(一)事故经过 某电厂机组大修全部结束后,进行高速动平衡试验,振动情况良好,最大的5号轴承为0.028mm。第二天,机组进行第三次启动,7时锅炉点火,随后投9只油枪,8时汽轮机冲动,DEH系统投入,冲动前参数正常,炉侧过热蒸汽温度363℃、333℃,机侧温度267℃、压力1.72MPa、高压内缸上壁温度251℃,其它正常。8时15分汽轮机定速3000rpm。8时47分发电机手动同期并网,此时炉侧过热汽温432.1℃、438.5℃,机侧403℃、394℃,高压内缸上壁温度287℃,高压胀差2.45mm,振动最大的5号轴承为0.023mm,并列后发电机有功和无功功率表均无指标。9时3分,发现高压油动机全开至155mm,将DEH切到液调。9时5分,锅炉投入一台磨煤机,停三只轻油枪,投二级减温水,高压胀差3.6mm。9时13分,高压胀差4.0mm,立即手摇同步器,将高压油动机行程关到96mm,发现中压油动机参与调整,再热汽压升到1.5MPa,又将高压油动机行程开到112mm。9时19分高压胀差到4.38mm,用功率**器将油动机关到空负荷位置(30mm),此时高压内缸上壁温度351℃,机侧过热汽温414℃,炉侧406℃。9时24分,高压胀差4.46mm,运行副总下令发电机解列,汽机司机打闸停机,这时高压胀差最大到5.02mm。打闸前振动最大的5号轴承为0.024mm,打闸后2分17秒时振动最大的1号轴承为0.039mm,转子惰走24分钟,启动盘车电流为60A,大轴晃度0.08mm,偏心0.138mm。16时50分大轴晃度最终稳定在0.11mm, 16时20分测量转子弯曲0.165mm,最大位于调节级后第二级叶轮处,说明高压转子已发生弯曲。 (二)原因分析及暴露问题 (三)汽轮机大轴弯曲事故处理 1.在冲转前若转子晃度超限,应延长盘车时间,直至晃度合格为止。(所以冷热态启动对盘车时间有规定,正常时不能小于4H,就是为了消除转子的热弯曲。) 2.汽轮发电机组启动或正常运行期间,发生振动异常应严格按汽轮机振动大事故处理原则进行处理。(动静部分摩擦造成转子热弯曲) 3.汽轮机发生进水事故,则严格按汽轮机进水事故处理原则进行处理。 4.停机后因盘车装置或顶轴油系统故障,无法连续投入盘车运行时,应做好转子偏心度的监视,发现偏心度较大后,应手动盘车180°,并在盘车恢复正常后及时投入连续盘车(此状况一般应追加盘车时间,一般是不得少于中断时间的10倍来增加盘车时间)。 5.若盘车和暖机一段时间后,转子的晃度或振动减小,说明转子出现热弯曲,继续盘车或暖机进行直轴(在调试的时候会测转子偏心的原始值,在直轴恢复过程中偏心应接近与此值才说明转子热弯曲接近正常)。 6.若连续盘车或暖机无效,则说明转子产生永久弯曲,应停机检查和进行机械直轴。 |
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