分享

【技术文摘】方大特钢1#高炉炸瘤生产实践

 zhw9888 2016-04-27

王维 张志健刘全胜 黎金芳

(方大特钢科技股份有限公司)

 

摘 要对方大特钢1#高炉降料面炸瘤生产实践进行了总结。分析结瘤的原因,并指出了处理过程的成功与不足,以便吸取结瘤处理的经验教训。

关键词高炉 炸瘤 处理 预防

 

1 前言

方大特钢1#高炉有效炉容1050m3,自2006年10月1日投产以来,一直稳定顺行,各项指标均保持在较好水平。2015年2月24日开始,炉况难行,炉缸不活,风口不均,上部调剂效果不理想,恢复困难。3月5日利用休风堵风口机会,观察发现料面不规整,8#—16#风口上方有结厚现象,虽采取洗炉、开边缘等措施炉况基本稳定,但始终无法强化生产,高炉燃料比大幅上升,各指标大幅下行,结厚前后指标对比如表1。为进一步强化1#高炉生产水平及各项经济技术指标,确保铁厂生产任务及各项指标完成,定于2015年3月25日—3月29日(包括恢复时间)对1#高炉进行炉墙炸瘤处理。

表1  结厚前后1#高炉各参数及指标对比

1#高炉

风压kPa

风量m3/min

顶压kPa

风温℃

焦比kg/t

煤比kg/t

燃料比kg/t

产量

t/d

 

CO2

%

正常

375

2570

205

1202

350

150

500

3600

19.48

结厚后

350

2430

200

1156

400

140

540

3100

17.2

2 高炉结瘤的处理及原因分析

2.1降料面过程

3月24日晚班开始改全焦冶炼(焦负3.06),每批料带200kg萤石以洗刷炉墙并改善渣铁流动性,槽下101皮带打水装制恢复,利于休风料焦炭打水降顶温。23:08开始下休风料(休风料的安排见表2),通过炉顶打水、风量控制休风料下料等方法控制顶温不超过400℃,达到空料线的目的(风量、顶温的控制见表3);同时安排专人每小时取炉顶煤气进行分析。本次空料线操作较为顺利,顶温均控制在400℃以内,于3月25日3:10退出TRT,5:17切煤气,5:30左右休风,实现全程煤气回收,整个过程约6h30min,空出料线,雷达探尺测得约17.2m。

表2  休风料

焦批

kg

焦丁

kg

矿批

kg

机烧

%

球团

kPa

萤石

kg

鹅卵石

kg

批数

R2

2.0

焦负

焦比

kg/t

30000

8200

600

25000

80

20

200

700

5

0.98

2.99

551

8800

600

25000

80

20

200

700

7

0.97

2.8

589

50000

5000

表3 空料线过程中风量、风压、顶温的控制

时间

风量

m3/min

风压

kPa

风温

顶压

kPa

顶温

CO

%

CO2

%

O2

%

H2

%

N2

%

利用率

%

22:00

2600

350

1190

187

276

22

17

0.2

1.1

59.7

43.59

23:00

2608

345

1193

187

214

24.4

15.4

0.2

1.2

58.8

38.69

0:00

2688

318

1185

188

332

23.6

16

0.2

1.1

59.1

40.4

1:00

2683

317

1215

180

221

26.4

14

0.2

1.2

58.2

34.65

2:00

2773

295

1198

259

164

26.4

11.4

0.2

1.3

60.7

30.16

3:00

2634

255

1178

261

137

26.6

12.8

0.2

1.2

59.2

32.49

4:00

2280

175

1200

262

89

26.4

7.4

0.2

1.3

60.7

21.89

5:00

2156

148

1100

83

258

未取样

2.2炸瘤过程

休风后所有风口均用炮泥堵好,4h后开始降低高炉冷却水压。采用炉身结厚部位开孔进行探瘤爆破,由于炉顶一直冒白烟无法观察炉内结厚情况,遂根据实际情况和经验分别将第7层10#冷却板、第11-12层11#冷却板、第12层12#冷却板烧损开孔,及在第19段18#冷却壁、第22段14#冷却壁和21#冷却壁安装螺丝孔处开孔,采取边开孔边爆破边观察的方式进行,共计处理时间41h38min。

本次1#高炉结厚呈层状分布:22段(炉喉钢砖下约3m左右)沿8#~16#风口圆周部位结一凸台,结厚约1.0~2.0m,将此结厚物炸掉后,从12层12#冷却板开孔处检查发现沿7#~9#风口圆周向下部位有1.0~1.5m左右的结厚物,逐步烧损11层、12层11#冷却板及7层10#冷却板开孔炸瘤。图1是第12层12#冷却板处所拍炉内结瘤热态和冷态图(厚度约1~1.5m)。

                              

2.3结瘤的原因

2.3.1入炉原料的碱负荷与锌负荷偏高

1#高炉入炉碱金属与锌含量自2014年11月下旬开始有较大幅度的升高,碱负荷在3-4kg/t,处于中上限水平;锌负荷高于1.10kg/t,有时达到2.0kg/t,大大超出正常范围。当高炉入炉碱金属和锌负荷偏高时,碱金属化合物沉积在固体物料表面,生成一些低熔点化合物,引起炉料过早烧结软化,导致炉温波动时粘结在炉墙上,形成结厚或结瘤,而锌的挥发温度低,气态锌在上升过程中遇到粉焦或粉矿并降温变为ZnO黏附于炉墙上,容易形成高炉上部或中上部结厚、结瘤。炸瘤后取炉内结瘤物与粘结物化验成分见表4,可以看出入炉原料有害元素含量高是此次结瘤的主要原因。

