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舟山多端柔性直流系统电流采样回路故障分析

 电气技术杂志社 2020-11-18

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国网浙江省电力公司舟山供电公司的研究人员刘黎、戴涛等,在2018年第4期《电气技术》杂志上撰文,首先对舟山多端柔性直流输电换流站电网接线方式进行介绍,对舟泗换流站直流线路纵差保护跳闸原因进行分析,给出了电流采样回路的故障原因和处理方法,完善了合并单元功能。

柔性直流输电是基于全控型电力电子器件的新一代直流输电技术,是当今世界上电力电子技术应用的制高点。模块化多电平换流器(MMC)是柔直输电的最先进核心技术[1]。由于其本身具有的技术特点,柔性直流输电系统适用于可再生能源并网、分布式发电并网、孤岛供电、海上平台供电和大型城市电网供电方面,柔性直流输电系统的综合优势更加明显[2-3]

舟山多端柔性直流输电示范工程采用最新型的模块化多电平换流器(modular multilevel converter, MMC[4],直流电压等级为±200kV,共5座换流站,容量分别为舟定换流站400MW、舟岱换流站300MW、舟衢换流站100MW、舟洋换流站100MW、舟泗换流站100MW[5],分别位于舟山本岛、岱山岛、衢山岛、泗礁岛及洋山岛。

舟定换流站接入220kV云顶变、舟岱站接入220kV蓬莱变、舟衢换流站接入110kV大衢变、舟洋换流站接入110kV沈家湾变、舟泗换流站接入110kV嵊泗变。舟山柔直输电系统的交直流耦合电网,其电气结构图如图1所示。

舟山多端柔性直流输电系统的交直流耦合电网结构图

事件概述

20162608:12:00,舟泗站PCP(直流控制保护)B套报“线路纵差保护负极线路0跳闸”,并发出联跳命令,四站停运。

根据后台事件列表可知,从02-06 030008.538时刻,B套直流保护检测到系统扰动出现,直至2016-02-06 081156.529时刻,B套直流保护“检测到系统扰动出现”期间,总共发生了19次电流扰动事件。其中在(2016-02-06 030008.538)、(2016-02-06 045937)、(2016-02-06 055250.816)、(2016-02-06 081156.529)时刻,电流扰动持续2S以上,引起“线路纵差保护负极线路报警”启动。

其他几次的电流扰动持续时间均小于2s,未造成线路纵差保护启动。第19次电流扰动持续3s后仍未恢复,最终造成了系统在081200.734跳闸。系统跳闸之后,后台在2016-02-06 081202.614报出“合并单元品质位故障”。

系统跳闸原因分析

2.1  舟泗站直流控制保护配置

直流控保配置(双重化配置):分为交流保护、换流器保护、直流场保护。图2所示为保护区域划分图。

1)交流保护。包括交流连接线差动保护、交流过电压保护、交流低电压保护、交流连接线过流保护、交流频率异常保护、站内接地过流保护、阀侧零序过流保护、阀侧零序差动保护、交流阀侧零序过压保护。

2)换流器保护。包括桥臂电抗器差动保护、阀差动保护、换流器过流保护、桥臂过流保护、桥臂环流保护。

3)直流场保护。包括直流电压不平衡保护、直流欠压过流保护、直流过电压保护、直流低电压保护、直流母线差动保护、直流线路纵差保护。

保护区域划分图

2.2  保护动作原因分析

电流纵差保护就是利用基尔霍夫电流定律,比较流入被保护元件各端的电流量,依据流入各节点的电流和为零这一规律,判别故障处于区内还是区外,具有良好的选择性和快速性[6]。直流线路差动保护作为直流欠压过流保护、直流电压不平衡保护的后备保护,主要用于检测直流线路高阻抗接地故障。保护检测本站直流线路电流和对站的直流线路电流,当两个电流差值的绝对值在一定时间内连续超过设定定值,保护动作[7]

根据舟泗站直流保护配置直流线路纵差保护的逻辑,当检测到线路纵差电流差值大于0.03p.u.,持续2.0s,系统报警;当检测到线路纵差电流差值大于0.05p.u.,持续3.0s,系统跳闸。从图3可以看出,跳闸瞬间PCPB正负极电压正常,为正负200kV。正极电流正常,负极电流明显有问题。

