分享

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

 寒儒lyw 2018-06-22

铝模应用情况及效果

1、铝模应用效果与木模对比

序号项目铝模木模
1墙体垂直度93%~97%83%~88%
2墙体平整度98%~100%89%~94%
3顶板水平度极差93%~96%89%~96%
4截面尺寸96%~100%94%~100%

2、头三层墙面气泡较多

原因: 混凝土为碱性,铝与碱性水溶液发生化学反应,会产生氢气,产生的气体附着在铝模板表面,形成气泡。

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

3、墙体混凝土浇筑振捣不到位引起的观感偏差

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

左侧气泡较多右侧较少

4、墙体混凝土浇筑振捣不到位引起的观感偏差

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

上部气泡较少下部较多

5、冬期施工拆模过早引起顶板开裂

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

6、拆模不当引起缺棱掉角

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

7、墙体根部板面平整度不够,模板与楼板面缝隙堵塞不严产生漏浆

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

8、加强施工控制措施后的观感质量前后对比

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

前期施工气泡较多

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

加强施工措施后气泡较少

9、加强施工控制措施后的观感质量较好

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

10、加强施工控制措施后的观感质量较好

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

11、加强施工控制措施后的观感质量较好

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

铝模板施工气泡产生原因分析及控制措施

(一)现场气泡情况

青岛金茂智慧新城项目在结构混凝土墙体采用铝模板施工过程中,墙体拆除模板后发现墙体表面有大量气泡产生,气泡大小不一,给墙体外观造成影响,给墙体混凝土强度带来隐患,气泡情况如下:

(1)现场墙体气泡呈不均匀分布状态,大小不一。

(2)有些墙体气泡较少,有些墙体气泡较多。

(3)同一面墙体局部部位气泡较多,其它部位气泡较少。

(4)同一面墙体下部气泡较多,上部气泡较少。

(二)气泡产生原因分析

1、混凝土原材料原因

(1)掺合料过多的混凝土

混凝土中加入过量的掺合料会导致混凝土的粘度增加,影响气泡的排出。

(2)混凝土外加剂过多造成的影响

引气剂、减水剂之类的外加剂通过产生一些气泡来改善混凝土的施工性能,同时也会使这些气泡汇聚到混凝土表面,对表面气泡的产生影响较大。

2、施工工艺原因

(1)混凝土浇筑一次性过高,分层厚度不合理,使得混凝土中气泡不能充分排出。

(2)混凝土振捣插入间距过大,振捣时间短,未能使气泡充分排出。

(3)铝模板表面遗留残渣导致混凝土浇筑时气泡排出受阻,且容易出现粘模现象。

3、模板的影响

混凝土为碱性,铝与碱性水溶液发生化学反应,会产生氢气,产生的气体附着在铝模板表面,形成气泡,铝模板在4~5层周转后经化学反应在铝板表面将形成一层致密的氧化膜,以后的混凝土浇筑施工中气泡现象将减轻甚至消除。

4、脱模剂的影响

脱模剂润滑度较差,不能保证混凝土浇筑时气泡顺利排出。

(三)气泡控制措施

1、由商品混凝土厂家对混凝土配合比进行调整,适当调整混凝土的配合比,调整混凝土中的外加剂含量,减少或去除引气剂使用,使混凝土自身气泡产生减少。

2、改进脱模剂成膜工艺,墙体铝模涂刷脱模剂前首先清理干净模板表面的混凝土浮浆,涂刷脱模剂后平放静置2-3小时,使得脱模剂能在铝模板表面充分成膜。

3、严格控制混凝土浇筑过程中的分层下料厚度,分层下料厚度不得超过600mm。

4、混凝土振捣间距不宜大于500mm,振捣要充分,振捣时间以混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泌出灰浆为准(每个振捣点宜振捣时间宜为20s左右)。

5、更换脱模剂,采用润滑度较高、质量较好的脱模剂,保证混凝土浇筑时混凝土与铝模接触界面气泡能顺利排出。

6、加强铝模板拆除后表面混凝土残渣的清理,确保铝模板表面清洁光滑。

7、加强冬施期间混凝土升温养护控制

(1)冬施期间加强冬施防风防冻及升温管控,施工作业面彩条布防风围挡高度不得低于1.5米,施工作业面下至少保证两层防风围挡,且门窗洞口要封闭严密。

(2)加强临界强度试块管控,要求临界强度试块在现场操作间成型完毕后,立即带模运送至浇筑构件处进行同条件养护,以此带模同条件试块作为现场拆模参考依据。

铝模板设计、实施、完工三阶段存在的问题和改进建议

(一)、模板设计阶段需要考虑的问题

1、剪力墙与砖砌体交汇处处理方法

2、门过梁、门垛、墙垛、构造柱要求

3、吊模及降板要求

4、预留洞口要求

5、滴水线设置要求

6、门窗安装要求

(二)、模板设计阶段存在问题

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

悬挑构件空调板处支撑体系不配套

(二)、模板设计阶段存在问题

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

墙模斜撑体系不足,后期施工补强容易破坏板内电管

铝模板施工质量情况汇报,常见质量问题及控制措施!

设计深化不足容易造成二次开孔处理

(三)、铝模实施阶段存在问题

1、混凝土浇筑分层不合理,振捣不到位导致墙体气泡过多。

2、顶板模板拆模过早导致顶板产生裂纹。

3、墙体铝模根部部位顶板不平整,砂浆堵塞不严密导致漏浆。

4、墙体铝模拆模过早产生粘模。

5、墙体模板拆除方式不当造成阳角缺棱掉角。

(四)改进建议

1、铝模设计阶段

(1)前期模板设计深化阶段应充分考虑结构装饰线条一次到位,避免二次浇筑施工。

(2)提前考虑混凝土墙面免抹灰,混凝土墙与砌筑墙体交接挂网位置铝模设计时留出100mm宽10mm深的压槽,以便于交接处挂网抹灰。

(3)模板支撑体系要合理,充分考虑悬挑构件部位的支撑如何设置;斜撑建议上下设置两道。

2、施工阶段建议

(1)应采用润滑度较高、质量较好的脱模剂,保证混凝土浇筑时混凝土与铝模接触界面气泡能顺利排出;改进脱模剂成膜工艺,墙体铝模涂刷脱模剂前首先清理干净模板表面的混凝土浮浆,涂刷脱模剂后平放静置2-3小时,使得脱模剂能在铝模板表面充分成膜。

(2)加强铝模板拆除后表面混凝土残渣的清理,确保铝模板表面清洁光滑。

(3)墙体模板根部要堵塞严密,防止漏浆。

(4)严格控制混凝土浇筑过程中的分层下料厚度,分层下料厚度不宜超过600mm。

(5)混凝土振捣间距不宜大于500mm,振捣要充分,振捣时间以混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泌出灰浆为准(每个振捣点宜振捣时间宜为20s左右)。

(6)阳角模板拆除要得当,不得硬撬,撬棍支撑点位置应垫模板或木方。

(7)冬施期间加强冬施防风挡风及升温措施,施工作业面彩条布防风围挡高度不得低于1.5米,施工作业面下至少保证两层防风围挡,且门窗洞口要封闭严密。

(8)加强临界强度试块管控,要求临界强度试块在现场操作间成型完毕后,立即带模运送至浇筑构件处进行同条件养护,以此带模同条件试块作为现场拆模参考依据。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多