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【选煤讲堂】重介质选煤操作技能(4)

 五六选煤 2021-01-14

听说关注了我们,工作就像开了挂……

第六篇

重介产品质量控制

1

精煤灰分偏高或偏低原因

◆ 块煤分选设备:密度设定值偏离,密度设定值不能随原煤粒度或浮沉组成变化而变化,密度控制精度差,水平流或上升流(下降流)偏大或偏小,悬浮液悬量小,原煤分级效果差,脱介效果差。

◆ 重介旋流器:密度设定值偏离,密度设定值不能随原煤粒度或浮沉组成变化而变化,密度控制精度差,入料量偏大,悬浮液中煤泥含量过大或过小(一般情况下,在低密度分选时,介质悬浮液中的煤泥含量可高一些,但最高不应超过40%-50%;高密度分选时,煤泥含量应控制在20%-30%),入料压力偏低,合格介质桶液位偏低,无压入料原煤润湿不好,脱介效果差。

2

精煤带矸

可按照以下程序进行检查:

查看是否是短时间处理量过大引起的分选效果差而带矸。是该原因的通知调度将处理量降至正常。

查看旋流器压力。如果旋流器压力较正常高0.02mpa以上的,要及时检查润湿管是否被堵塞。处理方法是停止原煤给料,关闭润湿管总闸门,清透润湿管。若旋流器先是压力高,然后又降低,且中煤和矸石筛下量小,精煤筛下量较正常大,可以判断为一二段旋流器连接口堵塞,应立即停止给料,停合格介质泵,清理堵塞口。若旋流器压力低,要查看合格介质泵电流是否降低,若电流降低,说明合格介质泵提供动力降低,需要检查泵及管道是否被堵塞。

查看润湿管。停止给料,关闭润湿管总闸门,清透润湿管,清理完毕后再打开润湿管总闸门。

检查各筛子下量情况。若发现矸石不下量,只有中煤和精煤筛子下量,且中煤和精煤量较正常大,可以判断为矸石管道、箱或矸石喷砂口堵塞,应立即停止给料,停泵处理。

查看给料口是否有杂物。杂物过多时易导致下量偏,导致分选效果差。发现杂物时要停止给料,停合格介质泵、闸门进行清理。

查看跌落箱内是否有杂物。查看跌落箱内是否有杂物,导致下量偏而导致分选效果变差。

查看原煤粒度和水分情况。若原煤细颗粒特多且又干燥时,原煤易成团,导致煤团里的矸石进入精煤。若为此问题时,要降低处理量。直到精煤中带矸石变为正常。

查看是否密度异常高。如果密度特高,可能会出现精煤带矸。此时应检查密度异常高的原因,并进行排除。

查看煤泥含量是否过高。加大分流量可有效降低煤泥含量,改善分选效果,降低精煤带矸量。

查看旋流器磨损情况:精煤溢流管磨损过大或旋流器内衬破损,应及时更换。三产品旋流器连接管不畅,及时清理。

3

中煤精煤含量大

◆ 块煤重介质分选机:排除原煤可选性变差因素外,主要有以下因素:水平流过大,上升流过小(下降流过大),介质粘度过大,脱泥效果差,分选密度低,入料量过大。

◆ 重介旋流器:排除原煤可选性变差因素外,主要有以下因素:入料压力降低,有压入料压力过高,入料润湿不好,旋流器导向筒磨损过大,(二产品)底流口磨损过大(7%),中煤弧形筛窜料,悬浮液煤泥含量过低,入料量过大。

4

矸石中煤损失高(矸石灰分低)

◆ 重介旋流器:压力偏低,二段锥体、底流口磨损过大,悬浮液煤泥含量过高,原煤细粒含量高且入料量大,(两产品旋流器)密度低。

◆ 重介质分选机:密度低,上升流过小(下降流过小),提升轮、排矸轮转数大产生的涡流,入料细粒含量高且入料量大。

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