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实用!3种最常用分油机的故障汇总

 海丰轮 2016-12-30



导读:12月13日我们发布了《提问题,赢APPLE WATCH!关于分油机!》之后,陆续有朋友提问,其中有些问题确实不错。作者的这篇文章即来自于此次征文活动。该文覆盖面广,涵盖了ALFA LAVAL、WESTFALIA和三菱MITSUBISHI三个最常用的品牌;很有借鉴意义,同时又能启发读者提问和思考。部分细节由孙正齐老轨润色。在此对两位一并感谢。知识需要分享才是力量。欢迎提出有建设性的问题。


    现代船舶中,船用重油因为其价格低廉的优势,而作为船舶的主要燃油被采用。现代提炼技术虽废除了以往传统的蒸馏油气技术,但不可避免的含有一定成分的杂质和水分,通常在船舶上必须经过净化处理后才能正常使用。

    船用重油的净化处理方式通常通过二个渠道进行净化。

    第一步:将重油驳到沉淀柜中加热并且沉淀一定的时间,使杂质和水分依靠重力沉淀到沉淀柜的底部,然后人为的经常进行放残操作,放掉杂质和水分(尤其是现代新造船舶普遍采用倒三角型的尖底设计减少泄放的损失)。这种操作方法简单可靠,主要是处理大的杂质和水分,但是效率较低,净化的重油不能满足每日的正常消耗。

    第二步:沉淀的重油通过分油机进行离心分离。依靠分油机高速旋转时产生的离心力,带动重油一起离心旋转,由于重油、水分还有杂质的密度不同,他们分别处在分离筒的内不同的圆柱形界面,最后再经过油泵,排水和排渣操作,实现对重油的净化处理。

    ALFA LAVAL和WESTFALIA是目前船舶上应用最为普遍的两个品牌的分油机。两者的整体结构和工作原理类似。不同之处是,ALFA LAVAL分油机滑动底盘的关闭是靠弹簧力来实现的,所以它多了一圈小弹簧。而它的开启是依靠关闭密封水,开启水的水压克服弹簧力瞬时打开活动地盘上三个尼龙阀,活塞在离心向下的力的作用下瞬时开启排渣口来实现的,所以它的操作水分为密封和排渣工作水。WESTFALIA分油机滑动底盘是依靠工作水的压力开启和关闭的。它只有一个工作水水阀,滑动底盘的开启和关闭是由工作水阀的开启时间来决定的。ALFA LAVAL分油机控制面板简单易操作,可靠性高。WESTFALIA分油机控制面板的功能和参数齐全,更智能化,数字化,集成化。

