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多个品牌电磁炉IGBT屡次炸管的维修方法

 丽丽197 2016-11-25

 多个品牌电磁炉IGBT屡次炸管的维修方法

作者:微叶科技 时间:2015-11-18 11:23

一、美的 屡爆IGBT管的维修:
美的电磁炉内部线路图
美的电磁炉内部线路图
1、(短接)先将保险管12、整流扁桥、及IGBT管更新换上。为了确保维修检测电路及比较器时IGBT管不再受损,将IGBT控制极G与发射极E先用导线短接(待整机修复正常后再将取下。试机时避免又爆IGBT管,建议将更新排风机及限幅稳压二极管(18V至20V均可)。用万用表二极管档测量整流桥堆、IGBT、整流二极管D9和D10。发现整流桥堆的正负极阻值变低(大约在400左右,正常应为800-900左右),更换整流桥堆。接着测量IGBT-G极对地短路,更换IGBT后,测量其阻值正常(正常740,反向400)。, c:
2、(测正三压)用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路对地+305V电压,正常。这时若该电压偏低会造成LC振荡电路频率过高,使IGBT管导通时间过长而无法达到快速饱和,有时就会导致IGBT击穿受损。测低压供电电路对地+18V电压,为正常。低压+18V供电电路对地0电压低,比较器、驱动放大电路失常而引发IGBT控制极G触发电压不足,使IGBT管导通时间过长而无法达快速到饱和状态,导致IGBT击穿受损。低压供电电路对地+5V电压,为正常。
3、(将取下加热线盘,测IGBT管的集电极C、G对地电压。测IGBT-G极为0.01伏,查找IGBT驱动电路是否存在故障元件)将取下加热线盘,测IGBT管的集电极C对地+0.6V至+1.2V电压,为正常;测控制极G对地0电压,为正常。
(1)测IGBT-G极为0.01伏,这时我们应该把注意力集中在查找IGBT驱动电路是否存在故障元件,特别是测量驱动三极管Q3(8050)和Q4(8550),而用万用表的二极管档测量Q4(8550)时,发现Q4已经击穿。将其更换,然后上电测量IGBT-G极的对地电压,恢复为正常值0V。最后,接上线圈盘,通电试机一切正常。
(2)若C极对地电压高至+0.6V至+1.2V时,这种故障一般是由共振电容器存在漏电、击穿受损或容量超过正值所致,会造成上电开机时即爆IGBT管。若C极对地电压低至(0V至+0.6V)之间时,这种故障一般是由共振电容器存在容量变小、或开路受损所致,会造成上电开机时即爆IGBT管。
 54、(测同步电压)比较电路取样电压(即加热线圈盘两端上)V+应大于同步电压比较电路取样电压V-的+0.2V电压,为正常。,V-取样电压应小于V+取样电压的+0.2V(老款+0.35V),为正常。若该电压异常,多为高压供电电路对地电压不足;取样电阻变值、或开路受损;反馈电容漏电或击穿受损;及比较器受损等。
在维修屡爆IGBT管若按以上检测各项均正常时,为了试机时避免又爆IGBT管,建议将更新排风机及限幅稳压二极管(18V至20V均可)。
5、当更新换上受损元器件后,对主电路板进行检测。先拆下加热线盘,把主电路板放入底座,插上电源线、排风扇、锅具温度检测热敏电阻、控制板连线,同时也插入。并在四脚接线柱(OUT1)(OUT2)两端接入220V/40W灯泡。上电后试机检测时,注意观察灯泡 “亮”与“否”,若“否”故障已排除,可以接入加热线盘进行试机,正常。若“亮”则故障存在,上电后试机检测时,应检测R15电阻对地0电压,为正常。若大于+1V以上电压为故障,应再进行检修。 
 1)检测时,如:(美的MC-PY18B、MC-EP201、MC-SH2115等机型)均出现“灯泡不亮不报警” 该机已修复正常。可以接上加热线盘,装机使用。    
 2)检测时,如:(美的MC-SF189、MC-EF197、MC-SY1913、MC-PSY18B、MC-PSY19A等机型)均出现“灯泡不亮有报警声”并伴有“哒哒起振声” 该机已修复正常。可以接入加热线盘,装机使用。
     3)检测时,如:(美的MC-SF183,格力GC15等机型)均出现“灯泡断续微亮有报警声”(即亮即灭),并伴有“哒哒”电磁炉“起振声”电磁炉已修复正常。可接入加热线盘,装机使用。
6、当MC-EP201检测时,加热线盘两端交流35V电压,为正常。若高于35V以上时,可采用以下另外维修方法;
 1)将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。上电待机时,用500型三用表交流50V档,测灯泡两端38V电压左右,为正常。若大于45V以上时。一般为压敏电阻、整流桥、或IGBT已击穿损坏。
