运行7000小时) |
电费42万元/年 |
电费476万元/年 |
电费137.2万元/年 |
平时维护费用 |
5万元/年 |
8万元/年 |
13万元/年 |
大修、更换部件 |
换袋600万元/4年 袋笼280万元/12年 |
大修500万元/5年 极板极线500万元/10年 |
换袋600万元/4年 袋笼280万元/12年 大修100万元/4年 极板极线100万元/10年 |
排污费(0.2元/千克尘) |
约8.8万元/年 |
约44万元/年 |
约8.8万元/年 |
能否在线检修 |
8台组合结构,可实现满负荷切换检修 |
不能。放电极断线,掉刺,会造成电场短路,卡轴、断轴,锤移位,掉锤现象时有发生,出现上述问题,电场不能送电,但无法在运行中检修,只好带病运行,使排放浓度大大提高 |
不能。电袋复合,限制了袋式除尘器部分的在线检修的能力,一旦出现破袋,因不能及时修复,会造成蔓延性破袋事故,严重破坏袋式部分的正常工作。 |
检修环境及难易程度 |
在净气室检修,容易 |
在含尘气室检修,困难 |
两套系统检修工作量大,增加检修难度 |
油点炉或油煤混烧时除尘器的适应能力 |
设有粉尘预涂装置,使滤袋外表面预先涂上粉尘层,可在点炉或油煤混烧时,正常投入运行,不污染环境 |
油点炉或油煤混烧时,静电除尘器不能投入运行,烟气只好直排,严重污染环境,而且磨损风机 |
静电部分不投运,袋式部分进行预喷涂,可保证此时除尘器的正常工作 |
设备操作难易程度 |
难度低,操作简单,容易掌握 |
对工人技能要求较高,需要较长时间培训 |
一套设备兼具袋式、静电两个工作组分,增大操作难度 |
比电阻 对除尘效率的影响 |
无 |
影响明显 |
静电部分影响较大 |
更换煤种 对除尘效率的影响 |
无影响 |
影响较大 |
静电部分影响较大 |
运行时间延长对排放浓度、除尘效率的影响 |
按滤袋寿命定期更换滤袋,原有排放浓度不变。 |
初期投入运行,除尘效率能达到设定值,但随着运行时间的延长,钢结构变形量加大,结构精度降低,振打装置磨损。随着运行时间延长,除尘效率不断下降。 |
由于静电部分对于大粒子的去除,进入到布袋的尘以微细粒子为主,既不利于清灰,同时如选用非覆膜滤料,会对滤布造成较为严重的粉尘镶嵌问题,增加系统阻力,缩减滤袋寿命。 | |
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