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北营公司铁前系统管理、技术进步

 星愿MQ 2017-08-27


摘要:近年来,在钢铁行业利润全面下滑的大背景下,北营公司大力推进了铁前系统装备升级,淘汰了高污染、高能耗的小高炉,实现了高炉大型化。同时大力支持技术创新、管理创新,陆续开展了改善球团矿质量、改进烧结矿转运系统、焦化使用高硫煤、建立优化配矿模型、降低高炉炉渣镁铝比等一系列技术研究,并建立了原燃料质量预警系统、鱼雷罐运行动态跟踪系统等,在降本增效方面取得了显著的进步。

关键词:高硫煤;镁铝比;优化配矿;质量预警

1 前言

        2012 年以来,北营公司逐步淘汰了 10 座 450m³~530m³高炉,并陆续投产 2 座 3200m³高炉、对剩余的 2 座 530m³高炉进行环保升级,实现了高炉大型化、炼铁环保化。目前北营公司铁前系统具有 2 座 3200m³高炉、2 座 530m³高炉,配套有 1 座 6m 焦炉、2 座 4.3m 焦炉,300 ㎡×1、360 ㎡×1、450 ㎡×1 烧结生产线,150 万吨链蓖机-回转窑球团生产线。2015 年以来,北营公司围绕挖潜降耗,陆续逐步开展了一系列技术创新、管理创新,取得了显著的效果。

2 技术进步

2.1 改善球团矿质量

        2013 年以来北营自产球团矿混合矿粉结构中某周边矿占比达到 50%~55%,由于此矿-500 目占比超过 90%,SiO2 含量 8.5~11%,且质量波动大(见图 1 所示),对球团生产、球团指标造成诸多不利影响。

        在对此周边矿基础性质研究基础上,通过技术改造,在球团混合矿粉中增配高品粗粒铁精粉,经过三期工业试验,确定了球团中各矿粉的合理配比,球团质量大幅提高(见表 1) 。

        项目实施后,球团抗压强度没有恶化,但球团 TFe 提高 0.93%,SiO2 降低 1.1%,球团还原度由基准期的 60.93%提高到 66.21%。高炉顺行程度、技术经济指标明显改善。

2.2 烧结矿转运系统改造

        受地形及工艺布局限制,北营炼铁厂烧结矿运输距离远,转运次数多、转运落差大。如450 平烧结矿运输到新 1 号高炉槽上,转运次数多达 7 次;300、360 平烧结矿运输到新 2号高炉操作,转运次数多达 12 次以上,造成高炉返粉率达 15%。烧结返粉率的增加,一方面导致入炉粉末量增加,另一方面,粉末返回烧结,造成烧结燃料的浪费。

        为减少转运过程中产生的粉末,通过建立烧结转运模型,模拟物料转运过程,研究物料转运机理,并以此为依据,设计、优化转运溜槽,并根据场地实际布局,对原有溜槽进行改造,有效降低了高炉槽下烧结返矿率。

2.3 焦化使用高硫煤

        为进一步降低铁前系统综合成本,在综合分析高硫煤对焦化、高炉、炼钢生产、指标、成本影响的基础上,开展了焦化配加高硫煤试验。试验前后焦炭指标对比见表 2 所示。

        配加高硫煤后,在结焦时间不变的条件下,优化焦化操作,焦炭硫含量由原来的 0.75%升高到 0.84%,热强度指标明显改善。

        高炉使用高硫焦后,按照试验要求,保持原有热制度和造渣制度,铁水含硫升高 0.0053%,炉况顺行程度好转。

        经过全流程的分析与测算,焦化使用高硫煤后,综合成本明显降低。

2.4 科学配矿

        科学配矿是钢铁企业降本增效的有效措施 [1-2] 。2016 年以来北营公司逐步开展科学配矿工作。

2.4.1 开展行业对标工作

        借助网络平台,了解国内同等设备条件先进企业的技术经济指标及成本情况,派遣相关业务骨干进行实地考察,加强技术交流与成本对标工作。通过技经指标对标、成本对标,结合本公司实际情况,找差距,定措施。

