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炉缸侵蚀处理与有效补炉操作

 lbsheq1zhtir9i 2018-03-05

刘云彩

(原首钢总公司总工办)

 

摘   要  当高炉炉缸面临烧穿威胁时,现场一般采取减少风量、提高冷却强度、加含钛物料护炉、堵部分风口,甚至停风凉炉等措施应对。减少风量、堵风口、停风凉炉,虽然暂缓危险,但只能延缓烧穿,不能使已侵蚀的炉衬补上,一旦恢复风量,烧穿威胁依然存在。采取有效的补炉方法,能延长高炉寿命。保持一定的冷却强度和铁水中的Ti 浓度,是有效补炉的关键。

关键词  补炉  补炉率  有效补炉  钛回收率 

 

1  对预防烧穿操作方法的评价

高炉炉缸发现烧穿威胁,最常用的方法首先是提高冷却壁的冷却强度。

首钢4号高炉在1984年炉缸二层冷却壁受到烧穿威胁时,曾将炉缸1、3、4层冷却壁的冷却水压力由0.34MPa降到0.32MPa,将炉身冷却壁的水压由0.23MPa降到0.22MPa,以提高烧穿威胁最严重的二层冷却壁的水压。部分水温差过高的冷却壁,用1.0-1.2MPa的高压水,使危险的烧穿威胁暂时躲过。

改变风口角度和长度以减少环流对炉缸的侵蚀强度:将原来长度380mm、下斜5°的风口,改成长度400mm的直风口,这是简单的辅助措施,但不能起很大作用。

降低冶炼强度减少炉缸的工作强度:1985年7月,首钢4号高炉炉缸二层多块冷却壁水温差超标,其中有8块大于1°C,当时曾利用检修机会停风12h,水温差很快由1°C降到0.6-0.8°C。送风后控制风量、降低冶炼强度,得到暂时稳定,以后恢复冶炼强度,烧穿威胁再次出现,超限的冷却壁水温差又回到原来的水平。

11月曾停风16h,降温效果显著、快速,恢复生产后依然如故,解决不了根本问题。显然砖衬已严重侵蚀,暂时停风不能解决砖衬缺损。

曾将有威胁烧穿部位上方的风口堵死,实际是减少产量、降低风口附近局部温度,效果是有的,但对操作不利,解决不了根本问题。许多厂在面临烧穿严重威胁时,采取堵风口或停风措施,它是在高炉处于烧穿紧急情况下,争取时间的较好手段。与此同时,应采用有效的补炉方法制止烧穿。

把堵风口作为经常手段,不能解除烧穿的威胁;同样把停风作为处理手段,也无济于事。    用钛化物补炉,如果方法正确,能有效延长高炉寿命。

2  含钛炉料补炉

2.1  含钛炉料补炉的历史

含Ti炉料,不仅能保护炉缸,而且能修补炉缸。日本早在20世纪60年代,就用本国含Ti的‘沙铁’作为护炉料,维护炉缸。以后又从国外购买使用。日本福山1高炉1969年4月,在距炉底上约1m处的炉缸砖衬温度逐渐上升,5月由100℃升到130℃。当时除将产量由4700t/d降到4600t/d以外,将炉料中的含TiO2量由5 kg / t增加到7.5 kg / t,但并未能制止温度升高,到7月,炉衬温度升高到300℃,将炉料中的TiO2量增加到20 kg / t,炉衬温度迅速下降,仅仅10天,就降到100℃的正常水平[1]

首先在中国应用补炉技术的是广西柳州钢铁公司[2]。1982年湘潭钢铁厂2号高炉成功补炉,于1984年开会鉴定,在我国宣传推广了这一重要技术,为延长我国高炉寿命,做出了重大贡献[3][4]

