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120t 转炉少渣冶炼工艺研究和实践

 魔蝎注 2018-01-12


富 强, 郭晓春, 王志强,王 健

(本钢集团北营炼钢厂, 辽宁本溪 117017)

摘 要:通过渣系理论摸索出转炉前期渣最适合组分为碱度 R 控制在 1.5-1.7 之间;前期 FeO≥20%;易造低熔点渣。因钢渣反应界面增大,从而使少渣冶炼实施后半钢脱磷率由 32.02%增大到 59.75%。并通过对少渣冶炼前后终点脱磷率比较发现,少渣冶炼工艺的实施,对质量控制也没有太大影响,钢水洁净度未因工艺发生变化而恶化;转炉灰耗由 42kg/t 降低到 32kg/t,显著降低成本。

关键词:低熔点渣,少渣冶炼,半钢脱磷率

        炼钢即为炼渣,造熔点低,动力学条件好,吸附能力强的渣已经是现代炼钢的主流技术。而传统炼钢过于追求大渣量,高碱度来提高脱磷率,这种模式下操作及不稳定,极易造成爆发性喷溅,增大钢铁料消耗从而使转炉生产成本增加;其次炉渣化不透,大量结块,流动性极差,脱磷率不稳定,影响产品质量。近年来少渣冶已是国内大型钢铁联合企业研究的主要技术,该技术使炼钢石灰加入量明显减少,降低了渣料消耗和能耗,喷溅少,铁损低,减少了污染物的排放,使生产成本显著降低。本钢集团北营炼钢厂 2016 年以前采用传统炼钢模式即“三高一低”来提高转炉脱磷率,与先进企业进行对标发现过去我厂转炉冶炼石灰消耗高达42kg/t,在国内处于落后水平,而且高碱度使得石灰大量浪费,增加生产成本,面对 2016 年钢铁行业持续低迷,价格低这一现状,为适应钢铁行业发展形势,降低制造成本,本钢集团北营炼钢厂开展“挖潜降耗”攻关活动并结合 120t 转炉实际生产情况,推行“少渣冶炼技术”,同时对转炉渣系进行调整,加大渣钢界面反应,促进石灰尽快熔化,并且在转炉布料、枪位控制等操作上进行试验,于 2016 年 1 月开始实施少渣冶炼,通过一年的摸索尝试,转炉灰耗由 42kg/t 降低到 32kg/t,取得了显著的经济效益。

1 实验过程及结果分析

1.1 造低熔点渣理论与实践

        转炉吹炼因前期高熔点渣的析出,使得熔池搅拌力较弱,脱磷反应远没有达到平衡,脱磷能力未得到充分发挥,所以通过改善前期脱磷的动力学条件,可实现高效脱磷。必须指出吹炼前期快速形成低熔点渣,是迅速形成泡沫渣提高脱磷率的关键。脱磷反应的方程式如下 [1] :

2[P] 5(FeO) 4(CaO)=(4CaOP 2 O 5 ) 5[Fe] (1)

lg KP=40067/T-15.06 (2)

        由此可知,高含量 CaO%和高含量 FeO%及低温有利于脱磷 [2] ,但 CaO 过高极易生成高熔点化合物 [3] ,图 1 所示为传统(三高一低)半钢渣系组成范围,为高熔点区,炼钢条件下很难熔化;但往往 FeO 含量高又极易造成喷溅,且对炉衬耐火砖侵蚀严重;所以控制合适的范围至关重要。通过对 300 炉前期渣 R 进行跟踪发现,当 R 控制在 1.5~1.7;FeO>20%时,并结合 FeO-CaO-SiO 2 三元体系相图可知,如图一,此渣系组成的区域为低熔点区域,形成 3CaO2SiO 2 低熔点渣(熔点 1485℃),以及 2FeOSiO 2 (熔点 1205℃);

