万科装配式剪力墙结构项目背景 ①万科装配式剪力墙结构项目概况 ②施工背景-装配整体式剪力墙结构 楼上部结构均采用钢筋混凝土抗震墙结构,其中7层以上采用内部现浇、外围采用预制墙板和灌浆套筒连接技术形成装配整体式剪力墙结构。 优缺点:剪力墙结构体系,利于空间合理分布,预制率较高,成本更经济。 ③施工背景-铝合金模板 采用铝模PC外墙结合,达到免抹灰要求 万科装配式项目现状及难点 万科海上传奇项目装配整体式剪力墙结构 铝模体系,此结构形式在当初施工时国内尚属首例,因此在施工过程中遇到了很多问题。 ①PC构件预埋钢筋尺寸有偏差,吊装过程中与墙柱竖向钢筋冲突,构件安装困难,且后续的竖向钢筋(箍筋)绑扎困难。 ②PC构件上的预留螺栓孔洞尺寸偏差较大,导致外墙连接件安装较困难,影响安装效率。 ③PC构件的平整度大部分都超过5mm,板的感观质量较差,修补严重;运输过程中部分构件损坏较严重,退货返厂修补加工拖延工期。 ④PC厂家未将各种孔洞(注浆孔、螺栓孔)清理干净,导致现场验收困难,注浆及支模过程中难度增大。 ⑤PC构件堆场场布时未进行系统梳理,堆放较杂乱,导致吊装效率较低。 ⑥L型窗台板采用两点吊装,吊装过程中易产生歪斜,安装困难。 ⑦楼板预埋钢筋位置偏差或歪斜,导致PC构件吊装时安装无法对中,采用重新植筋拖延工期。 ⑧PC与楼板竖向交界处的缝隙采用自粘卷材进行黏贴,但局部会有脱落现象,导致漏浆,影响灌浆效率。 ⑨PC构件上的预留螺栓孔洞尺寸与铝模板预留螺栓孔洞尺寸偏差较大,导致外墙连接件安装较困难,影响安装效率。 ⑩PC 铝模的暗柱部位、PCF内二段式螺杆板内下端出现大量爆模现象。 PC构件与楼板、暗柱模板的交接处局部存在偏差,不能完全结合,影响施工进度。 楼板模板在墙阴角处没有竖向支撑,楼板爆模后下垂。 万科装配式剪力墙结构应对措施 针对PC 铝模工艺施工(构件生产、验收、堆放、吊装、定位安装、灌浆、钢筋绑扎、模板、混凝土浇筑等)出现的问题,万科项目部、工程管理中心及五建总包单位等多次召开专题会议,对存在的各项问题提出了解决方案和应对措施。 ①针对PC构件的尺寸.外观等达不到要求 ②针对PC堆放场布较杂乱,吊装效率较低 ③针对PC构件现场安装困难,效率较低 ④针对“PC灌浆时漏浆,灌浆效率较低” ⑤针对尺寸偏差与爆模 针对“PC构件与楼板、暗柱模板的交接处局部存在偏差”,局部采用木模拼装加固 墙阴角处的楼板模板增设竖向支撑 PC 铝模施工工艺流程(8天 /层) 第一天:测量放线PC外墙板吊装和校正 第二天:墙柱钢筋绑扎 墙柱、梁板下层铝模板拆除 第三天:水电线盒定位 墙柱铝模脱模剂涂刷;墙柱铝模板安装开始 第四天:墙柱铝模安装完成 第五天:梁底、侧模顶撑搭设 楼面铝模板开始安装 第六天:楼面铝模板完成 第七天:梁钢筋绑扎、板底筋安装 墙、柱、模板二次复测调整、验收;水电管线预埋 第8天:板面钢筋绑扎、验收 混凝土浇筑 万科装配式剪力墙结构风险分析 ①铝模加工偏差需事前控制 建议:在铝模图纸深化过程中,需要考虑pc板的安装偏差,对铝模的加工尺寸应留出足够的调整间隙。 ②对拉螺杆定位困难,建议改进 建议:原计划铝模根据pc图纸预留进行工厂开孔,由于此问题,造成无法在工厂内统一完成,只能在现场一层层核对、扩孔,严重影响铝模的安装进度,建议对于此节点的处理,还请工程管理中心和PC设计能否调整对拉方式。目前此问题还没有得到有效的解决。 ③对应PC板斜撑支撑点的楼板铝模和顶撑无法及时拆除周转 建议:为了保证楼板砼强度,减少结构板裂缝,应增加配置一套平台铝模,必然会造成成本的增加 万科装配式项目经验与结论 结论 选择使用铝模的前提 PC板中预埋的用于对拉模板的螺栓无法精确到铝模开孔的精度,二次扩孔对铝模破坏较大,对工期影响较大。是否能改变对拉的形式或提高预埋的精度还有待解决。同时为了控制施工质量,平台铝模需要多配置一套用于周转。 综上所述 装配整体式剪力墙结构 铝模这种组合形式对现场施工难度、工期和成本均会造成不同程度的增加,因此不建议同时组合使用。
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