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大型转炉滑板挡渣出钢技术的应用实践

 风中芭蕾8h03e1 2016-11-30


会议通知:

第六届全国炼钢-精炼-连铸理论与实践讲座于2016年10月16-20于河北·秦皇岛召开,由:本钢-马春生教授、钢研总院-刘浏教授、东大-战东平教授、北科大-张家泉教授主讲,理论与实践结合,授课交流3天欢迎参与!详询:李亚东18210161369(微信)



(河北钢铁集团邯郸钢铁公司,河北省,邯郸市,056015)

摘 要:通过系统分析挡渣球、挡渣塞、气动挡渣和滑板挡渣等挡渣技术的原理和效果,邯钢260 吨转炉应用滑板挡渣出钢技术,可在 0.5 秒内自动完成滑动水口的全开或全闭,实现出钢过程中前期渣、中期渣和后期渣最有效的阻挡;与其他挡渣方法相比,挡渣成功率达到 100%,转炉出钢下渣量控制在 50mm 以下,回磷稳定控制在 0.002%以下,为品种钢开发、提高产品质量、降低生产成本起到了积极作用。

关键词:滑板挡渣;回磷;下渣

1 前言

        近年来,随着邯钢的快速发展,主体生产装备逐步实现了大型化、现代化,产品结构由原来的普通板材升级为汽车板、家电板、管线钢等高级别品种钢,钢水质量有了质的提高。

        减少转炉出钢时的下渣是提高钢水质量的一个重要方面。出钢挡渣就是通过某种方法将炉渣尽可能留在炉内,以减少转炉高氧化性终渣在出钢过程中流入钢包 [1] 。为提高转炉挡渣效果,邯钢在 260 吨转炉应用了滑板挡渣技术,采用滑板挡渣技术后,下渣、回磷得到有效控制,降低了钢水氧化性,减少了合金消耗,提高了转炉成分命中率。

2 挡渣技术

        为减少转炉出钢过程中的下渣,提高挡渣效果,转炉常用的挡渣方法主要有:挡渣塞、挡渣球、气动挡渣等挡渣方式:

2.1 挡渣塞

        1987 年 Michael D.Labate 总结了西德挡渣棒在美国使用的经验,发明了具有挡渣和抑制涡流双重功能的挡渣塞 [2] ,见图 1。挡渣塞是一种带杆的、可以导向的耐火材料制品,呈陀螺形,其密度与挡渣球相近,在 4.5~4.7g/cm3,能浮于钢渣界面,伴随着出钢过程,逐渐堵住出钢口,实现抑制钢水涡流和挡渣的作用 [3] 。

        武钢 1996 年开发设计了类似的陀螺形挡渣塞 [4] ,见图 2。其上部为组合式空心结构,下部为带导向杆的陀螺形;挡渣塞要求准确的投入方位和加入时机,在实际运行中,受钢渣粘度、投入方位、加入时机等因素的影响,挡渣效果不稳定。


2.2 挡渣球

        挡渣球挡渣方法是,利用挡渣球密度介于渣钢之间(一般为 4.2~4.5g/cm3),在出钢结束时堵住出钢口,以阻断转炉渣进入钢包内 [5] 。该方法,操作简单,运行成本低;但使用该方法挡渣时,在出钢过程中,挡渣球大多被粘稠的炉渣粘裹,同时,随着转炉出钢过程中的倾动,随渣层的漂移难以到达出钢口部位,导致挡渣成功率较低。

2.3 气动挡渣

        奥地利、瑞典等国家研究成功了气动挡渣法 [6] ,见图 3。该法主要设备包括封闭出钢口用的挡渣塞和用来喷吹气体、起动气缸以及对主体设备进行冷却保护等所用的供气设备。挡渣时,挡渣塞头对出钢口进行机械封闭,塞头端部喷射高压气体来防止炉渣流出。即使塞头与出钢口之间有缝隙,高速气流也能实现挡渣的效果。

        该工艺,挡渣效果良好,但气源、管线设备安装复杂,在高温下工作,设备易损,不便维修且成本较高。


3 滑板挡渣工作原理

        邯钢采用了基于 PLC 自动控制和红外下渣检测的滑板挡渣技术,该方法,可有效阻挡出钢过程中的前期、中期和后期下渣,是目前转炉出钢挡渣效果最佳的一种生产工艺技术。

3.1 转炉出钢下渣过程分析

        转炉出钢带渣分三个阶段。初期,开始出钢时发生带渣;中期,由于钢水涡流作用,渣随着钢水流出;后期,当转炉向上翻转时又有部分渣倒出 [7] 。

(1)前期渣,转炉倾动至约 38~50 0 出前期渣,如图 4 所示;

