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又是这个点堵!某汽轮机低压侧凝汽器真空下降事件分析

 昵称3806818 2017-09-30

《电力安全生产信息汇编》2017年第5

1 问题描述

某发电厂 600MW 超临界汽轮机组,2013 年 11 月凝汽器低压侧(B 侧)真空出现异常。480MW 负荷以上,B 侧真空持续下跌,最低降低到-90kPa 以下,B 侧排汽温度由32℃上升到 47℃,同时高压侧(A 侧)真空、排汽温度均正常。增开 1 台循泵、增开真空均无明显效果。机组真空严密性很好,在 100Pa/min 以下。

2 系统概述

该汽轮机为超临界 600MW 供热机组,于 2010 年8 月投产。型号为

CC600/573.8-24.2/4.2/1.0/538/566,为超临界、一次中间再热、两级可调抽汽式、三缸四排汽、双背压汽轮机。凝汽器为双压凝汽器,A 侧为高压侧,B 侧为低压侧。冷却面积38000m2 ,设计压力 4.9kPa,设计冷却水量 66024m3 /h。冷却水采用开式系统,每台机组配置 2 台混流式循环水泵,循环水母管间设有联络门。冷却水由 B 侧进入凝汽器,出口通过联通管,进入 A 侧,离开凝汽器。抽空气管,高、低压侧通过 2 个固定孔板汇集成 1根母管,引出凝汽器,见图 1。


B 侧凝汽器的凝结水因位差在重力作用下,通过两热井间联通管流入 A 侧,利用 A侧较高的温度加热,并与A 侧凝结水混合,再通过联通管套管回水排入 B 侧,由 B侧出水,进入凝泵,见图 2。


历史情况

该机于 2013 年 11 月 8 日完成了 B 级检修。B 修中凝汽器增加了 1 套真空保持系统;循环水增加了二次滤网;还对凝汽器冷却管进行了人工清洗。此前在 2012 年,2 台机组均实施了循泵双速改造。

B 修结束后,因水温较低又有供热,循泵采用单机单泵高速运行。11 月 11 日,发现 B 侧凝汽器 500MW 负荷以上真空显著下降,最大降幅达 8kPa,同时真空不稳定。汽泵密封水回水排放地沟。

现场检查试验

(1)测点检查。真空测点高、低压凝汽器各 2 个,位于凝汽器低旁进口上部喉部位置,靠近轴封进汽管。测点开口在凝汽器壁上,未伸入内部。排汽温度就地测点位于低压缸外壁,每只低压缸四角各 1 个。排汽温度 DCS 测点共 4 个,位于每个排汽缸左侧,靠近真空测点位置的喉部。DCS 真空和温度测点均位于凝汽器喉部,近乎同一截面,位置是合适的,可避免温度、压力的不一致。

(2)系统检查。真空和温度测点靠近低压旁路,检查发现两侧低压旁路均存在内漏,在减温水全关的情况下,A 侧低旁后温度 128℃,B 侧 118℃。为了考察低旁泄漏的影响,打开 B 侧低旁减温水,站后温度下降至 98℃,B 侧排汽温度由 37.69℃变为 38.07℃,B 侧真空由-95.6kPa微降至-95.2kPa。由此看出,低压旁路虽然内漏,但对真空和排汽温度的影响较小。

(3)现场参数检查。


现场用红外测温仪对 2 只低压排汽缸、凝汽器喉部、凝汽器下部等处壁温进行了测量,结果与 DCS 显示数据基本吻合。低压缸排汽温度,无论是就地数据、DCS 数据和测温仪数据都基本一致,表明 B侧排汽温度偏高是真实的。分析 B 侧凝汽器真空的变化,与排汽温度变化一致,结合小机排汽温度、小机其他运行参数判断,B侧凝汽器真空测量可靠,真空偏低是真实的。

(4)真空泵启停试验。11 日下午,2 号机负荷 600MW,增开 1 台真空泵,2 台泵运行,20min 左右,真空无任何变化。稍后,负荷降至 560MW,停 2 台真空泵,进行真空严密性试验。7min 内,A 侧真空缓慢下降,B 侧真空几乎无变化。结果表明,B 侧凝汽器真空严密性良好,真空下降与真空泵运行无关。

(5)循环水量的变化。据了解,2 号机负荷升高至 500MW 以上,真空不断下降时,曾启动 2 台循泵,但两侧真空偏差仍较大,B 侧依然偏低。此外,负荷升高、真空下降过程中,循环水温升变化也较小。

原因分析

通过对现场参数检查和运行情况的了解,结合凝汽器的结构分析,B 侧真空下降的原因可能有:

(1)凝汽器上部换热管部分堵塞。上部蒸汽冷却区冷却面积不足,冷却水流量不够。负荷低时,冷却水尚能满足,负荷升高后,排汽量增大,上部冷却水和冷却面积不够,造成蒸汽冷却不足,排汽积聚在喉部,真空下降排汽温度升高。而从总体来看,堵管不多,冷却水温升增加不明显,因此增开真空泵和循泵效果不明显。

(2)凝汽器上部管束处有异物遮挡,如低压缸隔热罩、7 号、8 号低加隔热罩、抽汽管道保护罩等,脱落平铺于冷却管上部,使排汽不能直接接触上排冷却管,造成排汽冷却不足,排汽温度升高。

(3)低压凝汽器(B 侧)冷凝水至高压凝汽器回水不畅。杂物堵塞进口滤网、管道,或淋水盘喷嘴。在机组负荷升高凝水量增加时,因堵塞回水不畅,使得低压凝汽器水位升高,淹没下部冷却管,减少了蒸汽冷却面积。

处理建议及结果

(1)分析有 3 种可能,一是水侧冷却管堵塞,另外 2 种是汽侧异物遮挡和热井联通管堵塞,都与凝汽器内遗留杂物沉积有关。2 号机刚刚完成了 B 级检修,且实施了与凝汽器有关的改造工作(增加二次滤网、真空保持装置),检修施工中杂质未清理干净,造成管道滤网堵塞的可能较大。

(2)建议

1)利用低负荷机会,将凝汽器半侧隔离,检查 B 侧前后水室,重点检查有无杂物遗留,堵塞上部冷却管。

2)停机时,进入凝汽器热井检查。重点是凝水联通管、进口滤网等。

3)停机时,由低压排汽缸人孔门进入凝汽器喉部,检查排汽缸内有无隔热罩等杂物,凝汽器上部管束是否受影响。

(3)跟踪结果:现场分析后不久,电厂利用低负荷机会隔离检查了外侧水室,未发现上部管道堵塞,也未发现水室内有杂物。2014 年 2 月,利用停机机会,检查了热井,发现 B 侧的凝水联通管进口滤网被杂物堵塞严重,影响凝水顺畅地流入高压侧。随后清理了滤网,并对热井进行了全面检查清理。处理后,B 侧真空恢复了正常。



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