分享

Y27

 GXF360 2017-12-21
Y27-315薄板拉伸液压机滑块自行下落故障分析及问题解决

Y27-315薄板拉伸液压机滑块自行下落故障分析及问题解决

■ 陕西重型汽车有限公司 (西安 710200) 邓呈峰 李红兴 何 琪 曹婉蕴 薛永科

摘要:Y27-315薄板拉伸液压机在使用过程中出现了油压机上滑块下落故障。本文通过对液压机液压传动系统图分析,找出影响上滑块下落的的故障元件DBD溢流阀失效是设备故障根本原因。通过更换DBD溢流阀,解决了液压机上滑块下落故障,使液压机得以正常使用。

1. 故障描述

Y27-315薄板拉伸液压机为集团某公司油箱车间加工油箱盖板的重点设备,现设备主要故障为停车后(或卸荷状态不能原位停止)滑块快速下溜,对安全生产存在极大隐患;维修工在更换了阀9的控制阀二位三通电磁球阀后,问题未能解决,于是问询于某汽车装备厂。

2. 故障分析

查询液压机说明书。如果设备停车(断电)后,滑块下溜严重,主要由以下几个原因构成:①液压缸缸口密封面泄露(因为液压缸活塞杆处无泄漏,不考虑)。②压力阀调整压力太小或调节失效等因素。

3. 液压管路分析

液压机主液压缸驱动上滑块,实现“快速下行→慢速下行、加压→保压→卸压换向→快速返回→原位停止”的动作循环。在这种液压机上,可以进行冲剪、弯曲、翻边、拉伸、装配、冷挤及成形等多种加工工艺。

液压机的液压传动系统如附图所示。

液压机采用二通插装阀集成液压系统。液压传动系统图分析如下:液压机的液压系统实现空载启动。按下启动按钮后,液压泵启动,此时所有电磁阀的电磁铁都处于断电状态,于是,阀7的控制阀三位四通电磁阀处在中位,阀7卸荷。因为阀7的控制腔经三位四通电磁阀与油箱相通,阀7在很低的压力下打开,液压泵输出的油液经阀7直接回油箱。

液压系统在连续实现上述自动工作循环时,主液压缸的工作情况如下。

(1)快速下行。液压泵启动后,按下工作按钮,电磁铁YA1、YA3、YA5和YA10通电,使阀7的控制阀三位四通换向阀上位,接入液压系统,使阀8的控制阀二位四通换向阀的下位接入系统,阀8打开;使阀9的控制阀二位三通电磁球阀下位,接入回油阀,阀9打开;使阀5的控制阀三位四通换向阀上位接入系统,使阀5的控制腔接入回油,即阀5打开通油箱,液压泵向系统输油。

此时,系统中油液流动的进回油路:液压泵→阀8→液压缸上腔→液压缸下腔→阀9→阀5→油箱。系统压力p=32MPa,即阀7由右下侧压力控制阀调整,调整范围0~32MPa。

液压机上滑块在自重作用下迅速下降,由于液压泵的流量较小,主液压缸上腔产生负压,这时液压机顶部的副油箱,通过充液阀⑦向主液压缸上腔补油。

(2)慢速下行。当滑块以快速下行至一定位置,滑块上的挡块压下行程开关时,电磁铁YA3断电,YA4通电;阀5的控制阀三位四通电磁换向阀下位接入系统,阀5的控制腔与调压阀(阀5的右上侧压力控制阀)相连,主液压缸下腔的油液经过阀5在压力控制阀的调定压力下溢流,因而下腔产生一定背压,上腔压力随之升高;使充液阀⑦关闭,进入主液压缸上腔的油液仅为液压泵的流量,滑块慢速下行。

液压传动系统图

此时,系统中油液流动的进回油路:液压泵→阀8→液压缸上腔→液压缸下腔→阀9→阀5→油箱。

(3)加压。当滑块慢速下行碰上工件时,主液压缸上腔压力升高,恒功率变量液压泵输出的流量自动减小,对工件进行加压。当压力升至调压阀调定压力时,液压泵输出的流量全部经阀7溢流回油箱,没有油液进入主液压缸上腔,滑块便停止运动。

