作者:zrgwait1986 紧张忙碌的2015年马上就要结束,工艺包也进入实施阶段,新的硫回收项目也已经开始启动,在这过去的一年中,完整的经历了催化剂评价装置的搭建、调试、分析方法确立、评价、指导生产等过程,对脱硫催化剂有了新的认识,并应用到硫回收的工艺设计,在这段时间内付出了很多也学习到了很多新的知识,同时也认识到自己的不足,从最开始的毛手毛脚,到现在的可以有条不紊的按照工作计划进行,正是这段时间成长的见证。具体的工作内容如下: (一)工作方面 1 在工艺包方面,通过不断更新升级版本,已经得到了较接近实际情况下的工艺包文件,其中设备设计及选型也与设计院进行过沟通,虽然部分设备存在略微差异,但双方都有自己设计的考虑。同时,由于参加的设计偏少,无法得到自己设计与实际运行结果的差异,使得在出现该种双方意见不同时,无法确认如何才能得出哪种方案更接近实际。 2 脱硫催化剂,通过PROII及ASPEN能得到满足简单设计的结果,但热力学性质存在偏差,使得换热器模拟存在较大差异,通过专业软件VMGSIM可得到较准确热力学性质。同时,催化剂评价平台的建立,不仅加深对催化剂活性的了解,而且掌握操作参数变化将会引起何种反应的规律。 3 烟气脱硫项目的实验,对电厂脱硫系统加深了了解,掌握了石灰石脱硫的实际运行规律,为后续工作打下基础。 (二)学习方面 1 通过对工艺包的设计,对设备设计及结构、设计所考虑的问题有了一定的了解,并将实际生产中遇到的问题重新反馈到设计中,取得了新的设计方案。 2 在催化剂评价平台的设计过程中,及时通过反应现象解决实际遇到的问题,掌握了处理方法,并为后续工艺装置运行提供了经验借鉴。 3 参加了GB151换热器设计的培训,对模拟软件ASPEN的使用有了更深入的了解,为下一步的设计工作提供了技术手段。同时换热器设计的培训,加深了对换热设备的了解,并提供了模拟中多种问题的初步解决方案。 (三)不足之处 1 工艺包设计中所采用的东西多数为借鉴所得,且未做到完全消化形成系统性的东西,使得新设计时可能会存在不足之处。 2 在模拟中,部分结果为了模拟实际需要进行了修改,但未通过实验检验,结果仅在该模拟情况下适用,无法进行大面积推广。 3 在进行技改过程中,没有做到完全坚持设计原则,同时,也没有完全掌握工艺流程及实际生产情况,虽然出现的是小问题,但已经暴露自己的不足。 新的一年已经开始,我们接下来将会迎接更加繁重的一年,为了更好的适应接下来的工作,为此,特制订了如下的工作学习计划: 1 现场工作方面,争取多参加现场工作,多了解不同工艺的实际生产环境,做到熟悉工艺流程及实际生产状况,做到专业认真的对待项目中的每一个问题。 2 工艺包设计中,希望能够系统的了解工艺包的设计工作,多接触些有经验的设计人员,并能参加到设计过程中的技术交流,以便了解新技术及所提供的新的设计思路。 3 继续加深对模拟软件的使用,同时对基础知识也要做详细的研究。 4 继续完成模拟中问题与实验数据的吻合设计,逐步提升模拟的准确性及实用性。 经过一年的努力,完成中试项目及新项目工艺包的设计,相信已经具备了承担更多任务的能力,同时,为了更好的完成工作,促进公司及个人发展,特提出以下方案: 1 在项目进行中,需要能够快速得到实验结果时,实验人员因为其他工作无法进行该实验,同时由于该项目必须进行,使得采用估算的方式继续推进,但当实验结果出现后,又会出现大幅度修改,造成较多的重复性工作。建议适当增加实验人员,同时增加必要的重复性实验。 2 在去年的学习中,提供了一定的培训机会,个人获得了一定的提升,但短期培训所能获取的知识量有限,仍需要通过大量专业书籍资料的补充;同时,我们公司将硫回收作为部分工作内容,到时候需要提供更为专业的设计。故建议在提供专业培训的同时,适当提供一定的费用用于购买专业书籍。 3 在最近的几次工艺设计中,均未有生产现场的实际经历,故无法获取运行的真实数据,建议在工艺包设计中,多提供去现场经历,这样设计的结果才更具价值。 |
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