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污水处理三百问(十一)

 wangbch888 2015-10-30



131.问:最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下: 公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没

有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。


我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气 4 小时停 2 小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每 8 小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次 10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次 8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前 5 天每天 8 桶,后 10 天每天6桶,一次性投加;接触氧化池:每 5天每天7桶,后10 天每天 6 桶,分 3 次投加)

这个应该是前段时间培养初期投加的有机肥。

因为环保局催的急,所以公司在 8 月中旬强行运行了 5-6 小时以应付采样,结果人家没来,反倒使得水解酸化池--接触氧化池内的水几乎就换了一次,对尚属培养期的污泥是有影响的。上周厂家又因为用了硫化黑的染料,废水进了水解酸化池--接触氧化池后,情况愈发糟糕,这几天采样上来观察,发现几乎没有多少絮凝体,颜色呈黑色。这几天都没进水,曝气 3 小时停 2 小时,5 小时一轮回,其他操作照旧,但是污泥状况没有什么改变。工艺存在一些问题,是物化在生化之后,调节池内淤泥较多,调节水质水量能力有限,又没有污泥回流。请问怎么解决现在的问题,如果重新培养的话,如何控制可以好一些?

答:处理工艺并无不妥,但由于水质不稳定,pH 等波动较大,均质很重要,所以调节池的作用要充分发挥,可安装水下搅拌器,安装很方便。 你介绍的培养方法也不妥,不知道酸化池是用膜法还是泥法?一般来说,先培养接触氧化池的生物膜,可先移入附近污水厂的污泥接种,这样可提高挂膜速度,也可减少营养剂的投加量。在培养时的曝气时间要根据溶解氧等来控制,以免污泥自身氧化,更要防止曝气流过大而冲刷填料上的生物膜,如不能确定时,宁可少量曝气。当生物膜初步形成后再逐渐进废水来驯化,这个过程应该是渐进的。 还有就是要控制营养比,可按 BOD5:N:P 按 100:5:1 来参考,如用大粪作氮源投加,要用没有发酵过的。酸化池采用生物膜法,要注意搅拌效果,据我了解用膜法的酸化池能充分混和的很少,不论是采用搅拌泵或脉冲搅拌都会发生搅拌不充分的现象,影响酸化效果。

132.问:炼油碱渣废水含有很高的 COD、氨氮、酚、硫,虽然水量不大但直接进入污水厂会对其造成很大冲击,该采用哪种方法先处理一下?


答:可采用如下工艺:调节罐--氧化反应塔(空气氧化)-中和--生化处理。

133.问:厌氧消化产生的甲烷不知如何处置?如何利用?


答:可利用的途径很多,如作燃料、发电等,但安全方面的要求很高,投资费用也高,所以国内外大多是燃烧后排放,如 AF、IC 等厌氧处理装置产生的甲烷都用火炬自动点火燃烧。还可用于沼气鼓风机,这是很好的利用途径,这类鼓风机可分别以电和沼气作动力。

134.问:本工艺采用淹没式生物膜。考虑到外加碳源要增加劳动量,也不经济。降低溶解氧,氨氮效果去除也还好,出水硝酸盐 11mg/L,但是亚硝酸盐很高。请教:在 C/N较低的情况下能否提高脱氮效果?

答:可采用短程反硝化,因为短程反硝化是直接将亚硝酸氮反硝化为氮气,可大大节省能耗,只是因为亚硝酸氮是不稳定的,很难积累,所以短程硝化-反硝化在实际运行中很难做到。既然出水亚硝酸氮这样高为何不试试呢?如果能实现,要外加碳源也是很合算的。

135.问:养猪废水处理问题

进水:COD1500 mg/L,氨氮500 mg/L,TP60 mg/L,碱度3000 mg/L,硝氮与亚硝氮仪器检不出,肯定值很低。

出水:氨氮120 mg/L,COD700 mg/L,但是硝氮高达 1200 mg/L,亚硝氮 250 mg/L。 SRT:1 天 请问这种情况正常吗?这么高的硝氮那来的?如何解释?