一、ALFA LAVAL分油机常见故障现象,原因分析和解决方法。

故障现象1:分油机启动的时候,振动剧烈。

原因分析:分离筒里面油渣和杂质积聚太多,并且已经凝结成块或分布不均匀,造成分离筒动态不平衡,启动时剧烈振动。

解决方法:解体分离筒,清除油渣和杂质。

避免手段:在停止分油机以前,可以手动多次排渣;定期清理分离筒。

故障现象2:分油机在做完大修后启动运行,振动剧烈。

原因分析:立轴与轴承已经存在内圆磨损,导致立轴和轴承不能紧密的接触,造成立轴松动,产生振动。

解决方法:在立轴的接触面上冲孔,减小间隙,增大立轴与轴承的接触面积;更换立轴。

拆装注意事项:拆装轴承时,轴承是否松动,一般安装轴承温度在80-90度。

故障现象3:分油机在短期内,经常出现振动,分离筒很容易脏。

原因分析:燃油品质不好;排渣设定时间过长;分离片脏污堵塞。

解决方法:增加燃油在沉淀柜中的沉淀时间;增加沉淀柜排放次数,清洁沉淀柜:缩短排渣定时;彻底清洗分离盘片。

避免措施:巡回检查时手动排渣检查,及时了解工况。

故障现象4:每次排渣后,,都会出现排渣口跑油现象,跑油数量逐渐减少直至没有。

原因分析:分离筒上的开启水泄放节流孔不畅,导致开启水不能及时排出,造成滑动底盘关闭不严。

解决方法:疏通开启水的泄放节流孔。

避免方法:适当延长密封时间。

故障现象5:排渣时没有分离筒打开的声音,分油机不能进行正常排渣。

原因分析:开启水电磁阀不能正常工作,开启水滤器脏堵。

解决方法:更换开启水电磁阀和清洁滤器。

判断方法:电磁阀手感触摸温度,松开阀后接头水压是否正常。

二、WESTFALIA分油机常见故障现象,原因分析和解决方法。

故障现象1:排水口跑油。

原因分析:立轴高度太低或太高,排水向心泵上的密封圈无法密封。

解决方法:按照说明书上的参数,调整立轴高度。

故障现象2:排渣口跑油。

原因分析:工作水电磁阀不能正常工作,造成水压过低,滑动底盘不能关闭。

解决方法:检修或者更换工作水电磁阀,清洁滤器。

故障现象3:大修时更换了立轴,启动分油机时,振动剧烈。

原因分析:只更换了蜗杆没有更换蜗轮,新的蜗杆和旧的蜗轮,他们的轮齿之间啮合不好。

解决方法:对于蜗杆和立轴是一体式的分油机,更换立轴的同时,要更换新的蜗轮。

典型错误:一般蜗杆是钢的,蜗杆齿轮不必更换,涡轮是铜的。

采取措施:就是不啮合,频繁排渣或启动停止,逐步自然啮合匹配。

故障现象4:主机燃油系统的滤器脏堵频繁,分油机的分离效果差。

原因分析:分离筒的转速低电流大;分油量过大;进油温度低;分离片和分离盘架脏堵;加热器泄漏,大量蒸汽进入到重油里:分离片缺失。

解决方法:检查摩擦片和摩擦筒状况;减少分油量;提高进油温度到98℃;清洗分离筒内部所有部件;检修或者更换加热器。

三、三菱(MITSUBISHI/型号SJ30G)分油机常见故障总结

故障现象1:工作水泄放口跑油。

现象详细描述:分油机马达电流比正常分油时大,摩擦筒温度高,分油机转速比正常运转时低。

原因分析:由于摩擦片磨损严重,摩擦筒接触面不足,甚至不间断打滑,电流波动。不能够带动分油机达到额定转速,关闭工作水产生的向上推力太小无法闭合滑动底盘,造成分离筒排渣口跑油,最终油从工作水泄放口流出。

解决方法:更换摩擦片。

注意事项:同时检查摩擦筒表面状况,用电器清洁剂清洗。

故障现象2:每次启动分油机时,摩擦片磨损严重,从观察孔里可以看到摩擦片磨损产生的烟雾。

原因分析:摩擦筒由于摩擦片的固定螺栓接触内表面,排渣时的瞬时干摩擦,造成沟壑,摩擦筒与摩擦片不能够均匀的全面的接触,只能部分接触,所以启动时摩擦片损耗严重。

解决方法:在车床上光车摩擦筒内表面,使其表面光滑均匀,注意磨损量不能超过极限值,如果超过了极限值建议使用加厚的摩擦片或者更换摩擦筒。

故障现象3:排渣口跑油。

现象详细描述:正常运转分油机,刚开始分油的3分钟之内,一切正常。随着时间推移,净油出口背压逐渐降低,稍后背压急剧降到0.2bar左右,分油机马达电流也迅速升高,排渣口大量跑油,一直到净油出口低压报警,分油机自动停止。

原因分析:刚开始运转分油机时,分油机正常运转,说明水电磁阀组没有问题,分离筒转速没有问题。运行一段时间之后,排渣口大量跑油,说明滑动底盘开启,关闭工作水逐渐泄漏走了。关闭工作水主要靠先导阀(pilot valve)与阀封垫(valve sheet)密封。每次排渣的时候先导阀会开启,排渣结束时,先导阀会关闭,先导阀的关闭会对密封垫形成撞击,长期的撞击最后造成密封垫损坏,所以关闭工作水会泄露。

解决方法:更换密封垫或将密封垫取出换向。

此外,分油机里面有很多密封圈,不同的密封圈起到不同的密封作用,任何一个密封圈的损坏,都会造成一定的故障,所以在做维护保养时,一定要进行认真的检查,并且按时更换。不同品牌的分油机,由于工作原理一样,部件结构类似,所以他们的故障也都有相同的地方,解决问题时可以相互借鉴。分油机的说明书里,也详细列举了各种故障及其解决方法,可以作为参考。


本文根据作者的自身工作经验而写,由于经验学识有限,如有不当的地方,还请各位同行和老师多多指正,希望本文能对轮机员解决分油机的故障提供一些参考。

 

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