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★电磁炉爆管故障的检修

 学啥会啥 2018-05-20


        排除客观原因外,内部电路故障导致的爆管,由于涉及的电路较多,所以这部分检测也是比较复杂的。脑海中要对电磁炉的各个单元电路形成框架,可以参考以下链接中的文章“电磁炉单元电路(下),要对此故障形成检修思路。

1,检测到功率管损坏,首要先检查整流桥,有时候整流桥的损坏会是爆管的原因,但不是绝对的,这两个器件都装在散热片上,有时一个损坏也会导致另一个损坏,因果循环,很难讲的清楚到底是这个烧坏了那个,还是那个烧坏了这个。

2,其次检查谐振电容和滤波电容,谐振电容容值一般在0.3微法左右,滤波电容在5微法左右,一般可以通过手指触摸能够感觉出来鼓包,但有些是在外观看不出来的,这时我们就需要用到万用表测量了,具体怎么测量这里就不说了,但必须要拆下测量才能量的准确。谐振电容如果损坏或容值降低,会造成上电就爆管,所以这个必须要准确测量它的好坏。

3,再检查驱动电路。见上图,驱动电路主要由两个三极管组成,以对管的形式组成推挽电路,三极管的好坏可以用万用表二极管档位测量,如有异常最好是同时更换。另外还有比较重要的一个IGBT栅极电阻,此电阻为栅极的泄放电阻,一端接栅极,另一端接地,阻值有的是4.7K,有的是10K,因为栅极内部存在结电容,在不导通的情况下,驱动管存在的穿透电流会对它进行充电,随着充电电压不断上升,很容易损坏IGBT,所以设置此电阻是将微小的穿透电流引入到地,此电阻开路也会造成爆管。现在新式电磁炉主板上在栅极上又加了一个18V稳压管,检修的同时也要检测稳压管是否击穿。

4,检查同步电阻和上电延时电路。同步电阻为靠近散热片附近的大功率精密电阻,一般情况下同步电阻不易产生爆管,它会造成的故障为不加热,但如果电阻在坏与不坏的边缘,阻值不稳定,会造成信号有时同步有时不同步,这样就会导致爆管了,不过几率不大。上图中的Q201属于上电延时电路,原理是当上电的瞬间,各个电路还不稳定的时候,300V直流由降压电阻和二极管给基极一个高电平信号,将驱动信号拉低,以免MCU在不稳定的情况下误输出高电平信号驱动IGBT,造成爆管,所以要重点检查此三极管和相关电路。

5,上电测量直流供电电压是否正常。整流桥输出的300V,驱动所需的18V,MCU供电所需的5V,这几路电压如果不正常或者带负载能力弱,会造成不定时爆管,这是由于供电电压不稳定产生的爆管,所以主查开关电源电路。不过也有特殊情况,比如我遇到过风扇内部有轻微的短路,油污太多造成,一启动风扇就将18V电压拉低2V,造成驱动电压不稳定,产生爆管,更换风扇故障排除。

6,老式的电磁炉主板上都会有电压比较器LM339,其内部短路也会造成上电爆管,而新式的电压比较大多集成在专用芯片上,电路被大大简化,芯片的故障率较低,但不排除周边电路引起的故障。

灯泡法检测

为了防止上电爆管,我们可以做一个简易的工装来检测,一个灯头,一个插座,一个插头和一根电线,按上图中接,220V接一个接头,电磁炉处接一个插座,将100W灯泡用电线串联在电路中。其原理很简单,就是利用灯泡串联在电路中来限制电磁炉的电流,当修复爆管故障后,将电磁炉插在这种插座上不开机不放锅,如果灯泡很亮,说明内部有短路,需要重点检查主板中的整流桥和二极管电容之类的元器件。正常情况下灯泡不会亮或微亮,说明加热主回路没有问题,此时开启功能键不放锅看显示是否正常,显示正常之后,拔下插头接在正常电源上可以放锅试机了。

需要说明,现在新式的电磁炉都有EMC电磁兼容防护磁环,并且内部高压滤波电容也设置的很大,所以接在这种工装上灯泡会很亮,这是由于电感和电容的阻抗导致,但不代表内部有短路,所以遇到这种情况可以把灯串在整流桥前。既可以有效防止上电爆管的发生,判断灯亮的度亮度也同一般电磁炉一样 。

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