1. 污水泵振动案例 该泵运行过程中振动上升,从前期的5mm/s上升至最高11.5mm/s,振动频谱中1.4倍频最为突出,前期并无此频率 1设备结构及参数 2振动图谱 3最终结论 解体后发现口环磨损,但并未发现其它问题,检修恢复后该泵运行正常。问70HZ怎么来的?碰磨引起的零部件固有频率还是其它什么“鬼” 2. 原料泵振动案例 1故障过程描述 该泵为焦化装置原料泵,本次停工检修前振动较好最高3.2mm/s,停工半个月后(该泵停工未检修)开启振动上升8.5mm/s,运行2天后上升至9。4mm/s,切泵检修发现非驱动端滚动轴承运转轨迹偏斜,更换非驱动端滚动轴承,检查两端轴瓦后回装,再次开启振动5.5mm/s左右,较前期有所下降,但运行48小时后振动突然再次上涨至8.1mm/s(具体图谱见后面),(该泵从安装开始运转5年未大修过) 一般一周采集一次,4-8月没开过,开的另一台泵;每两小时测量一次,最快是从5.9mm/s涨至7.8mm/s两个小时内. 2设备结构、参数、振幅 3振动图谱 4振动分析 从表格中我们可以看到该泵一些具体的参数,其中关键的转速、介质、介质温度、轴承形式等给我们提供了很多诊断信息,转速使我们知道其转速频率,通过介质可了解对叶轮结垢、腐蚀、磨损的影响,介质温度可以预测对座体标高影响及摩擦效应,轴承的形式可以让我们排除滚动轴承问题的困惑。且所附的机组概貌图清晰地说明了设备结构。 从谱图中我们清楚地可以看到频率的分布形态、时域波形的严重不对称性、不同轴承的振动幅值差异)谱图形态的差异、以及停机前和停机后的数据及谱图的区别。 5分析结论 1、转子长时间停运,导致转子弯曲,从而动静间隙改变造成摩擦,或弯曲后振动增大导致摩擦 2、联轴器自身存在一定问题(外观),对中时对热补偿考虑不到位。 6处理建议 1、本着先易后难的原则,检查联轴器有无损坏;冷态和热态对中偏差;联轴器热不对中有自身的特点,振动增长到一定程度后,将不再增长,并趋于稳定 2、若联轴器及对中方面没有问题,则考虑测量各动静间隙及转子弯曲度,摩擦的特点是振动持续增长,若摩擦脱开,振动会慢慢下降。 |
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