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【技术】梳理工程控制短绒棉结的误区

 昵称71321263 2020-08-28


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梳理质量要求短绒含量小,棉结控制在合理的范围之内,而在实际生产中减少短绒的增长,棉结的梳开往往出现顾此失彼的误区,增加了劳动强度,降低了质量和效率。因此在梳理工程中,正确掌握梳理控制系统中措施和方法,减少控制中的误区,合理清除棉结、降低短绒增长是提高梳理质量的关键。

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梳棉短绒和棉结控制的原则

1.1 短绒和棉结控制是系统工程

梳理是一项系统工程,短绒和棉结不是一个点可以达到梳理要求的,需要前后的分配和配合才能达到要求。梳棉控制追求质量的同时也要相互联系,才能保证质量的稳定。片面的追求单一的质量,会造成质量的整体波动。

1.2梳理工程棉结和短绒控制的规律

(1)一组矛盾

主要是清梳联开松度、除杂效率、棉结增长率和短绒增长率之间的关系。

(2)三个规律:

A、开清棉工艺流程越长,除杂越好,而棉结的增长也越多。

B、开清棉,开清棉部件打击力度;气流急,纤维转移率低。因此短绒棉结增长越多。

C、清梳除杂效率有互补。

(3)一个中心:减少纤维损伤,少增加短绒是清梳工艺的核心。

1.3 短绒棉结控制的方法和途径

(1)分解暴露理论:棉结和杂质的排除,必须经过充分的开松。

(2)根据体积变化合理分布功能:开松(棉块),分解(棉束),梳开(纤维束),梳理(纤维集合体),分离(单纤维),排除(针刺控制)、伸直(弯钩纤维)转移凝聚纤维条。

开松(抓棉机),分解帘子角钉;梳开梳针(豪猪精清棉机),梳理针齿相互配置,分离(锯片,针齿相互作用);伸直(控制纤维的针齿)和作用力。

(3)系统控制合理分工,才能达到最佳状态。做到梳理的前后分配、落杂的前后分配、短绒增长排除的分配等。

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短绒棉结控制的误区分析

2.1 保护短绒棉结未能兼顾

基本配置:JWF1203梳棉机,锡林300r/min,刺辊690r/min,纺涤纶1.33dtex38mm,出条速度180m/min,定量25g/5m,前区盖板-锡林0.22mm,0.22mm,0.20mm,0.20mm,后区固定盖板-锡林0.30mm,0.30mm,0.28mm,0.28mm;锡林-盖板隔距:0.18mm,0.18mm,0.15mm,0.15mm;盖板MCH32,锡林AC2520X01660,道夫AD4030-02090。

出现的问题:造车锡林绕花,针布损伤,棉结高14粒/g。

改进的措施:通过将锡林刺辊提速:锡林370r/min,刺辊870r/min;前后固定盖板放大:前区盖板0.30mm,0.30mm,0.28mm,0.28mm.后区固定盖板0.60mm,0.50mm,0.25mm,0.25mm;锡林盖板隔距:0.22mm,0.22mm,0.20mm,0.20mm;采取上述措施后,问题得到了消除,棉结高6粒/g,实现了高速高产。

原因分析:高速高产条件下,纤维流量增加,只注重对纤维的保护,采用低速度,紧隔距造成梳理静电缠绕,棉结增加,;采取放大隔距,增加锡林和刺辊速度后,提高了梳理效果,质量得到了提升。

2.2 注重梳理高产量忽视棉结

基本情况:转杯纺纱C601梳棉机,锡林841r/min,刺辊1400r/min,纺低级棉,出条速度220m/min-250m/min,定量60g/5m,产量120kg/h。

出现的问题:生条棉结高214粒/g,棉结清除率63%。OE24.6tex成纱棉结+200%达到460粒/km。

改进措施:(1)并条原一并3并,达不到要求改用二并5并,仍然不是很理想。(2)定量60g/5m降到50g/5m后,质量指标达到了要求。生条棉结高164粒/g,棉结清除率73%。OE24.6tex成纱棉结+200%达到210粒/km。

