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【实践与学习】国内牛人图文展示钟表车床制作全过程

 昵称2530266 2015-12-15



粉丝沙金投稿

这是14年年前的一个DIY计划本人特别热衷于钟表和精密量具的维修和DIY,玩这些细微仪器钟表普通的大机床就派不上用途了,虽然市场上有针对钟表而推出的各色微型机床,但性价比较低,自觉的凭一己之力也能DIY出来,从构思,设计,制图,美工,采购,制造,组装,调试,全程一人搞定。


于是目标就设定了,对原先设计原有掌上车床LH0425进行升级改造,并最大限度的兼顾实用和美观!

下面是大年初三的成品:

基本上年28完成功能性和精度的调试,并顺利进行工件试切!


改进后,主要参数:

主轴夹头重复装夹精度:0.02mm

主轴回转精度:0.001

车削工件不圆度小于:0.001

最大回转直径:30mm

主轴通孔:4mm

最大加工长度:34mm

主轴转速:0 - 9000RPM
电源输入:DC 0 - 24V

外形尺寸:W115 * D65 * H88

重量:0.45KG

该版同样为试验机,编号为T2Test 2),LH为卧式车床缩写(Lathe Horizontal),0430前两位为主轴通孔,后两位为工件最大回转直径。

经历T2之后将会诞生加大版,LH1390(暂定),带尾座,增加自动走刀,并具备加工钟表螺纹的能力。




使用T1加工的摆轴!

对比两台机器,主要改进的地方: 1.主轴重装夹精度提高至:0.02 2.主要架构紧固件全部换为高强度螺丝 3.刀架装刀数量增加一把 4.刀架装刀尺寸由原来4mm增大至6mm(方刀柄),通用性增强,增加了刀具系统刚性。 5.工件回转直径增大至30mm 6.电机由原来的侧挂式改进为底座内藏式,避免了切屑溅入电机。

下面是部分加工过程:

整理出制作第一台车床时额外加工的备件,并沿用当时的拖板!



13年遗留的拖板半成品!


1
20号的更新:

对遗留的拖板进行精加工:





T1的设计,以及T2的两个候选版本,大多数朋友喜欢最后一个版本的造型。


1.27更新:
今天完成机床大架的粗加工,按照人气最高的方案制作,小车开始初具雏形!



有点模样了


这次听取第一版时大家的意见,改用强度和紧固力更强的内六角螺丝,由于扭力增大就必须给螺丝的沉孔安装不锈钢衬垫,以防多次拆装紧固螺丝的时候划伤基体,(铝合金的强度虽然不低,但确不太耐磨,故通常用作机架)



主轴立柱,新老版本的对照:


02.01
1.
完成中拖板的制造

2.完成机架的精加工。



加工燕尾导轨。



给中拖钻孔准备安装间隙调节螺丝,谁知期间遇到山寨钻头,真是郁闷!




精加工完成后的机架,逸彩流光!


28进行了精度和功能性的调试,之后顺利完成试切:


准备安装的部件!


试切65#锰钢,过程轻快,但要注意可不能像几吨重的大车车那样大刀砍料!


试机顺利完成

29开始的美工作业:


尝试总装,铭牌还未制作,木座还没上漆,材料是在朋友的红木作坊找到的边料,具体什么木料还要大家指教了

30完成的铭牌:


年初三完成所有美工以及总装结束:



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