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新钢2500m3高炉应对原燃料变化实践

 星愿MQ 2017-08-27


摘要:随着公司低成本运行的要求,炼铁原燃料结构和成分出现一系列的变化,,影响到了高炉的炉况顺行,使得吨铁成本上升;为此采取了优化高炉用矿配比结构, 优化高炉操作参数,加强原燃料管理, 精细化操作,降低燃料比,提高管理水平,使炼铁成本得到大幅度降低。

关键词:原燃料;低成本;优化操作

1 前言

        新钢 10#高炉是一座的高炉,年产生铁能力 220 多万 t,因目前钢铁市场持续低迷,高炉面临生死存亡的挑战,钢铁产能过剩矛盾凸显,钢铁企业被迫限产、停产,为了在激烈的竞争中取得生机,提高企业的竞争力,新钢炼铁采取了一系列降本增效的措施,进一步优化各项管理措施,优化高炉操作参数,精细化操作,努力降低吨铁成本。

2 原燃料变化对比

        新钢公司受到钢铁市场的影响,原燃料质量波动较大,近两年以来,不论是焦炭的强度,还是入炉矿石的品位都在不断变化,波动较大,对高炉操作和指标影响较大。

        (1)烧结矿作为高炉主要矿种,在原料结构中通常占到 82%以上,但其品位和碱度变动比较频繁:

        (2)新钢十号高炉所用焦炭包括厂 6m 焦、厂 4.3m 焦及外购焦,其中 6m 焦通常占有60%份额,但其冷强度变化较大:

3 对炉况的影响

3.1 边缘气流不稳,炉缸活跃性下降

        随着原燃料的不断变化和调剂的不相适宜,边缘管道气流频繁,掉渣皮现象频繁,高炉热负荷变化大,炉缸活跃性下降,炉况也随之波动。主要现象有:伴有偏料、崩滑料等现象发生。边缘气流分布不均匀,管道部位的冷却壁温度突然升高(见图 1),水温差升高,系统水温差>7℃,较正常高出 2~3℃。风口区域圆周工作不均匀,管道部位风口忽明忽暗,有时出现生降现象,向凉时偶有挂渣现象。炉缸工作变差、圆周工作不均匀、铁口间出铁时间偏差大、渣铁温度和铁水含硅量急剧下降。

3.2 消耗升高,指标变差

        原燃料的劣化一是焦炭强度变差,焦炭混湿焦量增大,造成了炉温不稳,焦炭负荷的偏轻,入炉的燃料比升高;二是矿石品位低,吨铁成本高,矿石粒级和强度变差,影响了炉内气流分布和透气性,煤气利用率不高。综上两种主要原因使得高炉经济指标变差。

4 应对措施

4.1 热制度的调整

        高炉日常操作坚持“低化学热高物理热”,推进在保证铁水物理热的情况下适当低硅冶炼,在不具备条件杜绝硬性推进。要求[Si]控制在 0.35~0.45%,铁水平均[s]控制在 0.020~0.035%,铁水物理热≥1500ºC。当炉体尤其是第八段 TR81 上升时,根据幅度及点数,参考炉温基础及时调整焦炭负荷或补加适量净焦。

        造渣制度炉渣中(Al 2 O 3 )13~14%,渣中 MgO 含量在 7.5~9.0%,炉渣碱度提高到 1.20~1.25 倍,有利于提高渣铁显热。热制度、造渣制度合理调剂,使[Si]、[s]匹配,维持渣铁良好的流动性,靠日常工作养好高炉的“胃”,也利于高炉排碱。

4.2 优化炉料结构

        长期以来, 根据新钢 10 号高炉所在地区的资源条件和技术、经济环境等情况,形成了80%左右烧结矿+3~5%块矿+ 15~20%球团矿炉料结构模式, 其中烧结矿全部为自产, 球团矿一部分自产外, 其余为外购, 块矿包均为外购的井岗块矿和进口块矿。

        而新钢 10 号高炉经统计数据表明, 增加烧结矿比例是降低生铁成本最有效的途径。高炉在保证炉料结构能满足高炉稳定顺行的前提下, 适当调整烧结矿碱度, 炉料中增加低价格自产高碱度烧结矿配比, 减少价格昂贵的球团矿的配比, 用低价井岗块和进口块矿替代部分球团矿, 可大幅度降低炉料结构成本。因此 10 号高炉将入炉料调整为 85%左右烧结矿+8~10%块矿+8~12%球团矿炉料结构模式。

4.3 焦炭水分波动的应对

        由于焦炭水分变化频繁,混湿焦程度不同,很难从原有的基准负荷来调整炉温,炉温波动幅度大是原燃料劣化以来一个很明显的特征。为解决这个问题,我们采取以焦炭布料角度稳定为主,固定焦炭排料顺序,及时联系上料工种,以此来较低水分焦带来的影响,事实也证明效果显著。

        在这种原燃料劣化情况下,规定 2#、4#、6#仓装 6m 干熄焦,1#、3#仓装 4.3m,5#仓装外购焦。为了满足中心加焦技术对焦质的要求,首先,规定正常情况下 1#仓必须使用且3500~4000 Kg/cn,其次, 1#、2#称量斗对应的振动筛要求先上后下,3#称量斗对应的振动筛先下后上筛,达到改善中心透气性边缘透液性的目的;最后,操作中将强度好、粒度大的 6m 厂干熄焦置于皮带的尾部布于中心。达到改善边缘透液性、中心透气性的效果。

4.4 渣比上升状况下的操作

        为了降低矿石品位下降,强度变差带来的影响。我们做了以下措施:槽下加强清筛工作,在保证上料的情况下,合理控制料速度,保证炉料筛分干净。

炉前加强开口、堵口操作,统一打泥量,保证铁口深度 2800mm~3000mm,根据炉温状况,结合合适的钻头,保证出铁速度大于生成速度,出铁时间在 100 分左右较为合理, 旨在保持炉内渣铁液面稳定。

        炉内工作,采取活跃炉缸措施,调整负荷,降低煤比,控制煤比在 145~150kg/t。把炉温控制范围上调碱度下调,保证炉缸的物理热 1500~1520℃,改善渣铁流动性,下部调剂加长风口缩小风口面积,提高风速,上部调剂随风量变化把平台往中心收拢,清理中心死料柱。

5 结语

        在原燃料劣化的前期,高炉出现炉况不稳定,炉内气流混乱,生产不顺。高炉操作人员通过各种因素的分析,针对性的提出了上述措施,不仅保障了高炉的顺利的生产,炉况的顺行稳定,边缘气流的稳定,而且完成生铁内控 93%,综合焦比 495kg/t 的绩效指标。

参考文献:

[1] 况百梁.谈经济炼铁[J].炼铁,2005,24(3):54.

[2] 敖爱国,居勤章.宝钢高炉节能降耗生产实践[J].炼铁,2005,24(4):21.

[3] 郑皓,凌志宏,梁世标,等.韶钢 6 号高炉降低生铁含硅的冶炼实践[J].铁,2005,24(6):46.

[4] 陈军伟.三钢 4 号高炉强化冶炼生产实践[J].炼铁,2005,24(4):27.


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