原因分析:只注重产量,忽视了对棉结的梳理,采用合理定量后棉结清除率和成纱质量得到了明显的改善。

2.3  注重纤维梳理忽视纤维取向度

基本配置:FA224D梳棉机为了降低棉结,棉刺辊开到1060r/min,盖板速度377mm/min,锡林速度开到458r/min;针布配型:AC2030X01550,AD4030*02090,MCH45。锡林盖板隔距:0.15mm,0.15mm,0.13mm,0.13mm;后固定盖板-锡林:0.35mm,0,35mm,0.33mm,0.33mm.前固定盖板-锡林:0.18mm,0.18mm,0.16mm,0.16mm;后部开松辊450r/min;AFIS棉结降到45粒/g以下。

出现的问题:(1)造成盖板底布拉伤。(2)短绒增加到17%左右,原棉13.8%;(3)AFIS棉结达到55粒/g以上。

改进措施:(1)后部开松速度提高到650r/min,刺辊速度降低到960r/min;(2)针布密度不够,AC2030X01550更换为AC2030X01740。

采取措施后:AFIS棉结降到45粒/g以下,筵棉到生条短绒增长率控制在1%。

原因分析:由于只注重高速度,紧隔距,忽视了针布的选配和棉纤维的取向度,只采用刺辊高速强分梳,带来了纤维损伤,反而棉结增加;采取了改进齿密合理选用针布,加大棉箱开松,降低刺辊速度,使纤维得到了柔性分梳减少了纤维损伤。

2.4 忽视流程工艺一致性造成质量不稳定

基本配置:梳棉机工艺,锡林390,刺辊760,出条速度140m/min,定量22.5g/5m,清梳一机两线。

出现的问题:两条线的梳理质量,生条棉结差距3-4粒/g,短绒差到3%左右。成纱的棉结+200%相差到30粒/km,精梳棉CJ9.7tex,一线45-50粒/km,另一线60-70粒/km。

改进措施:锡林390r/min,刺辊870r/min(提速);棉箱的速度一线750/min,一线1050r/min不一致调,成一致1050r/min;细纱的隔距18.5×30mm,另一个18×30mm,进行了统一18×30mm,质量得到了统一。

原因分析:系统工艺的差异性,造成了质量的差异性。

2.5 注重局部工艺忽视系统配合

基本配置:色纺A186G,纺棉刺辊1040r/min,锡林360r/min,定量19.5g/5m。

出现的问题:棉结高,短绒高。

改进措施:增加锡林刺辊速比,锡林刺辊速比在2.1以上利于转移,刺辊速度适度能够降低对纤维的打击,起到保护纤维的作用。

原因分析:一是速比小不利于转移,刺辊高速返花,棉结增加。二是刺辊速度过高短绒增加。具体效果见表1.

表1 锡林刺辊速比提高后质量对比

2.6 不遵循梳理规律整理区紧隔距短绒增加

基本配置:FA206B机型配置:LF14.8tex支赛络纺;锡林: AC2030×01550;道夫: AD4030×01890;盖板: TPT45,盖板-锡林:0.18mm,0.18mm,0.16mm,0.16mm;锡林-前固定盖板:0.13mm,0.13mm,0.13mm,0.13mm。

出现的问题:生条棉结差距3-4粒/g,短绒(<19mm),11.6%。

改进措施:锡林-前固定盖板0.13mm,0.13mm,0.13mm,0.13mm放到到0.18mm,0.18mm,0.18mm,0.18mm;成纱的棉结+200%相差到110粒/km,短绒(<19mm)6.6%。

原因分析:紧隔距强分梳在精细自由梳理区有非常明显的效果,但是紧隔距带来的短绒损伤大棉结增加。前固定盖板过紧造成纤维损伤,短绒增加。

2.7 不注重管网布置造成棉结杂质台差大

基本配置:FA203梳棉机,一机两线十二台。工艺:锡林360r/min,刺辊790r/min,出条速度180m/min,定量21.5g/5m;前区盖板-锡林0.22mm,0.22mm,0.20mm,0.20mm,后区固定盖板-锡林0.30mm,0.30mm,0.28mm,0.28mm;锡林-盖板隔距:0.18mm,0.18mm,0.15mm,0.15mm;盖板MCH52,锡林AC2030X01740,道夫AD4030-02090。

出现问题:一排六台棉结在30粒/g左右,二排六台棉结40粒/g,差异很大。

 解决措施:二排的精清机提速高二排50转。

原因分析:此机台精清棉机的安装是串联,棉箱串联的缺点就是风力输送问题,距离长的清棉块容易达到,重棉块容易在近出下落,出现这种问题。采取速度提高后,解决了此项问题,弥补了大块棉絮开松不足的问题。布置图见图1.图2.

