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陶瓷球在水泥粉磨系统中的应用

 大漠孤烟直ch 2017-03-28

我公司水泥粉磨系统选用半终粉磨工艺,水泥磨规格Ф4.2m×13m(闭路),磨机转速15.6r/min,一仓选用Φ40mm、Φ30mm、Φ25mm、Φ20mm钢球共计68t,二仓选用Φ10mm×12mm、Φ12mm×14mm、Φ14mm×16mm、Φ16mm×18mm钢段共计176t,水泥磨工作电流在220A,生产P·C32.5R水泥时台时产量280t/h左右,电耗26.3kWh/t。为降低粉磨系统电耗,降低生产成本,决定二仓引入陶瓷球,使电耗降为23.1kWh/t。

1 更换陶瓷球方案

  考虑到陶瓷球质量小、脆性大、韧性强,水泥磨一仓以破碎为主,最终确定一仓仍然使用钢球;二仓以研磨为主,符合陶瓷球特性,决定更换为陶瓷球,选用Φ13mm、Φ15mm、Φ17mm、Φ20mm四级配球方案。因陶瓷球质量轻,为保证产量,决定使用高填充率装载方法,分别按32%、35%、37%的填充率添加陶瓷球,直至达到最佳运行状态。二仓在更换为陶瓷球之前要对隔仓板进行详细检查,避免更换陶瓷球后一仓钢球窜入二仓,造成陶瓷球破损。

2 更换陶瓷球后效果

2.1 研磨体装载量下降

  二仓钢段与陶瓷球装载情况对比见表1。

表1 钢段与陶瓷球装载情况对比

  由表1可以看出,使用钢段时,水泥磨总装载量在244t,二仓填充率33.63%,更换为陶瓷球后装载量为152t,二仓填充率35.00%,总装载量降低92t。

2.2 粉磨电耗下降

  更换陶瓷球前后磨机运行情况对比见表2。

表2 更换陶瓷球前后各主机参数对比(P·C32.5R水泥)

  由表2可以看出,更换陶瓷球前后辊压机系统做功及各提升机电流均无明显变化,水泥磨电流降低60A左右。水泥磨系统台时产量虽然降低了20t/h,但系统整体电耗有所降低,生产P·C32.5R水泥系统电耗降为23.1kWh/t。

3 总结

  1)陶瓷球由于自身体积密度小于钢球,粉磨能力低于钢球,磨机台时产量下降明显,闭路生产P·C32.5R水泥降低约20t/h(7.1%),生产P·O42.5水泥下降约30t/h(16.7%)。

  2)因陶瓷球质量轻,系统电耗有所下降,闭路生产P·C32.5R水泥降低约3.2kWh/t,生产P·O42.5水泥下降约1.1kWh/t。

  3)由于陶瓷球密度小,在磨内传递的能量也小,对粉磨易磨性好的水泥(P·C32.5R)效果较好,台时产量降低不是太大;但对生产P·O42.5及以上水泥,由于物料易磨性变差,台时产量降低较多。为保证销售,必须连续开机,不能满足避峰生产(考虑谷峰电价)。

  4)使用陶瓷球后要适量提高水泥磨二仓填充率,以提高陶瓷球与物料的接触面积,但填充率也不能一味提高,因为随着研磨体的增加,磨机运行中研磨体形成的滞留区会越来越大,做功少和不做功的研磨体会越来越多,反而会导致磨机效率的降低。以我公司实际生产情况观察,填充率保持在35%左右最佳。

4 建议

  1)使用陶瓷球后,磨机填充率较正常生产偏高,加大了研磨体在磨内的滞留效应,弱化了陶瓷球的粉磨能力,建议研究解决的方法。

  2)使用陶瓷球后为保证磨机做功,确保研磨效果,要尽量提高辊压机做功效果,降低入磨物料细度,同时要控制磨内物料流速,降低磨机系统循环负荷,提高选粉机选粉效率,使出磨物料中合格成品尽量增加,选粉机回磨物料尽量减少,以降低磨机负荷,便于台时产量的提高。


作者:尚义华,何纪纲,吕志庆

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