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一种装载机除尘喷吹系统的设计

 GXF360 2017-06-22
一种装载机除尘喷吹系统的设计

一种装载机除尘喷吹系统的设计

史 虓,宋哲文,许锁林

(国机重工集团常林有限公司,江苏 常州 213000)

[摘要]通过分析用户实际作业工况,设计了一种便捷有效的装载机除尘喷吹系统,并现场进行了可行性验证,有效解决了用户难题,有望在生物质装载机上全面应用。

[关键词]装载机;除尘喷吹系统;试验

目前越来越多装载机需要在高粉尘、高强度的环境下作业,如矿山、码头、采石场等,在这种工况下,粉尘极易进入装载机本体护罩内部,某些易燃物质如堆积在电气元器件附近,存在较大的安全隐患。本文针对武汉某发电厂作业需求,有效利用装载机自有功能,设计了一种除尘喷吹系统,专门用于吹落起动电机及发电机上覆盖的易燃物质。

1 工况分析及传统解决思路

1.1 工况分析

该发电厂是一家生物质资源综合利用发电企业,作业现场主要划分为散料区和破碎区两大块,散料区可见生物质料为秸秆、木屑、花生壳等;破碎区可见建筑模板、树皮等废弃木料。

装载机在散料区主要为铲斗配置,负责将料场地面上的散料推送到入料口。开工后发现粉尘量特别大。在破碎区则为爪斗配置,抓取大型物料送到破碎机,环境尚可。另在散料区也配置了少许爪斗装载机,主要进行卸料作业。

据售后反馈,该发电厂原先曾有装载机发生自燃,检测报告均显示是由于裸露的起动电机上覆盖了大量生物质燃料,经长时间作业发热,导致高温或者起动时端子松动产生电弧火花引起燃烧。

1.2 传统解决方法

在装载机电气系统设计时,起动电机、发电机、蓄电池等重要元器件接线端已采用了烟嘴壶状的橡胶绝缘保护套(见图1),以防止粉尘堆积。但随时间推移,橡胶件逐渐老化,接线端裸露、松动,被粉尘覆盖,橡胶套保护作用下降,使整机电气危险系数提高。

图1 接线端橡胶保护套

一般解决方法都是加强日常保养,对出现开裂等老化现象的接线端橡胶保护套及时进行更换。另外发动机生产厂家也开始重视此问题,随机配备半圆柱状橡胶套对整个起动电机等易燃部位进行遮挡(见图2)。但这些做法并没有真正解决除尘问题,而且这种方法依赖操作人员的主观能动意识。

图2 橡胶套保护

另一种方法是用水冲洗,但需等待其干燥,否则有漏电可能,且使粉尘沾水变成泥污,既费时费力,效果又不好。

2 防尘喷吹系统设计

2.1 结构组成

根据该发电厂要求,选择起动电机和发电机作为除尘部位,设计了一种双通道间隔喷吹系统,系统结构框图如图3所示。

采用气体喷吹可以有效避免水冲洗带来的不便。图中喷吹点1为左侧起动电机喷吹点,喷吹点2为右侧发电机喷吹点,左右喷吹点各设置一电磁阀,通过脉冲仪控制电磁阀进而控制气体管路的通断。

图3 气体喷吹系统框图

2.2 系统分析

该系统利用装载机制动系统储气筒中的气体,即将气源接在储气筒安全阀位置(见图4),气体通过三通接头分到装载机两侧,左侧喷吹起动电机,右侧喷吹发电机。两侧喷嘴(即气体通道)与电磁阀同步启闭。

脉冲控制仪输入电压为24V,现场直接从装载机启动钥匙处取电,控制仪安装在驾驶室座椅右侧。

图4 气源接头

目前控制仪采用2个驱动电压通道(该控制仪最多可扩展到4个通道),分别驱动左右侧电磁阀。装载机正常开机后脉冲控制仪开始工作,设定脉冲仪的循环时间间隔周期为60s,即开机1分钟后第一个通道驱动,左侧开始喷吹,脉宽(设定)为0.5s,脉冲间隔设定为10s;第二个通道驱动,右侧开始喷吹,脉宽也设定为0.5s。然后再间隔1分钟,重复第一个通道驱动,如此循环。这样在装载机正常作业时,起动电机和发电机始终按固定脉冲周期自动化除尘喷吹,方便快捷,大大降低了由于易燃物质堆积而引起火灾事故的概率。

3 试验验证

3.1 压降试验

考虑到除尘喷吹系统是利用储气筒中的气体,而非独立气源,喷吹时释放气体是否会对装载机制动系统造成影响,为此进行了压降试验。

释放气体量主要跟喷嘴大小、气管路通径、电磁阀开启直径、喷吹时间(脉宽)有关。其中喷嘴(φ10mm)、气管通径(φ8mm)和电磁阀开启直径(φ25.4mm)前期已制作或选定,所以本次试验主要是调整脉宽。

表1 脉宽选定

序号 脉宽/s 压降/MPa 1 0.25 0.05 2 0.5 0.2 3 0.75 0.4 4 1 0.6

从表1可以看出,在选定的输入条件下,脉宽为0.75s或1s时压降较大,降压后气压已接近制动系统允许最低值。而脉宽为0.25s或0.5s时压降较小,喷吹时释放的气体量对制动系统影响可忽略不计。

3.2 装机试验

经过压降验证及多次地面试吹后,将该套系统应用到整机进行装机试验,如图5所示。

图5 装机试验

在比较0.25s和0.5s脉宽喷吹产生的效果后,本着效果优先的原则,最终设定该装载机的合适喷吹脉宽为0.5s。

除尘喷吹系统在发电厂装载机上顺利装机,成功验证了该系统的可行性。目前该试验近1000h,用户反馈除尘效果极好。下一步将继续优化气管路走向,并完善系统,今后拟将该除尘喷吹系统在装载机上全面应用。

Design of dust removal and blowing system for loader

SHI Xiao,SONG Zhe-wen,XU Suo-lin

[中图分类号]TH243

[文献标识码]B

[文章编号]1001-554X(2016)12-0071-03

DOI:10.14189/j.cnki.cm1981.2016.12.006

[收稿日期]2016-11-04

[通讯地址]史虓,江苏省常州市新北区黄河西路898号

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