 图1  串联管网布置

图2 正常机台管网布置

2.8 合理分配清梳排杂落杂提高成纱质量

基本情况:清梳联的工艺流程一般配置为:抓棉机→自由落杂机→开棉机→混棉机→清清棉机→除微尘机→喂入棉箱→梳棉机。在排杂分配方面,开清要达到50%以上的除杂效率,依靠一开一落一清的配置往往达不到要求,会增加梳棉机后部的落杂负担和盖板区的梳理负荷,最终影响产品质量。

出现的问题:机采棉的含杂一般在2.3%左右,部分可达4%以上。在清梳联流程中增强排杂能力,提高分梳效果的工艺必须有机结合,否则会出现开清和梳棉排杂落杂分配不合理,造成针布嵌杂等问题。因此开清工序的落杂排杂分在加工含杂2.7%的机采棉时,配用单轴流开棉机或双轴流时出现盖板嵌杂,梳理效果差的问题。配一般要达到流程50%以上,才能避免后部压力过大造成的不良影响。盖板嵌杂见图3.图4。

图1 机采棉落杂分配不当造成的盖板嵌杂

图2机采棉落杂分不当造成的道夫嵌杂

控制措施:采取用开松除杂效果较好的豪猪FA106B开棉机代替自由落杂,使开清部分的除杂效率达到50%以上,对减少成纱结杂有利。在流程中采用FA106B清棉机代替自由落杂机的效果见表2。

表2 采用不同开棉机对质量的影响     品种:C14.6tex

表中分析:原棉含杂增加,将FA126单一除杂的设备改用FA106B豪猪开棉机增加开清点,有效的提高了除杂效率,保证了成纱质量。

主要原因:是流程中的排杂除杂效率低,造成梳棉工序的梳理负荷重,最终影响产品质量。

2.9合理优化刺辊梳理工艺降低短绒的增长

基本情况:梳理工艺主要有刺辊给棉板,刺辊分梳板,盖板锡林,锡林固定盖板四大梳理工艺。随梳棉机速度的提高,针面纤维数量的增加,梳理时短纤维的含量相应增加。为提高梳理度降低棉结,一般采取紧隔距强分梳工艺,由此带来短绒的增加。因此合理的工艺配置对短绒增长的控制至关重要。

出现的问题:在梳理工艺中,刺辊至给棉板隔距大小对短绒的影响很大,隔距小,断纤维增长明显;隔距大对短纤维的保护有利。刺辊分梳板隔距:隔距小,短绒增长明显;隔距大,短绒增长不明显。后固定盖板等附加分梳原件作用是为加强对纤维的预分梳,改善梳理区域的压力,缓解主分梳区的负担,此处的隔距不易过紧,过紧易产生分梳疲劳,反而容易产生短绒。

改进措施:采取给棉板-刺辊隔距放大,适度的刺辊速度对梳理质量有利。盖板锡林隔距分梳对短绒增长影响明显,根据纤维量进行控制。后上罩板上口是纤维进口,此处容易形成气流的涡流区,隔距过小,气流运动不畅,不利于梳理。以上工艺配置对短绒的增长见表3。

表3 梳棉工艺配置对质量的影响对比    品种:C18.2tex

原因分析:分梳板至刺辊给棉板至刺辊隔距以及附加分梳原件隔距,以保护纤维为主,预分梳板的分梳强度不易太大,太大对纤维的损伤及梳理千古的不够,反而不利与质量的提高。在后罩板处上口是气流集聚的地方,容易造成正压区,过小的隔距是气流在此处聚集,纤维转移时阻力大,容易揉搓梳断造成短绒和棉结的增加。应当区别的是盖板速度提高并不是真正的去除短绒,而是提高排除短绒的能力,减少盖板上滞留短绒的及时转移,为下一梳理周期提供基础和空间,盖板时间也有排除的临界值,超过一定的临界值其效果也受到一定的影响。

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小结

梳棉棉结和短绒是体现在梳理方面上的指标,但是在系统工程中是相互联系的,要注重前后的有机结合和控制,不能顾此失彼,要二者多者兼顾,才能达到效果。(陈玉峰 光山白鲨针布有限公司)

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