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四项举措,提高住宅工程主体混凝土成型质量

 njzyf 2017-07-22

实例展示成都华侨城项目在施工阶段,针对影响混凝土成型质量的主要原因,采取了四项实施对策,使得剪力墙结构实体质量得到很好的控制,我们一起来看一看。


【实施一】集中交底和现场示范相结合,力求作法统一根据工程结构布置特点,编制模板专项施工方案。

由技术人员进行集中交底,从模板的制作、安装、拆除到质量控制以及安全注意事项全面详尽交底。为便于大家掌握,现场由经验丰富的技术工人进行示范操作,生动明了地演示模板制安全过程,在操作过程中加强指导,使一线工人很快掌握操作要领。施工时以样板引路(见现场实拍照片),模板施工进展顺利。

外模示范墙

内模示范墙

【实施二】墙柱弹出双控线,提供验收依据。

楼面放线时,先弹出墙柱位置线,再放出外移200mm的验收控制线。施工时先在墙根部依据定位线焊限位铁,模板就位时,模板下口贴紧限位铁后即可对墙模进行较正,按常规方法将围楞初步锁紧,认真吊垂直,并检查相对于外移控制线的准确性,上、下口再拉通线检查,复核无误后完成最终的加固工作。质检人员依据外控线可迅速复核模板位置的准确性以及垂直度、平整度等。使模板安装质量处于可控状态。双控线及限位铁的设置如照片所示。

双控制线

限位铁以及焊限位铁模具

【实施三】模板组合预拼,减少接缝高低。

内墙模板按模板翻样图进行组合,模板试拼后复核各部位的模板尺寸,用钉将模板与背楞固定,从而消除接缝高低,保证几何尺寸。剪力墙筋上在对拉螺杆处加放衬块则可有效控制截面尺寸。外墙模板预拼组合后可整拼整拆,塔吊提升,减轻劳动强度,提高工作效率。二层实施后现场检查,模板接缝高低全部控制在2mm以内,混凝土墙面平整度按5mm验收,合格率为96%,效果明显。内、外模组合安装图如下:

外墙大模

内墙预拼组装

【实施四】外模下口加紧固围楞,消除层间错台

外墙模板按层高下挂50mm制作。外模背枋再向下加长100mm。墙体浇筑时,在模板上口预埋紧固螺杆。上层模板安装时,先在楼层接缝处贴2mm宽压缩海绵条,墙面清理洁净后外模就位,此时紧固围楞,即可将模板下口锁紧,从而消除楼层错台。该方法施工二层后,楼层接缝高低按2mm验收,合格率为95%,最大值不超过3mm。

外模根部紧固围楞图


看看实施后的混凝土成型质量如何?

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