CaOFeOSiO 2  (熔点 1205℃)等物质,该区域渣黏度小,动力学条件好,渣钢界面反应充分,脱磷、脱硫,能力更强。而转炉留渣操作后,首先可循环利用上一炉熔化的石灰,节约造渣用料;其次转炉上一炉渣有较高碱度,氧化性强,利于下炉石灰的快速溶解,且成渣速度快,脱磷效果好。

1.2 碱度 R 对应半钢脱磷率情况

        本钢集团北营炼钢厂通过对 300 炉前期渣 R 进行跟踪发现,当 R 控制在 1.5~1.7 之间,如图 2 所示,半钢脱磷率最高。

        通过少渣冶炼试验前后各取 150 组渣样测试结果得出,碱度 R 控制在 1.5~1.7 范围内,半钢脱磷效果最好。传统工艺,使得碱度 R 偏高,脱磷率却很低,大部分集中在 25%-35%之间,如图 3(a)所示,而少渣工艺后碱度控制合理,大部分集中在 40%~55%之间。说明在冶炼初期,传统工艺 CaO 含量过高时,熔渣的熔点升高,还会析出高熔点的 2CaOSiO 2 (炉渣碱度 R 为 2.0)和 CaO 微粒,它们以固态微粒弥散在于渣中,从而使熔渣黏度大大提高,影响渣钢间反应,炉渣流动性变差,影响钢水脱磷、脱硫;而碱度 R 控制在 1.5~1.7时有利于形成 3CaO2SiO 2 低熔点渣,增强脱磷能力如图 3(b)所示。

1.3 渣中 FeO 含量对应半钢脱磷率影响

        遵循“早化渣,化透渣,提高初渣( FeO) ,造低熔点 2FeO.CaO.SiO 2 渣多去磷”的原则,控制炉渣合适的氧化性。(FeO)升高会促进氧化钙在渣中的溶解 [4] ,但过高的( FeO)会造成铁损失率高和喷溅。经过反复尝试,我厂前期脱磷 w( FeO)控制在 20%~25%,前期脱磷率最好。通过对少渣冶炼试验前后各取 153 组渣样对比发现,试验前半钢 FeO 为 12%~20%之间,前期渣控制不稳定,半钢脱磷率(20%~52%)波动较大,平均32.02%,如图 4(a)所示,实施少渣冶炼后 FeO 提高到≥20%以上,可以看出半钢脱磷率明显上升,基本稳定在 45%~65%之间,平均 59.75%效果较好,如图 4(b)所示。

1.4 温度 T 对半钢脱磷率影响

        优化前后各取 110 组渣样进行分析,得出半钢温度在 1370℃-1400℃时半钢脱磷率最高,且温度超过 1400℃时半钢脱磷率有下降趋势,如图 5 所示。

1.5 少渣冶炼前后终点脱磷率比较

        少渣冶炼试验前后各取 150 组渣样数据,采用少渣冶炼工艺后,转炉终点渣较正常工艺流动性好,脱磷率提高,终点 P、S 含量也降低,以钢种 LX72A 为例(见图 6),相同铁水条件(P:0.090%-0.110%;Si:0.3%-0.5%)。

        少渣冶炼后,终点脱磷率由工艺优化前的 86.7%提高到 88.5%,平均提高 1.8%,且脱磷率最低 82.5%无低于 80%炉数,控制较稳定。并对产品质量跟踪发现,钢水洁净度未因工艺发生变化而恶化。

2 过程控制

2.1 石灰的加入

        通过热力学分析可以知道: 转炉吹炼过程脱磷的最佳时机在吹炼前期,其效果取决于熔池的动力学条件 [5] 。

        但因前期渣粘渣厚,熔池搅拌效果较差,脱磷反应远没有达到平衡,脱磷能力未得到充分发挥,通过改善前期脱磷的动力学条件,可实现高效脱磷 [6] 。再次留渣法的运用可使下炉钢前期少加石灰,使得炉渣厚度小,熔池搅拌效果好,改善了脱磷的动力学条件,提高了石灰的利用率。另外,少渣炼钢工艺终点命中率高,改善了钢水的纯净度,为生产超纯净钢创造了条件。而转炉双渣法可以很好地实现对低磷钢的冶炼,但考虑到煤气回收,生产节奏等影响,我厂未能全面推广,只要求在铁水 P≥0.110%;或 Si≥0.6%时,采用双渣法。

