分享

叠加配球法在粗碎仓的手工计算方法

 老柏参陆零 2019-01-02

在水泥工业中使用的球磨机的级配方法主要是平均球径法。它的基本公式是Dc=28/,式中Dc为研磨体平均直径,dc以为入磨物料的平均粒度(以物料中80%能通过的筛孔孔径表示), Km为物料的易磨性系数。也就是说级配不但要考虑物料的粒度还必须考虑物料的易磨性。但水泥配料一般至少要三种,混合物的Km如何测定并无一个明确的方法。

二叠加配球法的提出

      1以水泥磨为例,先假设磨内物料全部是熟料,根据熟料的粒度分布及“硬度”,做出熟料的级配方案。

      2再依次确定其它各种物料的级配方案。

      3将各种物料的级配方案按物料配比进行叠加,得出一个最终结果。

三以黑龙江省伊春电厂粉磨站3.2x13m开路磨为例,说明叠加配球法的计算过程。

1收集相关数据:

1仓级配

∮90

∮80

∮70

∮60

∮50

4.5t

8.5t

11.3t

6.5t

3.7t

2物料配比:

熟料

石膏

粉煤灰

石灰石

煤矸石

64

4

12

8

12

3各种物料的入磨粒度分布:


d(mm)

0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

>30

熟料

R1(%)

2.19

7.76

15.47

32.09

20.88

12.14

9.46

煤矸石

R2(%)

28.62

6.48

5.12

6.86

7.39

5.64

39.90

注:石灰石因粒度较小故未测。

四对物料的“硬度”进行测定

方法如下:

1在化验室的0.5x0.5m小磨中,加入100mm的钢球100kg,15-20mm的物料18kg

2在运转中每分钟取样一次,测量其物料中大于2.5mm的筛余百分数R2.5+

3当其筛余百分数1%左右时实验结束,记录时间t(min)

结果如下

4各种物料的测定结果

T(min)

熟料

煤矸石


R2.5+ (%)

15

1

1

石膏其比例较小,为简化计算不计。

 

五数据的使用

武汉工业大学出版社翻译出版的《国际先进水泥工艺与装备手册》的数据:

5物料的粒度,“硬度”与球径关系

球径mm)

∮20

∮30

∮40

∮50

∮60

∮70

∮80

∮90

∮100

∮110

∮120

高硬(mm)

2.5<

2.5-3.5

3.5-5

5-7

7-9

9-11

11-13

13-16

16-19

19-22

>22

中硬(mm)

3.5<

3.5-5

5-7

7-9

9-12

12-15

15-19

19-23

23-28

28-33

>33

低硬(mm)

4.5<

4.5-7

7-10

10-13

13-18

18-23

23-29

29-36

>36



 

由于测定所需时间为15分钟左右,设定该厂物料为中硬。(水泥行业常用物料中测定时间大于20分钟的不多,10分钟以下的几乎没有。故可初步设定为20分钟以上为高硬,10分钟到15分钟为低硬,15-20分钟为中硬。)

六级配方案的确定

由于石灰石粒度小,石膏配比少,粉煤灰无大颗粒故一仓的冲击对象只考虑两种物料。

6熟料与煤矸石的粒度换算(用线性插值法)

球径

D(mm)

60

70

80

90

100

总计

粒度

d(mm)

9-12

12-15

15-19

19-23

>23


熟料

R1(%)

7.7

9.3

25.7

18.9

30

92

熟料磨级配

Ra(%)

8.4

10.1

27.9

20.6

32.6

100

煤矸石

R2’(%)

3.3

3.1

5.5

5.8

48.5

66

煤矸石磨级配

Rb(%)

5.1

4.7

8.3

8.8

73.5

100

注:线性插值法计算示例:以熟料粒度15-19mm的质量百分数计算为例,表3中熟料15-20mm的质量百分数原为32.09。用32.09%/(20-15)mm=6.4%/mm,此为每1mm长度上的质量百分数。再用6.4%/mm*(19-15)mm=25.7%,此为在15-19mm长度上的质量百分数。

7按物料配比叠加后的级配方案

球径

D(mm)

60

70

80

90

100

总计

粒度

d(mm)

9-12

12-15

15-19

19-23

>23


熟料

64%*Ra(%)

5.4 

6.5 

17.9

13.2

20.8 

64

煤矸石

12%*Rb(%)

0.6

0.6 

1

1.1

8.8 

12

叠加


6

7.1

18.9

14.3

29.6

76

最后方案

R(%)

8

9

25

19

39

100

注:此方案中应有部分110120mm钢球,但由于市埸上一般最大的为100mm,所以39%100110120mm三种球的总和。

采取新的级配方案后产量提高。

附录

3.2x13m开路磨的其它数据

原台时产量Q=35t/h,改进后产量Q=44t/h

增加产量的主要障碍:一仓饱磨。

调整过程如下:

一首先收集相关数据:

1磨内参数


一仓

二仓

三仓

仓长

3.5m

3m

5.75m

衬板型式

U型衬板

隔仓板型式

单层

磨内筛分(2mm)平面筛

 

 

2各仓级配与装载量

∮90

∮80

∮70

∮60

∮50


4.5t

8.5t

11.3t

6.5t

3.7t

34.5t


∮60

∮50

∮40

∮30



6t

9t

10t

5t

30t


∮20*25

∮18*20

∮10*10

∮14*16



12t

15t

17t

16.5t

60.5t






125t

 

3一仓与二仓的磨内筛析曲线


R0.08+

R0.9+

R2.5+

R5+

R10+

1*1

92%

67%

60%

52%

42%

2

89%

59%

50%

41%

30%

3

87%

49%

40%

31%

21%

4

87%

43%

34%

26%

16%

5

89%

52%

46%

39%

30%

6

89%

53%

48%

41%

31%

7

93%

71%

67%

63%

55%







2*1

77%

15%

7.8%

2.0%

0.4%

2

65%

4.5%

2.7%

1.1%


3

60%

1.0%

0.3%

0.1%


4

51%

0.4%

0.1%

0.1%


5

43%

0.2%

0.1%

0.1%


6

40%

0.4%

0.1%

0.0%


三仓因时间紧迫没有取样。

二对收集到的数据进行分析:

工人反映一仓易饱磨,从入磨粒度看,物料中大于30mm比例较大,一仓最大球径90mm不合适,冲击力不够。另外从一仓筛析曲线看出一仓已接近饱磨状态。肉眼观察一仓料面上充满了大颗粒,正常情况下大颗粒只应出现在磨头附近。另外该厂所用熟料太硬,一般情况下分解窑熟料在实验室小磨上只要11分钟就能完成冲击实验,但该厂用了15分钟,仅此一项,产量降低幅度可达30%左右。故结论是加大一仓球径。

三给出调整意见

1加大一仓球径

2同时调整颚式破碎机出料口宽度,使煤矸石出料粒度变小。

3适当增加研磨体装载量,使磨机电流接近额定电流。

四改进后效果

采取上述措施后产量达到44t/h

五尚待解决的问题

1一仓应改为双层隔仓板,以减少饱磨的可能。

2U型衬板提升能力小,不适合本厂工况,应当更换。

3二三仓间筛子已经出现漏洞,应当更换。

4寻找易磨的煤矸石,现有煤矸石中含有较硬的黑石,不易磨。

5熟料要进一些易磨的。

6增设破碎机。

最后,通过更换隔仓板,选用易碎的煤矸石,产量达到50t/h以上,接近正常水平。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多