2)将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。插上排风扇、锅具检测热敏电阻、控制板。上电试机时,用500型三用表交流电压50V档,测灯泡两端42V至55V电压左右,为正常。但几秒钟后自动关机保护,或放锅具后即自动关机保护,该机已修复正常。若大于55V时,且不会自动关机保护,或放锅具后,不能立即自动关机保护者,均属故障未排除,可按以上方法再查找出故障的原因。
7、电磁炉停止加热,也就是无功率现象。接上线圈盘,检测LM339⑴脚为5V,⑹脚为4V,⑺脚为4.2V,而发现⑺脚为0V,接着测量⑻脚电压,发现其比正常值高(⑻脚电压正常值为3.6V),此时我们可以排除R13(240K/2W)、R14(240K/2W)和R15(240K/2W)变质的可能性。用烙铁挑开电阻R16(470K/1W)的一脚,测量发现其已经变质,更换后,故障排除。通电试机,一切正常。如果⑺脚无电压,此时同步比较器⑴脚就会输出一个低电平,使得IGBT截止,从而使电磁炉停止加热,也就是无功率。⑶脚为18V,⒀脚为0.01V的静态电压值是否正常。而发现⑶脚为9.3V,接着测量18V稳压二极管Z90,发现其反向阻值为1880(此18V稳压二极管的正向正常阻值为720,反向阻值为无穷大。)更换故障元件后,发现LM339的⑶脚电压恢复为18V正常值。通电试机,一切正常。(接上线圈盘, LM339正常值:⑴脚为5V,⑹脚为4V,⑺脚为4.2V,(3)脚为18V,⑻脚电压为3.6V,⒀脚为0.01V。如古果⒀脚为9.3V,则看18伏稳压管正常值正向720欧,反向无穷大)
&8、开关电源部分故障,不通电故障现象:首先不接线圈盘,上电测量整流桥堆,输出300V电压正常。此时,可以初步判断为开关电源部分故障。接着检测电路板的5V和18V工作电压是否正常,发现它们都是0V。用万用表二极管档测量开关变压器、开关电源芯片、限流电阻R90(22欧/2W),发现电阻R90的阻值变为无穷大(正常应为0,处于导通状态),此刻电阻状态处于开路。更换故障电阻后,上电检测正常。接上线圈盘测量LM339的各脚电压,均正常。试机正常,故障排除。; w& m) E4 c. x( J
维修小结:
首先,R90电阻在开关电源电路中的作用是起限流作用。也就是用来保护开关电源芯片,以使其不被受到强大电流的冲击而被击穿。如电源电流突变过大时,就会把限流电阻R90烧坏,这时电阻的另一端电压为0V,起到保护电源芯片的作用。! V' C' E. L4 B2 b0 O8 z9 m
二、检测时是“灯泡不亮”,结果盲目上电放锅试机数秒钟后又爆IGBT管。
  测IGBT管高压保护电路取样对地电压+0.8V至+1.2V,为正常,若该电压异常,多为高压供电电路对地电压不足;取样电阻变值、或开路受损;反馈电容漏电或击穿受损;及比较器受损等。
取下加热线圈盘,让电磁炉在上电的同时测LC电路IGBT管集电极舜间对地峰压会上升至+47V后,又降至+0.5V,为正常。 当该峰压持续电压在+50V至+250V之间时,为电磁炉主电路板存在故障,维修范围有:
①电磁炉主电路板上积留大量油污,致使LC电路谐振电容两端漏电。
整机,高压供电电路对地电压不足,原因为整流扁桥、及滤波电容不良。) 
③LC电路谐振电容漏电、或击穿受损。
④同步比较电路取IGBT管集电极点取样对地分压电阻开路受损。
当该峰压持续电压在0V至+35V之间时,为电磁炉主电路板存在故障,维修范围有;①LC电路IGBT管控制极为高电平(正常为+0.2V),原因为比较器受损、驱动电路不良、驱动输出端与IGBT管控制极之间电路断线,致使IGBT管控制极对地电压上升,IGBT管截止,故峰压持续0电压。②LC电路谐振电容开路受损、同步取样电阻变值或开路受损、反馈电容漏电或击穿受损、比较器受损等,致使峰压持续0电压。③电磁炉主电路板漏电,致使LC电路谐振电容两端持续电压在+2.5V至+35V之间。④LC电路谐振电容漏电受损,致使谐振电容两端持续电压在+2.5V至+35V之间。
上电试机)
1)在让待修电磁炉上电试机之前必须确保上述工作点正常外,还应了解+18V低压供电电源是否与排风扇供电电源共用,共用时必须保证排风扇正常后方可将排风扇接入试机,否则在试机中会致使+18V低压供电电源被拉低,造成IGBT管因驱动功率不足而无法达到快速饱和导通,导致IGBT管击穿损坏。另外(早期产的美的电磁炉排风扇为独立+12V供电)就不用当心这问题。|
2)将IGBT管控制极与地之间的限幅稳压二极管断开,用万能表电阻10KΩ档检测,①若发现反向漏电时,会造成IGBT管因驱动功率不足而无法达到快速饱和导通,致使IGBT管击穿受损。②若发现击穿时,会造成电磁炉出现“不报警不加热”或“报警不加热”。
将待修电磁炉电路板装上排风扇、锅具传感器、及控制灯板并上电,①若测LC电路IGBT管控制极对地电压若出现高电平(正常为0V至+0.2V),为故障仍然存在,待修!②当测LC电路IGBT管控制极对地电压为0V至+0.2V,为正常时,方可大胆地再接入加热线圈盘装机进行放锅加热试机三、MC-EF197电磁炉
1、上电开机后出现“报警不加热”故障;