        根据转炉终渣氧化性强弱决定留渣量,经过上万炉摸索,标定出完钢倒渣时,初始炉留渣量 1/3~1/2。

        分脱磷阶段和脱碳阶段对物料加入标准进行了规范,形成有特色的布料操作。转炉“留渣”工艺灰量加入标准为:头批料加入碱度按 1.5~1.7 左右控制,终渣碱度按3.0 左右控制。采用“留渣”工艺,脱磷阶段造渣料加入量与脱碳阶段吹炼物料的加入量按表 2 执行。

2.2 前期、后期枪位控制

        吹炼前期氧枪枪位的控制,是迅速形成泡沫渣关键。枪位过高会使搅拌不充分,石灰容易结团,石灰有效利用率低;枪位过低又得不到足够的 FeO,且低枪位可使升温太快将不利于前期脱磷。所以,枪位高低对炉内石灰融化形成泡沫渣有重要作用。所以我厂规定在开吹 2、3min 后,适当抬高枪位( 100~200mm),如果炉渣变稠,可同时结合加入矿石的方法提高渣中的氧化铁含量。参考物料平衡和热平衡计算结果进行确定,通过实践,转炉开吹枪位较传统单渣工艺提高 0.1m,控制在距液面 1.6m,氧气流量控制由 30000Nm 3 /h 调整为 32000Nm 3 /h,加强前期熔池搅拌;下枪着火 30s 后加入头批料,严禁吹炼前加入回炉铁等物料。

        转炉吹炼末期,化渣程度高,磷也快速减少。因此说,吹炼初期和末期是转炉脱磷的关键阶段。采用低枪位、高供氧强度的吹炼工艺,通过加强顶吹氧气流对熔池搅拌,促进磷向渣铁界面传输,实现高效脱磷。

3 结论

    (1)通过渣系理论摸索出转炉前期渣最适合组分为碱度 R 控制在 1.5~1.7 之间;前期 FeO≥20%;半钢温度控制在 1350~1400℃。

    (2)少渣冶炼实施后半钢脱磷率由 32.02%增大到 59.75%。

    (3)通过对少渣冶炼前后终点磷控制比较发现,少渣冶炼工艺的实施,使平均脱磷率提高 1.7%,对产品质量跟踪发现,钢水洁净度未因工艺发生变化而恶化。

    (4)采用少渣冶炼工艺期间,收集生产数据 3500 组,转炉灰耗降由 42kg/t 降低到 32kg/t 钢,显著降低成本。

参 考 文 献

[1]  黄希祜.钢铁冶金原理[M].北京:冶金工业出版社, 2007.

[2]  卿家胜.200t 转炉少渣冶炼工艺实践[J]. 炼钢, 2015, (4):1-5.

[3]  吴伟, 邹宗树, 郭振和, 等. 复吹转炉最佳成渣路线的探讨[J]. 钢铁研究学报, 2004, 16(1): 21-24.

[4]  王鑫, 罗磊, 等.首钢京唐公司脱磷转炉半钢无氟化冶炼实践[J].钢铁研究, 2016, 44(5): 42-45.

[5]  王杰, 曾家庆, 等.复吹转炉少渣脱磷炼钢工艺过程分析[J].炼钢, 2015, 31(3): 31-35.

[6]  吴龙, 石昌民, 等.基于单渣法的转炉适宜渣料冶炼[J].钢铁, 2017, 52(1): 32-37.

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