某日,在小编供职的某厂区报告,生产区内有一台机泵不能转动,随即小编到场进行排查,现将排查故障排除过程简述如下。 一、故障现象 (1)自动控制系统显示厂区内一机泵故障,随即停用该机泵。检修人员到现场查看。在变频机柜间单机点动该机泵,数显仪表及变频器内电流显示值均在30S左右上升到120A以上。 (2)点动该机泵时,机泵现场检修人员报告,电动机未转动,但有嗡嗡声响。 (3)停止时,用手对该机泵进行盘车,盘车正常。 (4)根据电动机电流飙升,但是电动机嗡嗡响未转动,初步判断为电动机缺相导致; 二、具体排查过程 (1)分别断开变频器输出端电缆连接、电动机接线盒电缆连接,用FLUKE 1508绝缘电阻测试仪1000V档位测量电动机三相绕组相间绝缘、三相绕组对地绝缘,测量结果正常,绝缘值均在500MΩ以上。 (2)测量电动机三相绕组直流电阻,三相绕组直流电阻测量结果正常,均为0.1Ω。 (3)测量电缆三相对地绝缘、电缆相间绝缘,绝缘电阻正常。 (4)对机柜间的电缆端将电缆两两之间短接,在电动机端用万用表测量电缆通断,结果表明:该段电缆三芯均为出现断点。 (5)对变频器(使用变频器为ABB ACS550-01-125A)参数进行查看,并于统一控制系统内的另外2个相同型号的变频器进行对比,参数没有改动的迹象,变频器无故障及报警信息。 (6)检查变频器进线电源电压,电压正常,均为400V左右。 (7)在机柜间变频器出线电缆已断开的情况,将变频器改用面板控制,直接输出50HZ的电压,使用万用表测量变频器输出电压,发现A-B之间为400V,B-C及A-C之间均为100V左右。至此判断变频器为变频器内部故障导致。 (8)联系变频器售后技术人员到场,拆开变频器后,发现A相驱动板输出线烧断,驱动板部分烧坏,检测IGBT、电容为正常。更换驱动板及输出线后,单机点动电动机及系统自动控制电动机均正常。 A相输出线烧毁 IGBT部分烧的痕迹,但经检测IGBT功能正常 驱动板有烧坏的痕迹 三、原因分析 由于该机泵为备用泵,在例行切换运行过程中,出现该问题,变频器上的运行时间显示,该机泵运行时间仅为100h左右,变频器专业技术人员分析,出现该故障,应该为制造缺陷,A相输出线的螺栓在制造装配时,未做到完全紧固,导致输出线与端子之间接触不良,运行过程中,大电流导致导线发热烧断。 本次故障也反映出了某些问题,即变频器内部螺栓的紧固,在日常巡检、特护等工作中,均不会涉及到,对于制造缺陷,只能靠增加运行频次和运行时间,在运行中暴露出缺陷。 【本文由“大卫说电气”发布,2017年9月29日】 |
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