从图4可以看出,跳闸瞬间PCPA正负极电压正常,为正负200kV。正极电流正常,负极电流正常。

在跳闸瞬间PCPB的直流负极电流出现问题,PCPA的直流负极电流正常。但在完全双重化的保护逻辑中,值班或者备用系统只要有一套保护动作,就会触发系统跳闸。

直流线路纵差保护属于后备保护,主保护(直流欠压过流保护、直流电压不平衡保护)均未动作,通过分析波形和事件,认定故障原因是B套直流负极电流采样回路出现问题,其他设备均正常。

系跳闸瞬间PCPB的波形

系跳闸瞬间PCPA的波形

2.3  B套直流负极电流采样回路故障分析及处理

通过现场排查排查,发现其负极光CT接线盒B套电容组件损坏,更换后合并单元故障灯熄灭。

B套直流负极电流采样回路故障原因是,负极光CT接线盒B套电容组件损坏和整理箱端子排B套负极电流调制信号接线松动,导致负极电流不正常。

2.4  合并单元品质位故障

合并单元增加一次状态监测对象,通过过程层报文将状态转发测控装置,由测控上送后台,在后台实现电子式互感器及一次设备的状态监测[8]

直流控保系统配置了收到合并单元品质位故障后,紧急故障闭锁保护的逻辑(现场已验证有此功能)。保护系统在接收到CT测量系统的电流数据时,首先应判断该帧数据是否有效(即DI是否置位)。

若数据无效,则表明该套测量装置存在严重故障,应对该套测量装置对应的保护进行闭锁,以避免故障的保护系统发出错误的指令,引起系统的非正常跳闸。系统未能及时发现故障并闭锁系统的原因由以下两种可能:

1)光CT测量装置在此次故障时未及时输出DI信息。

2)保护系统未及时监测到DI故障信息或收到DI信息后未及时闭锁系统。

后续处理方案

3.1  现场处理

基于舟泗站负极光CT整理箱端子排接线松动的现象,对舟泗站A/B合并单元柜及正极光CT的整理箱、接线盒所有端子接线重新排查紧固,确保无类似问题出现。

3.2  CT测量系统分析及测试

26日舟洋站跳闸(0812分)事件中,系统在081200.734跳闸。系统跳闸之后,后台在2016-02-06081202.614报出“合并单元品质位故障”。

通过模拟舟洋站故障CT对应的电子单元(编号NXCT-900)运行工况,保持电子单元的参数设置一致;当出现调制线松动时,电子单元确实存在DI延时置位现象。电流采样异常状时DI未被置位的原因是电子单元中0x9B的寄存器参数设置存在错误;该参数直接决定了光CT中的二次谐波可接受范围(optical input second harmonic accepte range)。

本次负极线处CT故障的原因为调制线松动造成,调制线松动会导致二次谐波的变化。若变化范围在可谐波接受范围内,则CT测量是不会产生电流畸变的。如果变化超出许可范围,状态位就会被置位(也就是数据无效),保护系统检测到DI信息后会将该套保护退出。但是由于这个可接受范围被设置错误,测量电流已经畸变却没有超越这个错误的可接受范围,因此DI标志位没有被置位,畸变的电流参与了保护,最终导致了跳闸。

通过人为触发制造调制线故障,分别在0x9B=00x9B=131的情况下,对比观察光CT电子装置输出中DI标志位的置位时间,见表1

1  DI标志位置位时间对比

因此,在参数0x9B=0的情况下,当调制线松动造成CT测量系统调制信号出现异常时,若该异常情况在短暂时间内(如小于2s)自动复归,则由于DI延迟的原因,系统将不会输出DI信号。当故障持续时间大于4s以上时,测量系统才将DI标志位进行置位。该测试结果与26081200的跳闸时的现象相符。

结论

合并单元对自身故障判断时间过长,导致制保系统认为收到的电流信号是正常信号,无法对保护进行闭锁操作。对其合并单元品质位故障信号的逻辑进行优化,保证其快速正确的上送给控保系统。

1)将电子单元(编号NXCT-900)地址0x9B的寄存器参数由0更正为131,并检查其他站所有电子单元是否存在同样问题。

2)建议通过故障录波装置对合并单元的品质位进行监视,以便于更加直观的进行故障分析。

3)提高合并单元的电磁抗干扰性能[9-10]

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