答:如果数据测定正确的话,只有一个解释,即总氮大大高于氨氮的情况下,含氮有机物不断氨化,氨氮不断硝化,而此时处理系统都处于好氧条件下,硝酸氮不能反硝化而大量积累,此情况下如果处理时间增加,出水氨氮可下降,而出水硝氮还会增加。

136.问:我调试一食品废水,UASB产生颗粒污泥前,原水 COD2000-3000 mg/L,出水一直 750 mg/L左右。这段时间(约 50 天)跑少量絮泥。之后废水浓度达到 4000-5000 mg/L,减少了处理水量,一直保持出水小于 1000 mg/L。之后开始加大处理量。跑泥更严重了,产泥量很大,三相分离器也不好。 达到设计处理量一半时,公司要求我快速提高水量,加快水量过程中,产气量不断减少,出水 1100-1500 mg/L。于十五天后接近设计流量,但与甲方合作不好,未能取样验收。之后甲方产量减少,但水质浓度变化很大(COD 在 3000-550 mg/L),调小流量后,产气量开始略增,但颗粒污泥随水大量流出,非气泡带出为主,即使不进水,也会有大量污泥飘起,始终不下沉。这种现象已有十余天了,请问是怎么回事?


答:可能是负荷太大,使酸性发酵过程延长,造成碱性发酵不完全。对于进水负荷不稳定的处理装置,污水最好预酸化后再进 UASB 装置,这样才能提高 pH,更好地保证处理效果。

137.问:我在做糖蜜酒精废液的 UASB 厌氧生化处理实验,目前进水浓度30000~50000mg/L,去除率 55~60%,负荷 20kg,其中遇到很多困难,主要是硫酸根影响,接种污泥(非颗粒泥)流失严重,可生化性差。我想原因主要是酸化阶段不好而造成的,不知是否是这样?


答:提二个意见供参考:

(1)酸化时间不宜长,以免 pH 过低影响后续生化处理;

(2)培养颗粒污泥时,可在接种污泥中加适量活性炭或 PAM,这样有利于颗粒污泥形成。因不了解具体情况仅供参考

138.问:反硝化聚磷菌(DPB)同步除磷脱氮工艺运行管理中要注意哪些事项?


答:运行管理要求很多的,如厌氧池不能有氧,好氧区氧不足会影响硝化和聚磷,氧太高会使厌氧区产生微氧环境,影响释磷。有时好氧区溶氧不高,厌氧区也可能有微氧,这与好氧区的溶氧高低外,还与二沉淀池的停留时间、缺氧程度等因素有关,要控制好二沉池的泥层高度。此外,还要做到按工艺要求及时排泥,磷的最终去除出路是通过剩余污泥排放的,如不及时排放,会在系统内周而复始地进行聚磷和释磷的循环。

139.问:我这边有一企业准备将处理过的污水进行回用,处理工艺是:调节池-厌氧池-好氧池-一沉池-气浮池-排污口,其中在一沉池中加入硫酸亚铁和石灰,在气浮池中加入氯化铝和聚丙烯酰胺,出水水质的铁离子很高,不知道有没有办法能够将其含量降低,成本当然也不能太高?


答:不要用气浮,可将好氧处理后的水加石灰,调整至pH为 8 左右,再加 PAM,并控制好搅拌等絮凝条件,这样可提高铁离子的去除率,可试试看。

140.问:BOD 与 COD 的关系中是否 COD 大于 BOD, COD 减 BOD 约等于不可生化有机物


答:这样说不确切,因为 COD=COD(B)+COD(NB),前者是可生化性部分,后者是不可生化部分。而微生物在 20 度情况下完成碳化过程约需 20 天(也即 BOD20 与 CODB 接近)。



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