(4)保压。当主液压缸上腔压力达到所要求的工作压力时,电接点压力表发出信号,使电磁铁YA1、YA4、YA5和YA10全部断电;由于YA1断电,阀7的控制阀三位四通电磁换向阀接入中位,阀7的控制腔接通油箱,阀7打开;YA5断电,阀8的控制腔接通压力油,阀8关闭;YA10断电,二位三通电磁换向球阀控制腔与油箱断开,阀9关闭;YA3断电,阀5的控制阀三位四通换向阀接入中位,阀5关闭。这样,主液压缸上腔闭锁,对工件实施保压,液压泵输出油液经阀7直接回油箱,液压泵卸荷。

(5)卸压。主液压缸上腔保压一段所需工艺时间后,时间继电器发出信号,使电磁铁YA2、YA9通电。

YA2通电,阀7的控制阀三位四通换向阀下位接入系统,阀7由右侧上部的压力控制阀产生调整压力(p=0~16MPa);YA9通电,二位四通电磁换向阀右位接入系统,充液阀⑦打开,从而使主液压缸上腔的压力释放,系统上腔油液流入充液油箱。

(6)快速返回。主液压缸上腔压力降低到一定值后,电接点压力表⑥发出信号,使电磁铁YA1、YA6和YA9通电,YA1通电;使阀7的控制阀三位四通电磁换向阀上位接入系统,即阀7的压力由阀7右下侧的压力控制阀调整,系统压力0~32MPa;YA6通电,阀6的控制阀二位四通换向阀上位接入系统,阀6打开;YA10断电,阀9打开;YA9通电,充液阀⑦打开,液压泵输出的油液全部进入主液压缸下腔,由于下腔有效面积较小,主液压缸快速返回,此时,系统中油液流动情况分两路,进油路:液压泵→阀6→阀9→主液压缸下腔;回油路:主液压缸上腔→充液阀⑦→副油箱。

(7)原位停止。当主液压缸快速返回到达终点时,滑块上的挡块压下行程开关让其发出信号,使所有电磁铁都断电,于是全部电磁阀都处于原位;液压泵通过阀7卸荷;阀9、阀6和阀5关闭。但是,此时,液压机上滑块缓慢落下。

4. 故障原因排查

(1)问题是怎样才能让上滑块不下落呢?上滑块下落有什么危害呢?上滑块下落有哪些决定因素,怎么克服呢?

首要考虑的是,液压机上滑块不能原位停止,调整模具危险,即使不停机(液压泵处于卸荷状况),滑块也缓慢下落;要是停机,滑块更是迅速下落。滑块之所以下落,就是主液压缸下腔油液很快“流失”。

(2)液压缸下腔的油液怎么流失的呢?要是阀9、阀5不能关闭,液压缸下腔的油就会流失,引起滑块下落。①先拆检阀6、阀5,未发现阀芯与阀套锥面处有严重磨损,仍有轻微磨损痕迹;阀芯支承弹簧完好;阀5的压力调节阀三位四通换向阀未见明显磨损。②再看看液压传动系统图,液压缸下腔还有一个DBD直动式溢流阀,与阀9并联;DBD直动式溢流阀起什么作用?其实DBD阀起平衡支撑作用,由它支承上滑块,防止下落。

那么是不是这个原因呢?我们经过调整DBD阀,发现对上滑块下落不起任何作用;于是拆掉DBD阀,把接口用堵头堵上,发现上滑块不再下落,能原位停止于任何位置。于是外购更换DBD阀,问题得到解决。

(3)为什么问题解决得如此容易呢?如果DBD阀完好,主液压缸下落,那么阀6、阀5必然畅通,才能使液压缸下腔的油流失,而且阀6、阀5必须全部畅通,这要找出是控制阀的原因、还是主阀的原因非常困难。因此,对于液压修理的先易后难原则,先更换DBD阀也是比较好的方案。

5. 结语

通过对Y27-315薄板拉伸液压机的液压原理图分析,找出影响上滑块下落的根本原因,更换损坏的故障元件,不失为液压传动设备修理方法中比较好的手段。

参考资料:

[1] 王积伟. 液压传动[M]. 2版. 北京:机械工业出版社,2010.

[2] 江苏徐州锻压机床厂集团有限公司. 《Y27-315薄板拉伸液压机》使用说明书[E]. 江苏:江苏徐州锻压机床厂集团有限公司,2011.

(收稿日期:20170726)

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多