2.2  钛化物在炉缸的形成与沉积

很多学者对高炉条件下的钛化物析出及结晶过程做过研究,依这些结果指导补炉工作,取得显著成效。任允芙、蒋烈英给出了钛在铁水中不同条件下的溶解度。当铁水温度为1200 ℃时,铁水中钛的溶解度仅0.012%,一般控制下限为0.08%[5]。董一诚等研究,铁水中钛≥0.1%,就可以形成Ti(C,N)护炉层[6]。杜鹤桂等通过热力学计算,得出高炉条件下Ti在铁水中的溶解度(见表1)[7]

不同作者给出的结果,比较接近,从钛的溶解度分析,大于1350℃的铁水,其中的钛很难析出、沉积,除非铁水中钛的浓度大于0.21%;如铁水温度接近1200℃,即使钛浓度0.08%或更低,钛也会析出、沉积。所以铁水温度和钛的浓度是补炉的决定性条件。这些研究结果,可以指导补炉操作。

首钢4号高炉1985年3月5日烧穿,修补后又生产一年多,主要用含钛物料补炉。1987年4月停炉后发现:在炉缸炭砖被侵蚀严重部位,沉积了大量碳氮化钛Ti(C,N)和少量的石墨和α-Fe。此沉积物高熔点、高硬度、高密度,具有磁性和导电性。碳化钛的沉积过程是TiO2经逐级还原成[Ti],与铁水中溶解的[N]和[C]反应形成[TiN]和[TiC][8]

图1是裴志云等依据1987首钢4号高炉拆炉结果绘制的。炉缸和炉底交界处沉积了很厚一层亮的古铜色物质。在炉缸侵蚀最严重的部位,钛沉积物最厚。铁口西侧的炉缸部位,炭砖已全部蚀掉,仅剩下30mm左右的炭捣料,其上沉积了400mm的钛化物,且有鲜亮的金属光泽[15],在沉积物外是凝结的铁、炉渣及焦炭碎粒[15]

首钢4号高炉停炉后的实际侵蚀线,说明学者们研究结论是正确、可靠的:第一,越是侵蚀严重的地方沉积越厚,即最需要的地方,补的最多;第二,越是冷却强度大的地方沉积的越厚,这地方一般也是距冷却壁最近的地方,温度最低,钛化物最容易析出。可以说,用含钛炉料补炉,是合适的、合理的。从钛化物沉积厚度判断,4号高炉炉底、炉缸部分,可以继续安全生产。

2.3 Ti 回收率

Ti 回收率与炉温关系密切,图2是首钢苏少雄整理的首钢实践结果。从图中看到,来自钛矿粉和来自钛渣的钛,回收率相近,仅因用钛渣时渣量稍大,回收率有点变化,钛的回收率与钛的来源关系很小。补炉用钛,可以用价格低廉的含钛物料,以降低费用,补炉效果接近。

 

3  补炉的操作要点

    有的高炉,虽用钛矿补炉,但效果不佳,甚至烧穿。其关键是没能注意满足两个重要条件:铁水中Ti浓度和铁水接触的砖衬温度。要求入炉足够的含钛物质和很强的冷却强度,足以使接触的铁水温度降低到1200℃以下,促使铁水中的Ti及时析出、沉积。我们曾有教训:1995年首钢4号高炉(第二代容积2000m3),因经常洗炉,投产两年多,部分二层冷却壁水温已临近烧穿危险,2月22日开始加钛渣补炉,初期因铁水中钛低不起作用;铁水中Ti达到0.12-0.16%范围,冷却壁水温差开始下降,28日达到正常水平,风口逐步捅开,风量也恢复正常[15]

事实教训我们,铁水含Ti量低于0.08%,在炉内沉积的数量极少,大于0.08%,才有可能沉积。李永镇[9]、宋建成和陈培坚[10]、莫燧炽和杜春荣[11],均汇总过成功的补炉经验。众多经验表明,铁水含Ti在0.08—0.12%之间,补炉作用明显,含Ti在0.15—0.25%之间,作用更有效。[Ti]0.25% 是补炉上限。

