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给水泵出口逆止门检修动画及缺陷分析

 昵称52004850 2018-01-14


 

 

该视频为300MW机组配套给水泵出口止回阀检修动画,止回阀采用旋启式、自密封阀门。止回阀密封工作原理:密封圈放置在内压圈和阀门圆筒体端部之间,拧紧螺栓产生密封预紧力;运行中,介质压力作用于内压圈上,内压圈上升,使密封垫更加压缩拧紧,从而达到自紧密封;压力越大,密封力越大,密封性越可靠。

止回阀图号:P-H64Y-36CW-00B4;公称通径:250mm;公称压力:32MPa;壳体试验压力:48MPa;密封试验压力:35.2MPa;适用温度300℃;适用介质:水、蒸汽、油品等;主体材料:20+WB36 。

根据厂家提供图纸中,止回阀采用的高压密封圈材质为浸氟石棉盘根,在这里建议有所保留。某厂两台机组,多次检修给水泵出口逆止门、高加进出口门等高压自密封阀门,密封圈材料均采用石墨。某厂给水泵出口止回阀运行中大量漏水,机组被迫停运消缺,具体情况如下所述:

案例:某厂给水泵出口逆止门外漏,机组被迫停机消缺事件

简要经过:2017年某厂#3B给水泵出口止回阀压盖处漏水,该逆止阀为自密封阀门,判断密封圈冲损、引起外漏。在机组停运后,给水泵出口止回阀密封圈的备品未到货,机组急于恢复备用,在参考#3A给水泵出口止回阀电焊封堵情况(以前发生过泄漏,在止回阀压盖与阀体结合面漏汽处进行电焊),对B给水泵出口逆止门压盖与阀体结合面简单打磨后电焊。开机后,给水泵出口逆止门再次发生泄漏,检查为焊缝处泄漏。联系带压堵漏单位堵漏,钻孔注胶,胶注不进去。机组被迫停运检修止回阀。机组被迫停运消缺,解体检修发现现B给水泵出口逆止门密封圈表面存在较大冲刷缺口(见图2),导致逆止门外漏。

原因分析:1)给水泵出口逆止门第一次发生泄漏时,在机组停备期间检修未彻底,没有解体检修、更换密封圈,而是电焊封堵处理。2)逆止门压盖与阀体结合面未严格按照焊接工艺要求打磨成V形坡口,且焊肉较薄,强度不够。3)拆出的逆止门密封圈检查材质为浸氟石棉盘根,只装有一根盘根。查看其它机组设备,如给水泵出口电动门、高加进、出口等高压阀门均采用成型石墨环,建议使用成型石墨密密封环。4)检查注胶孔,现场钻了3个孔,看钻孔的位置是对的,但是没有考虑到阀体筒体的厚度,钻孔的深度达不到,没有钻穿,造成胶注不进。

检修过程:逆止阀解体检修,更换密封圈。密封圈在厂家购买,厂家提供浸氟石棉盘根,并且不是成型的,需要根据现场尺寸切盘根安装,安装两根盘根,并且上下盘根切口位置错开180度安装。

  

 

1:给水泵出口止回阀剖面示意图

检修注意事项:1)提供安装密封环与内压圈、阀体筒内配合间隙应符合要求,单边间隙最好不超过0.5mm(未查到厂家图纸要求,这里凭借检修经验),并且内压圈、阀体筒内密封部位清理干净,检查有无冲刷沟槽等缺陷。2)如果是开口盘根,建议要装两根盘根,上下搭接,两根盘根安装时切口位置要错开180度。3)装复完压盖时,内压圈提升螺栓要对角均匀收紧到位,螺栓杆要有明显的提升,避免内压圈与垫圈、定位环发生卡涩,造成预紧作用力未作用在密封圈上。在机组运行后,及时均匀热紧压盖螺栓。

 
  

2:拆出损坏的给水泵出口止回阀密封环

 

 

 

3:给水泵出口逆止阀图纸

 

4:给水泵出口止回阀密封圈规格、尺寸

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