表4  炉内粘结物与结瘤物主要成分,%

名称

TFe

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

K2O

Na2O

Pb

ZnO

炉顶白色粉末

1.92

0.96

0.46

0.1

0.82

1.41

14.51

2.74

71.1

炉结瘤料

12.32

3.34

1.93

0.1

3.13

0.94

11.62

6.45

54.08

炉内粘结物

46.7

1.52

1.65

0.48

1.31

0.16

2.68

7.03

8.42

2.3.2机烧碱度波动大

 2月24日-2月25日入炉机烧碱度由1.80突然升高至2.10,导致炉况失常,最终发展为连续性悬料,恢复过程中又产生边缘管道,造成煤气流分布与热制度失常。高炉出现管道后高温煤气未经过充分的热交换就到达高炉上部区域,将没还原的矿石软化,软熔炉料将凝固,在边缘时就会形成结厚,处理不及时则发展为结瘤。

2.3.3操作制度影响

1#高炉为了降低消耗,长期以来采用大矿角,且矿焦角差大,导致边缘过重,在原料碱金属高的情况下炉墙易粘结。

2.3.4炉役后期炉型不规整

1#高炉处于炉龄后期,经常需使用钛矿护炉,操作炉型产生了一定的变化,在炉况波动时,比较容易产生布料不均,从而导致偏行引起结厚。

3 炉况的恢复

3月26日中班在炸完最后一处瘤后,采取静态装料方式进行, 23:00料线填至5~6m,开始送风。为使复风的顺利进行,集中堵6#-15#风口,同时采取单铁口出铁的方式进行,选定无结厚部位的北铁口出铁恢复炉况,并视情况逐步打开风口和恢复南铁口出铁。考虑到结厚物进入炉缸以及计划休风后炉缸热量不足,复风料的安排如表5。

表5  复风料安排

焦批

kg

焦丁

kg

矿批

kg

机烧

%

球团

%

萤石

kg

鹅卵石

kg

批数

R2

2.5

焦负

焦比

kg/t

10000

10

8000

600

20000

100


200

1000

3

1.01

2.35

719

10000

8

8000

600

20000

100

200

1000

5

1.01

2.35

719

7800

800

20000

80

20

200

650


1.05

2.35

705

复风初期装制上采取单环恢复炉况,煤气利用率差,且检修时间由于部分原因超时,休风时所加净焦基本烧尽,加上炸下结厚物堆积在下部,炉缸热量不足,给炉况的恢复带来了一定的困难。3月27日夜班恢复期间高炉不受风、难行,铁水热量差,冷渣冷铁难流,加风进程缓慢,共计坐料两次。早班随着净焦到达炉缸,热量有所好转,逐加风并扩矿批至25t,焦负2.94,同时改多环布料改善煤气利用;随着风口的逐步打开,3月28日扩矿至28t,焦负3.79,并恢复南铁口出铁;3月29日扩矿至30t,焦负4.5。目前1#高炉煤气分布日趋合理,炉缸热状态良好,各项指标全面恢复到正常水平。

4 本次处理的成功与不足

4.1成功之处

(1)本次炸瘤对高炉本体内型及设备均无损坏,炸瘤效果总体上实现了预期目标。

(2)休风、复风方案制定较为详细,炸瘤后炉况恢复基本顺利,未造成炉况大的波动。

(3)减风幅度控制较理想,顶温基本在可控范围,保证了料面下降深度。

(4)全程回收煤气避免了资源的浪费和环境污染。

4.2不足之处

(1)预判不足,休风后,开启大小人孔后因炉顶一直有白烟回旋,致使始终无法看清炉墙粘结部位及结厚程度,很大程度上影响了爆破最佳位置的选定和处理进程。

(2)休风前期预期降料面深度不够,且处理延时,导致休风所加净焦基本烧尽,增加了前期复风的困难。

(3)对入炉有害元素重视不够,导致至结厚,同时在处理特殊炉况时,措施不周全,致使结厚发展为结瘤。

5 预防结瘤的措施

结瘤一般是由炉况失常引起的,因此防止高炉结瘤是高炉操作者的重要任务,应千方百计的避免结瘤的出现。以稳为主,兼顾强化,理性操作才能保证高炉长期的稳定顺行。针对此次结瘤的教训,在今后的工作中需要注意以下几点:

(1)搞好精料工作,在原燃料波动时,及时校正好碱度,保证炉况的稳定顺行,预防为主,兼顾强化。

(2)在日常操作中要稳定各种操作制度,减少炉温的波动,调节炉况要及时准确。在炉况波动时,处理要准确全面,避免反复。压差长期偏高时必须引起高度重视,及时把压差降下来。

(3)关注好有害元素的入炉情况,定期组织高炉排碱。在原料碱金属高的情况下,炉墙易粘结,为避免炉墙结厚,应适当保持边缘气流,矿焦角差不宜过大。

(4)大中型高炉在处理炉况失常时不宜过分发展边缘,以免造成管道行程,进一步恶化炉况。

(5)及时消除冷却设备漏水,发现结厚要及时处理,避免出现结瘤。

(6)针对长期稳定顺行的高炉,要定期组织工长进行特殊炉况的培训。

结语

方大特钢1#高炉自2015年2月形成的炉身结瘤,于3月25日—3月29日(包括恢复时间)进行炉墙炸瘤处理,总的来说炸瘤处理是成功的,也存在不足,教训值得吸取。关键是要提前采取预防结瘤的措施,避免结瘤的发生。


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章