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中铝洛阳铜加工铸锭工艺实现新突破

 阳光男孩007007 2018-07-11

近日,洛阳铜加工

立式连铸溢流方式生产铜合金工艺试制成功



随着多样化市场需求,近几年来,无氧铜连铸机列开始生产铜合金铸锭。为保证合金成份合格,过去一直采取保守生产工艺,即熔炼炉分析合格后再转入保温炉进行铸造。

但是,这种生产方式容易出现转炉前后温度波动大,结晶器内液面难控制,造成铜合金铸锭表面容易产生缺陷。这种表面缺陷不易被发现,会造成带材成品产生分层,直接影响产品质量。
针对这种缺陷,洛阳铜加工工艺管理部和熔铸厂三工区在多次分析交流后,提出了用溢流工艺进行生产试验的思路,并对溢流生产中的各种难题细节进行了预判,找出了相应的解决对策。
本次试验前,相关人员对细节的操作又进行了一次讨论,给炉台各班组进行了技术交底,工区对相关辅助要求也进行了统一安排。生产中,工区技术负责人、无氧铜炉长及工艺部技术人员跟班,观察、记录生产过程中工艺要求控制的关键点情况,新工艺中操作的实际难点和下一步需要解决的问题;铸锭生产完毕后,工区及时按工艺部要求,不仅对每块铸锭表面质量进行了认真仔细的检查,还对每块铸锭都钻样复查分析成份,验证工艺的可行性。



经过对合金铸锭的钻样复查,成份完全合格,标志着立式连铸溢流生产合金的新工艺取得了成功。该新工艺的成功,不仅意味着化学成份完全合格,铸锭表面质量良好和稳定,而且因为减少了分析次数、缩短了分析时间,班产量提高了20%。

来源:中国铜业

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