(2)过程渣,前期渣之后开始出钢,可观察到钢水的涡旋效应卷渣;

(3)后期渣,出钢后期至出钢结束阶段,如图 5 所示;

        转炉出钢到钢包的下渣总量中, 前期渣量大体占 30%,漩涡效应渣约为 30%,后期渣约为40% [8] 。


3.2 滑板挡渣工作原理

        滑板挡渣技术是移植大包滑动水口原理,在传统转炉的出钢口位置安装滑动水口装置,通过滑动滑板和固定滑板之间流钢孔的错位实现挡渣出钢 [9] ;滑板挡渣工艺,见图 6。

        滑动水口挡渣闸阀装置安装在转炉出钢口的外端,滑动水口开闭采用液压驱动方式,由自动控制系统的 PLC 自动采集转炉倾动角度信号及红外下渣检测信号,并根据挡渣工艺要求,在 0.5 秒内自动完成滑动水口的全开或全闭,实现对出钢过程中的前期渣和后期渣最有效的阻挡,是目前转炉出钢挡渣效果最佳的一种生产工艺技术。


4 应用效果

        邯钢使用滑板挡渣后,下渣量和回磷量得到有效控制,挡渣效果显著,为减低钢水氧化性,降低生产成本起到了积极作用。

        4.1 挡渣成功率达到100%采用传统挡渣锥挡渣由于钢渣粘性大、挡渣锥对位不准等原因,挡渣成功率约为 72%;使用滑板挡渣后,挡渣成功率几乎达到 100%。

        4.2 下渣量控制在50mm以下

由于挡渣锥挡渣成功率低,造成下渣较多,下渣量在 80-120mm;滑板挡渣配有红外下渣检测,可完全挡住出钢终渣,下渣量可控制在 50mm 以下。

        4.3 回磷量稳定控制在0.002%以下

受下渣量大的影响,钢水回磷严重,传统挡渣工艺平均回磷量达到 0.007%;采用滑板挡渣后,挡渣成功率和下渣量得到明显改善,钢水回磷在 0.002%以下,见图 7.


4.4 使用滑板挡渣后,吨钢成本降低5.68元。

        滑板挡渣使用后,转炉下渣量大幅减少,降低了钢水氧化性,对后工序的脱氧、造渣提供了良好条件;经统计,钢水氧含量降低了 41ppm;钢包 Als 含量提高了 102 ppm;可降低合金消耗 3 元/吨;精炼白灰、电耗分别降低了 0.8Kg/t、4.7kwh/t,可降低成本 2.68 元/吨。

        滑板挡渣技术的应用合计降低生产成本 5.68 元/吨。滑板挡渣与传统挡渣实际工艺参数对比详见表 1。


5 结论

(1)采用滑板挡渣,挡渣成功率大幅提高,可减少出钢下渣,降低钢水氧化性,减少合金消耗。

(2)滑板挡渣工艺,有效减少了钢水回磷,对提高钢水成分命中率,低磷品种钢的生产有积极贡献。

参考文献

[1] 吴喜民,挡渣球和挡渣塞技术在转炉炼钢的应用[J].山西冶金,2006,(3),55-55.

[2] 美国专利(1989).U.S.Patent 4799650.

[3] 国内使用的主要挡渣方法及其特点介绍.柳钢科技,2011,(4),18-18.

[4] 华夏.转炉挡渣塞的研究及其结构设计[J].钢铁研究,1997,(6):6.

[5] 于华财,转炉挡渣出钢技术的探讨,本钢技术,2005,(4),14-14.

[6] 郑新友,丛玉伟,刘平等,转炉出钢挡渣方法[J].钢铁研究,2000,(1),61-61.

[7] C·H·KEUM 等,转炉出钢新挡渣方法的开发[J].WISCO TECHNOLOGY,1998,(4),19-19.

[8] B1EnknerA 1Paste r, J 1Schw elberger.新型 VA I-CONOR 转炉挡渣系统[J].钢铁,,2002,37(8): 28-32.

[9] 王淑华,丛玉伟,徐尚富,杨王辉,郭锟,转炉滑板挡渣出钢技术实践[J].河南冶金,2010,(12), 46-46.


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