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新研制自保护药芯焊丝在X80管线钢中的试验

 阿明哥哥资料区 2017-06-18

1. 概述


X80高强度管线钢焊接方法包括焊条电弧焊、药芯焊丝半自动焊、熔化极气体保护自动焊以及以上焊接方法的组合。焊条电弧焊和自动焊技术焊接X80钢焊接质量优良,但在地形复杂的施工环境下,管道自动焊方法的使用会受到限制。由于自保护药芯焊丝操作容易,效率高,所以管线施工单位迫切要求开发出性能优良的X80管线钢用自保护药芯焊丝,以满足X80管线钢半自动焊的焊接工艺需求,X80钢的化学成分及力学性能如表1、表2所示。因此为提高自保护药芯焊丝性能,避免由于使用进口焊丝造成焊接成本的提高,我培训中心与国内焊材生产厂家合作,针对自保护药芯焊丝焊缝金属冲击韧性低的主要问题进行研究,通过在焊丝成分中增加镍含量研制出新产品。通过试验,该焊丝在-10℃环境下具有优良的低温韧性,电弧稳定,熔敷效率高,飞溅小,熔池清晰,焊缝成形美观,适于全位置焊接。


2. 焊接工艺试验


(1)焊前准备   

第一,试验管材。试验采用API Spec 2L X80M钢级螺旋埋弧焊管,规格φ1219mm×18.4 mm。


第二,焊接方法和设备的选择。焊接方法采用RMD根焊与药芯自保护焊丝半自动焊填充盖面。焊接设备根焊选用美国Miller PipePro 400XC 焊机,填充盖面采用熊谷MPS—500半自动焊机,焊接设备如图1所示。


第三,焊接材料。根焊采用天津金桥公司生产的金属粉芯药芯焊丝E70C—6M H4 ,焊丝φ0.9mm(AWS A5.18)。根焊保护气体为 Ar 和CO2混合气,气体比例为80%∶20%。

填充、盖面焊丝采用新研制的药芯自保护焊丝E91T8—G,焊丝直径2.0mm(AWS A5.29)。具体化学成分及力学性能如表3、表4所示。


第四,坡口加工与清理。利用管道专用坡口机对X80钢管进行坡口加工。坡口尺寸、形式及焊道分布如图2所示。管口组对前用机械方法将坡口内壁和坡口两侧25mm范围内的铁锈等污物清理干净,直至露出金属光泽。

第五,为保证焊后冲击值及焊接接头强度符合标准要求,而且不出现裂纹, X80钢预热温度确定为150~200℃,层间温度≥80℃,不需焊后热处理;焊接时当温度低于层间温度时必须再加热。加热方法采用火焰加热。


第六,根据母材焊接性,选用合理的焊接参数,如表5所示。


(2)焊接

按表5调节好焊接参数,进行根焊、热焊、填充焊和盖面层的焊接。焊接过程中,每层焊道用角向砂轮机清理飞溅及焊渣后再进行下一层焊接。焊接完成后,清除焊缝表面熔渣、飞溅和其他污物;焊缝成形如图3所示。

3. 试验结果与分析


(1)无损检测  根据GB/T31032—2014检查焊缝表面无裂纹、气孔等缺陷,外观检查合格。根据SY/T4109—2013要求进行100%无损探伤,结果合格。


(2)理化试验分析  对接环焊缝进行力学性能试验,结果表明,对接环焊缝的抗拉强度值、低温冲击吸收能量、弯曲试验、HV10硬度值、金相试验等均满足GB/T31032—2014标准要求。尤其是低温冲击试验立焊和平焊位置焊缝的冲击吸收能量值最低90J,最高130J,比原来最低值40J有明显的提高。相关试验结果如表6~表10、图4~图8所示。


 4. 结语


(1)通过对新研制的自保护药芯焊丝进行工艺试验,结果表明,各项指标满足X80钢管道技术规格书的要求和GB/T31032—2014标准要求,特别是冲击韧性大幅度提高,虽然弯曲试样出现微裂纹,但没有超标。


(2)试验表明,新研制的焊丝力学性能有所突破,成功解决了焊缝金属的冲击韧性合格率低的问题。但是焊丝的工艺性能方面存在电弧吹力较小、熔池铁液“稀”、熔深浅等问题,下一步将继续研究解决这些问题。


(3)新研制的焊丝综合性能得到了很大程度的提高,虽然焊丝工艺方面存在一些问题,但是满足工程焊接的需要。因此新焊丝的研制获得了较好的效果。


(4)下一步继续对此焊丝进行研究,即针对“X80钢自保护药芯焊丝半自动焊环焊缝韧性影响因素及规律分析”的研究,开展半自动焊药芯焊丝及其焊接工艺可操作性的研究。


作者简介:姜欢欢、谭芳铭、王波、马云军、汤海东,中石化胜利油建工程有限公司职工培训中心。

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