井喷事故及险情案例分析(2006年2009年) 中国石油天然气集团公司工程技术分公司二0年月 目 录一黄26-34井二罗家2井三泉320-1X井四红G+4-52井五台6-4井六西60-8井七松浅22井八法52-46井九庄4-16K井十龙岗001-8井十一涩R44-3井十二大北202井十三徐深8-平1井十四伏2-23井 中石油集团公司井喷事故及险情案例一黄26-34井 1、基本情况辽河油田黄2634井完钻井深2695.0m;油层套管φ139.7×2694.77m,生产井段2206.42656.0m。预计在沙河街组中部井段2095.22028.0m射孔,测井解释预射孔段为油层,设计压井液密度1.05g/cm3。2006年2月4日兴隆台工程技术处作业十五队用89枪射孔,计划射七炮,在射完第一炮起电缆时,发生井喷失控着火。 2、发生经过 2:30射孔队施工准备。 2:52射孔校深。 2:54点火起爆,上提电缆。 2:56电缆提出100多米,发现井口井涌,立即商定剪断电缆,关射孔闸门。 2:58喷出液柱高达2m左右。 3:00左右,剪断电缆,同时抢关射孔闸门,此时液柱高度约10米左右,随着喷势越来越大,放炮闸门难以关闭。副队长打开南侧套管闸门进行分流,此时井口周围弥漫水雾并伴有天然气。 3:05左右井口南侧发出“砰”的一声,着火见图1。 图1 黄26-34井井喷失控着火照片 3、处理(1)汇报并启动应急预案 3:05至3:07作业队副队长向黄金带消防队汇报火警,同时队长向作业区汇报。 3:10作业区向处调度室汇报。 3:07消防队接到火警,于3:18到达井喷现场,3:22,灭火战斗展开。 3:30消防队抢开出射孔车辆两台,拖出作业值班房一个。 3:40油田公司启动辽河石油勘探局突发特别重大事故应急救援预案。 4:20第一批有关人员到达现场。 4:40成立20人的抢险突击队。(2)抢险组织、准备 4:50按照应急预案组织抢险工作,制定抢险方案,组织抢险物资,加工抢险工具。 8:50抢拖出作业机和少量油管、抽油杆。(3)抢险灭火压井成功 15:30成功关闭套管南侧闸门,南部地面火焰熄灭。 16:30拖出靠南侧抽油机组,基本完成井场清障。 20:00三台压裂车组用60m3压井液,携带橡胶球80个(直径15mm)和胶皮等堵塞物进行压井,最小压力1MPa,最大压力14MPa,20:23堵住井口,火焰全部熄灭,压井成功。 4、原因分析(1)直接原因 ① 设计射孔液密度不够是造成井喷的直接原因。射孔井段一直没有测试过,而射孔液的密度却参照下部原来老层的地层压力系数确定,设计的射孔液密度1.05g/cm3,低于实际的地层压力系数。 ② 没接放喷管线是导致井喷着火的直接原因。井喷以后,企图打开套管闸门放喷以降低井内压力,让电缆头落入井内,便于关闭射孔闸门,但该井既没有接放喷管线也没有接压井管线,不能把井内流体引至井场外的安全地带。喷出的流体遇到柴油机排气管火花造成火灾。(2)间接原因 ① 对目的层的地质情况认识不准确该井测井解释为油层,而实际射开是气层。如果解释是气层,按照辽河油田选择射孔方式的规定,应选择油管传输射孔。如选用传输射孔则发生井涌时可以关闭采油(气)树闸门,避免井喷失控。 ② 射孔闸门关闭困难射孔闸门缺乏保养,关闭困难,加之闸门内有电缆头,难以关严。(3)管理原因 ① 地质设计中的有关地层资料、工程设计中的有关井控要求都过于简单,没有针对性。设计射孔液密度偏低。 ② 井控意识薄弱,没有执行“辽河油田井控实施细则”,没有安装放喷管线和压井管线。 5、教训(1)增强井控意识从该井井喷失控着火的事故分析,无论是管理层还是设计层,从机关到基层作业队其井控意识都急待加强。(2)射孔液的密度设计要合理对从未测试的层位,射孔液的密度不能按已开采层的压力系数设计,要按钻进该层段的钻井液密度设计。(3)要认真执行井控技术规定对气井、高温高压井、含有毒有害气体等重点井、射孔、压裂酸化后的施工作业必须按井控规定、标准接放喷管线和压井管线;必须执行开工前的井控验收制度,达到井控要求才能允许施工。(4)在选择射孔方式上,尽量选择油管传输的方式射孔。(5)射孔作业应尽量避开夜间进行。(6)剪断电缆位置要适当。断电缆在井内基本“直立”,弯曲量较少。要使断电缆头落入井内,才能实施有效关井。黄26-34井射孔电缆起出100m左右就发生井涌,剪断电缆后,电缆头露在射孔闸门外,致使射孔闸门不能完全关闭见图2。 图2 电缆断口露在射孔闸门外示意图 二罗家2井1、基本情况(1)2006年3月25日,四川油气田罗家2井在二次完井作 |
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