(1)用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测浪涌保护电路(U2A),比较器第4脚反相输入端对地0电压(正常为1.6V),测第2脚输出端对地+0.5V电压(正常为+4.8),(U2A)已翻转由高电平变为低电平。用三用表电阻100Ω档,检查(U2A)外围元件均正常,LM339已受损。更换LM339后整机恢复正常。
(2)测比较器(U2D)第11脚同相输入端对地0电压(正常为+0.5V),用三用表电阻100Ω档,检测(U2D)外围元件均正常,LM339已受损。更换LM339后整机恢复正常。
(3)用 三用表电阻100Ω档,检查更新换上LM339发现第1脚与电路板之间出现断裂。重新焊接后,整机恢复正常。
(4)测同步比较电路取样电阻R23(330KΩ/2W)对地0电压(正常为+3.6V),用三用表电阻100Ω档,检查电感线圈L1发现一端脱落,重新焊接后整机恢复正常。
(5)用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器第7脚同相输入端对地电压偏低(正常为+3.6V),用500型三用表电阻10KΩ档,检查电压同步比较电路发现取样电阻R15(240KΩ/2W)变值,更换R15后整机恢复正常。
2、 MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;
(1)用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查上电延时电路发现三极管Q6(8550)E发射极与C集电极击穿损坏。更换Q6后整机恢复正常。、
(2)测比较器每脚对地电压均正常。用500型三用表电阻100Ω档,检查IGBT发现控制极G,限幅稳压二极管+20V击穿受损,导致驱动放大信号落地IGBT停止工作,更换Z1后整机恢复正常。
(3)测整机高压供电电路C2对地+205V电压偏低(正常为+305V),拆下C2用三用表电阻10KΩ档,检查滤波电容器发现C2(5μF/257V)失效,导致整机高压电源电压偏低,造成电磁炉频率偏高,严重时甚至引发IGBT损坏。更换C2后整机恢复正常。
3、MC-EF197电磁炉,上电开机电磁炉加热几分钟后出现“自动关机保护”故障;用500型三用表电阻100Ω档,检查EC14发现击穿损坏。导致三极管Q10(D667)截止排风扇停转,造成机内温度上升,锅具温度检测热敏电阻(NTC)变小,CPU芯片第5脚(TEM-PMAIN)电压上升动作关机保护。更换EC14后整机恢复正常。
4、MC-EF197电磁炉,上电开机后控制板指示灯出现“不够亮但其他功能均正常”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查三极管Q1发现击穿,更换Q1后整机恢复正常。
5、MC-EF197电磁炉,上电开机后“一检锅整机出现短路”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻10KΩ档,检查共振电容器C3(0.3μF/1200V)损坏。更换C3后整机恢复正常。
6、MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“电磁炉断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查电流互感器次级绕组发现通往R2电阻一端与电路之间断裂。导致电流检测取样电压,无法进入CPU第12脚,(BVZ-CUR)重焊电路后整机恢复正常。
7、MC-EF197电磁炉,上电开机后出现控制板“无电源指示”故障;
(1)拆机壳后,发现保险管10A已烧断,用500型三用表电阻100Ω档,检查TGBT、整流桥均正常。最后经检查发现电网电压检测电路整流二极管D1、D2击穿。更换D1、D2后整机恢复正常。
(2)用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路Q5发射极对地电压+18V、U3、LM7805输出端对地均0电压。用三用表电阻100Ω档,检查电源变压器发现初级绕组,接线头焊点与电路板之间出现断裂。(该机在运输过程中受撞击)用吸枪把变压器接线脚与电路板之间焊点吸干,压平从焊后整机恢复正常。
(3)用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路+18V、+5V均0电压。用三用表电阻100Ω档,检查电源变压器初级线圈开路,更换变压器后整机正常。在无配件时,业余条件下对变压器进行修复。可按以下方法:先拆下变压器,用热风吹加热后将铁芯取下取出初级线圈。把初级线圈外壳塑料胶布小心慢慢的拆下,剪去已受损的温度保险管,用103oC温度保险管焊上,再把胶布按原包好。将初级、次级绕组线圈和铁芯上下对插装好,把铁芯整平后装上电路板。上电开机即可恢复正常使用。


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