控制系统的PLC柜由西门子PLC7-300的PS30710A、CPU315-2DP、8个DI模块(SM321)、3以第一大组振打电机为例进行举例说明,第二大组参照第一大组1个DO模块(SM322ET)200M和MP37712寸触摸屏等硬件组成。总进线开关电流10A。进线电源交流电压220v该PLC机柜预留Profibus接口连接至该厂DCS机柜,由DCS机柜将振打电机的状态信号送至全厂DCS总控制室。该PLC机柜为DCS机柜的从站,CS机柜为总站。 PLC程序设计使用的是STEP7V5.4+SP5版本,触摸屏界面设计使用的是WinCCFlexiWe2008,触摸屏MP377集成在PLC机柜上,使用ProfibusDP通讯连接。 PLC程序包括主程序0B1和辅助程序B100,辅助程序OB100为振打电机运行辅助从程序。每次先运行主程序0B1,根据设定的条件判定后决定是否调用从程序。在PC上编辑仿真完成后使用TCP/IP协议下载至PLC模块及MP377触摸屏。 控制系统展示:程序编辑调试完成后,在PLC机柜的触摸屏MP377上显示的内容如图1.由图1可以看出,图形界面主要分为电机显示部分和设定区域。其中电机显示部分包括30台振打电机,分为2大组,17小组。第一大组包括19台振打电机,9个小组;第二大组包括11台振打电机,8个小组。画面中的虚框是划分电机小组的界限,对应的小组名称也进行了标示,便于识别。设定区域用以对电机显示部分参数进行设定。 振打电机状态显示区域。如图1所示,图形界面的上端为两层振打电机的状态显示。其中每个电机有三种状态显示:远程、运行和故障。当电机。对应的状态被激活后,相应的指示灯闪亮。其中远程和运行状态的指示灯是绿色,表明该振打电机处于当前状态,若指示灯为白色则表明不处于当前状态。故障状态的指示灯是橙黄色,当指示灯为橙黄色闪烁时,表明该电路过流,热继电器跳闸,需要检查电路,然后在对应的低压配电盘的出线柜复位热继电器。 (2)振打电机小组设定区域。如图1所示,图形界面的最下端为设定按钮层。左下角为“远程设定”和“本地设定”选择对应的按钮即可在主控室和PLC机柜两边设定3个振打的时间参数,其中远程设定对应的是主控室,本地设定对应的是PLC机之后是“小组运行时间和“小组运行间隔”其中小组运行时间表示该大组中细分的几个小组。 每个小组的振打时间。其中, 有的小组包括1个振打电机, 有的小组包括2-3 个振打电机。工艺上建议小组运行时间为2-3min,可依据现场条件灵活调整。“ 小组运行间隔” 表示相邻小组间的不振打时间,即一组振打电机完成规定的振打时间后,下一组振打电机自动启动之前的时间间隔。工艺上建议小组运行间隔为3-4min,可依据现场条件灵活调整。 “小组运行间隔”表示相邻小组间的不振打时间,即一组振打电机完成规定的振打时间后,下一组振打电机自动启动之前的时间间隔。工艺上建议小组运行间隔为3-4min可依据现场条件灵活调整。在上述两个时间设定输人框的右侧对应的是两个指示灯。指示灯分为白色和绿色, 其中白色表明振打电机现在不处于对应的振打状态, 绿色则代表振打电机处于振打状态。“小组运行时间”后的指示灯变为绿色表明振打电机处于运行状态;同样的“小组运行间隔”后的指示灯变为绿色表明振打电机处于运行间隔状态。 振打电机组设定区域。接下来是组设定区域, 包括“组运行间隔”设定、反馈时间显示、组启动”和“组停止”按钮。 “组运行间隔”后的区域表示可以设定时间,之后“反馈”字样下的区域是反馈的时间, 用以观察,不能设定。 “ 组运行间隔”表示第一大组的每台电机完成规定时间的振打之后, 在下一次振打电机开始新一轮的振打之前的时间间隔。“ 组运行间隔” 可依据现场条件灵活调整在“ 组运行间隔” 设定时间和反馈时间下面是“ 组启动” 和“ 组停止” 按钮。理论上, 所有的振打小组只要有一台振打电机处于远程激活状态,就可以进行组启动。但仍强烈建议, 所有振打电机都应控制箱上达到远程或集控状态 所有电机都处于远程状态之后( 对应每个电远程的显示都为绿色), 即可设定“ 小组运行时间”“ 小组运行间隔” 和“ 组运行间隔”。在设定完成后即可单击“ 组启动” 按钮, 开始循环振打。组正常启动后,对应的“ 组启动” 按钮下面的背景显示为绿色;如停止组启动, 则该按钮下面的背景变为无色。 如果要在组启动的过程中修改对应的振打间,直接修改对应的时间即可,则振打电机的下一个振打周期就变为最新修订后的时间。若要修改后的时间即刻生效, 则操作如下: 先单击“ 组停止” 按钮,然后修改对应的时间, 之后单击“ 组启动” 按钮, 修改后的时间即刻生效。第一大组和第二大组的振打电机相互无关联可同时振打, 以现场实际条件而定。该控制系统至今已经在河南某有色冶炼厂顺运行三年半, 未出现故障。经与现场人员的确认, 该控制系统能够很好地满足现场单独部位振打清灰检修需要, 也能满足整个余热锅炉的全自动振打清灰工作。现场实际运行表明, 该控制系统操作方便、稳定可靠、接线简单、成本低, 相信PL C 技术将在更多的振打电机逻辑控制中发挥作用. |
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