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石灰石粉料在5000t/d生产线中的应用

 老柏参陆零 2017-09-04

        我公司投产一条年产750万吨混凝土骨料生产线,骨料产品主要有3~5mm、5~10mm和10~31.5mm三个品种,混凝土使用的骨料主要是粒径大于3mm以上的,而通过振动筛后剩余的粒径小于3mm石灰石粉状物料(以下称石粉)如不能有效利用,不但是对石灰石资源的浪费,而且会影响环境。为了提高石灰石资源的有效利用,降低生产成本,通过调整生料配料方案、改造生料配料系统和优化立磨操作等一系列措施,确保产生的石粉得以应用于我公司5 000t/d生产线水泥生料配料中。

1 生料配料方案的调整及配料系统的改造

1.1 生料配料方案的调整

  我公司以前主要是石灰石、黏土、铁粉和砂岩四组分配料。表1是我公司熟料生产线原材料化学分析、配比及石粉化学分析。

为了能够消化骨料生产中产生的石粉,目前按每天产生2 000t石粉计算,需要在生料中掺入30%~35%石粉,形成了五组分配料。按照掺入石灰石质原料中石灰石∶石粉=65∶35比例,生料配比结果见表2。

1.2 生料配料系统的改造

      增加的石粉输送的工艺流程见图1。


        原有的生料配料系统只设置了四组分配料,包括一个石灰石库和三个辅助原料库,按照此次配料方案,对以前生料配料系统进行了改造,利用原有的原煤堆棚储存石粉,在堆棚内设置下料仓,汽车将石粉运输到石粉库储存,石粉通过铲车上料进入下料仓,经过计量和皮带运输到立磨喂料皮带至入磨。

2 立磨粉磨系统的控制

2.1 立磨控制的主要工艺参数

  我公司立磨为MPS5000B,磨机生产能力420t/h,要求入磨物料粒度0~75mm占90%以上。立磨控制的主要工艺参数是:入磨物料的水分正常2%~3%(最高5%~6%);松密度1.4t/m3;出磨成品细度80μm筛余≤15%,水分≤0.5%。

2.2 掺入石粉后的运行情况

  为了保证立磨能够成功粉磨石粉,我们采取了“单因素、小步走”的对策。最初加入5%的石粉,出磨生料的饱和比波动不大,这说明石粉的成分相对稳定;加入石粉后石灰石和黏土的配比有所下降,铁粉和砂岩的配比略有提高,但入磨生料的粒度和松密度都在正常范围,立磨的运行比较稳定,振动值在0.45~0.62mm/s之间,属于正常的范围。

  随着运行经验的积累,我们尝试着把石粉的加入量依次增加到10%、15%、20%、25%和30%。

  运行中当石粉加入到20%时,由于粉状物料比例增加,入磨生料的平均粒度减小,生料的松密度增加,料层形成困难,立磨的可控性变差,主要表现在:

  1)立磨的操作压力的反馈值变化比较大,如给定是14.5MPa的压力,而反馈压力在13~17MPa之间波动,较未加石粉前反馈值维持在13.7~15.3MPa更大。

  2)料层不稳,在85~172mm之间波动,而立磨设定的料层波动范围在110~160mm之间,较未加石粉前料层能够稳定在130~145mm之间,料层波动较大。

  3)立磨主电动机的电流在245~285A之间波动,未加石粉前能维持在260~280A。

  4)立磨的压差波动更大。当压差在5 000~6 000Pa时,立磨运行稳定;当压差超过6 000Pa,特别是长时间达到满量程6 179Pa时,立磨的振动会瞬间增大,有时甚至会因振动大而跳停。

  5)选粉机电流在152~275A之间波动,有时甚至会超过300A,选粉机的转速也会随着波动加剧。

  整个不稳定的过程概括为:入磨物料的粒度较细,研磨后被甩出磨盘的细料增多,被风带走的细料增加,但是这些细料并不都是合格品,被选粉机选下后就会导致磨机压差变大,气流中含的细料量增加,当内循环的量达到一定程度时就会导致瞬间塌料。塌落的料掉到磨盘上会影响料层的稳定,引起磨机振动增大;瞬间塌料后,气流中的细料减少,选粉机的电流会大幅降低,然后气流中的细料又会增加,选粉机的电流会迅速增加,这样不断地循环最终导致立磨的磨况不断地恶化,甚至因振动大而跳停。

2.3 采取的措施

  1)磨机开机时先不用石粉,把石粉的量全加到石灰石上,等立磨开机稳定后,再逐渐把石粉加入到设定值,这样能稳定开磨时的磨况,保证成功开磨。

  2)稳定立磨的压差,使压差在5 000~6 000Pa之间运行。降低压差,减少物料的内循环量,从而可以减少磨内的细料,稳定料层,使振动值稳定在0.45~0.62mm/s内。

  3)增加磨内喷水,关小立磨前冷风阀的开度,在保证出磨温度稳定的情况下,增加磨内喷水能减少内循环,稳定料层。

  4)根据运行情况适当降低出磨温度,不但能稳定磨况、利于操作,而且还能在一定程度上提高产量。

  经过一段时间的摸索,石粉掺入量能增加到30%,有时甚至能达到35%,而且立磨的可控性也有所提高,立磨的产量也提高了30~50t/h,立磨因加入石粉导致振动大至跳停的次数也很少。

3 效果及结论

  1)通过调整配料方案,改造配料系统,特别是调整立磨的压差、喷水量和出磨温度,优化立磨的操作参数,保证立磨的稳定运行,将混凝土骨料生产线产生的石粉应用于水泥生料配料,解决了石粉大量堆积的问题,减少了对环境的粉尘污染,提高了石灰石资源的综合利用率。

  2)通过在生料中掺入石粉进行粉磨,立磨产量提高了30~50t/h,电耗降低了10%左右,从而降低了生产成本,增加了经济效益,提升了公司的竞争力。

  3)随着混凝土骨料生产线产能的进一步发挥,从保证立磨设备的持续稳定运行方面来看,仅仅依靠掺入生料配料,不能够完全消化产生的石粉,还需要探索下一步的利用措施。


作者单位:安阳中联水泥有限公司

(2014.12)

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