2.4.2 建立矿粉评价体系

        建立科学合理的矿粉评价体系是配矿工作的基础。北营公司组织技术骨干,以炼铁学理论为基础,结合实际生产情况,建立了矿粉评价模型。模型包含烧结、球团、炼铁三个模块,考虑了矿粉成分(Fe、SiO2、CaO、MgO、MnO、Al2O3、P、S 等元素)对烧结、球团、炼铁指标以及有害元素对炼钢、轧钢的影响,最终以综合铁水成本(同时综合考虑钢后脱除有害元素成本、钢材利润)为评价依据。通过全流程全元素的综合分析,对不同矿粉进行科学评价,建立矿粉评价体系。

2.4.3 科学配矿

        定期召开公司级配矿会议,根据矿粉评价结果,结合资源情况,综合考虑产品产量、质量的影响,使用高性价比矿粉替代低性价比矿粉,确定配矿方案。

2.4.4 市场跟踪及配矿调整

        建立矿粉市场跟踪机制,每天跟踪矿粉市场变化,绘制矿粉市场价格趋势图,出现矿粉性价比大幅变动时,及时调整配矿结构。

2.4.5 开发新资源

        跟踪市场非主流矿价格变化情况,定期对其经济性进行评价,为矿粉采购提供指导意见。

2.5 降低高炉炉渣镁铝比

        长期以来北营高炉炉渣镁铝比控制在 0.65,远高于国内大型高炉平均水平 [3、 4] 。为进一步降低炼铁成本,2016 年以来开展了降低高炉炉渣镁铝比项目攻关,一方面通过烧结杯试验,研究了氧化镁含量对烧结矿指标的影响,另一方面,研究了不同镁铝比条件下炉渣流动性、脱硫性能等,通过试验,确定在北营条件下,合适的炉渣镁铝比为 0.55。2016 年年底,逐步开展工业试验,逐步降低了炉渣镁铝比,目前已达到 0.57。

2.6 建立原燃料质量预警系统

        2016 年 5 月,针对入炉原燃料质量波动大的问题,逐步建立了原燃料质量预警系统。通过该系统可查询入厂、厂间各种物料的质量信息,同时系统能根据设定的预警指标,自动向相关单位发布预警信息,有效扭转了以往被动接收质量波动的局面,为铁前系统的稳定生产创造了条件。

3 结论

        3.1 降本增效不再追求单一工序的成本降低,而是要兼顾上下道工序,综合考虑全流程成本,实现整体经济性最优。

        3.2 2016 年以来,北营公司积极开展铁前系统对外交流工作,通过对标,找到差距,开展了烧结矿转运系统改造、焦化使用高硫煤、降低高炉炉渣镁铝比、科学配矿等项目,有效降低了炼铁综合成本。

        3.3 结合北营自身情况,自主开发了原燃料质量预警系统、球团矿提质技术、鱼雷罐运行动态跟踪系统等,为稳定高炉外围条件,提高中间运转效率创造了条件。

        3.4 技术创新、管理创新是铁前系统降本增效的有效途径。

参考文献:

[1] 尹德,贺淑珍 . 太钢 450 ㎡烧结机高精粉配矿烧结技术研究 . 钢铁,2010,45(7):17~22 .

[2] 苏步新,张建良,常建,王广伟,王春龙,车晓梅,等 . 铁矿粉的烧结特性及优化配矿试验研究.钢铁,2011,46(9):22~28 .

[3] 谷少党,龙防,姜鑫,沈峰满,等.安钢 3 号高炉降低炉渣镁铝比实践 . 炼铁,2015,34(6):5~8 .

[4] 张宏星,安秀伟,王东,等.青钢高炉渣中适宜镁铝比的探讨与实践.炼铁,2016,35(5):22~25 


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