铁水中含Ti浓度大于0.25%,虽然补炉效果甚佳,但铁水粘度明显变坏,容易形成炉缸堆积,破坏高炉行程。“(铁水温度)在1200 以下,粘度突变而急剧升高(见图3)。熔化温度在 [Ti]为0.2—0.25%之间发生突变(见图4),[Ti]为0.2%%时,t只有1196 ,而当[Ti]增加至0.25%时,t达到1436,变化达240之多。”[12]

有的高炉,因入炉Ti量过多,造成“炉缸热结”,并粘铁水罐和铁沟,不能正常生产[13]

补炉过程,要经常作钛平衡,当入炉量大于排除量时,在进行补炉;收、支相等,在维持现状;支大于收,说明已沉积的钛,正在被溶解掉,应当警惕。控制铁水含Ti 0.08%左右,大体能略高于平衡。大于0.08%能发挥补炉作用,我们把留在炉内的Ti与进入炉内的Ti总量之比称补炉率。小于0.08%则不起补炉作用或作用很小。表2是鞍钢补炉过程的Ti平衡[14]。鞍钢补炉是成功的,铁中的Ti经常大于0.1%。所以补炉过程,应做Ti平衡,不断观察补炉效果(见表2)。

鞍钢的实践也证明了上述结论。当铁水中含钛0.075%及以下时,从高炉排除的Ti,大于入炉的Ti,说明此时不仅不能补炉,还把已经沉积的钛化物,溶掉了一部分。炉内存留的钛量是负数,被溶掉排除炉外;铁水中含钛高时,存留炉内的钛增加,说明钛化物凝结在炉内[14]

含钛炉料补炉效果

用含钛物料补炉,效果明显。铁水中含钛浓度作用如表3。

5  结语

当高炉炉缸受到侵蚀时,采取有效的补炉方法,能延长高炉寿命,而保持一定的炉缸冷却壁的冷却强度和铁水中的Ti浓度,是有效补炉的关键。

 

6  参考文献

[1]Ironmaking Conference Proceedings,1978,P.492—503.

[2]韩弈和. 高炉炉缸烧穿及预防对策.炼铁,1987,5:18-20.

[3]湘潭钢铁厂炼铁分厂.钒钛磁铁矿用于高炉护炉鉴定会议资料.1984.

[4]孟庆辉,刘坤庭,等.关于含钛物料护炉技术的讨论.炼铁,1992.11(2):1-4.

[5]任允芙,蒋烈英.高炉内钛沉积物的矿物组成及其生成机理低研究.钢铁,1988.5:1-5.

[6]董一诚,于绍儒.钛在高炉内的行为及其对炉缸炉底寿命的影响.钢铁,1988,(2):3-8.

[7]杜鹤桂,等.高炉冶炼钒钛磁铁矿原理.北京:科学出版社,1996,63.

[8]裴志云.高炉炉缸钛沉积物的物质组成及特性研究.钢铁,1990,(1):13—18.

[9]李永镇.高炉冶炼钒钛磁铁矿原理.见:杜鹤桂主编.北京:科学出版社,1996,259.

[10]陈培坚,宋建成.含钛物料护炉与操作图解,见:宋建成主编.高炉含钛物料护炉技术.北京:冶金出版社,1994,65-70.

[11]莫燧炽,杜春荣.高炉含钛物料综合护炉技术.炼铁,1992,11(1):1-3.

[12]文光远, 黄家骏,等.含钒钛铁水性质的研究.钢铁,1996,2:6-11.

[13]林 彤.湘钢1高炉钛热结的处理.湖南冶金,1998,6,21-24.

[14]苗增积,李安宁,等.鞍钢使用钒钛矿护炉实践,见:宋建成主编.高炉含钛物料护炉技术.北京:冶金出版社,1994,114-120.

[15]刘云彩.高炉炉缸烧穿的预防和处理.炼铁交流,2013,1,43-49.


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