为积极响应公司品质工程建设要求,花莞项目1#梁场根据公司下达的施工任务计划要求,及时调整工作思路,对施工生产、安全质量、文明工地建设方面推行精细化管理,取得了良好效果。 花莞SG14合同段全长4.128km,90%以上为桥梁工程,其中预制梁1923片,涵盖不同截面、不同长度的箱梁、T梁、空心板梁,混凝土方量约5.7万方。 项目梁板预制工期短,生产任务重;线路地处农保地,临时用地征地困难;梁场建设范围均为软基,施工难度大。 项目严格执行“三检制,首件工程认可制”,三集中管理,标准化、工厂化施工,切实建立起完整的质保体系。 1 科学建设,早有预'谋' 项目以硬件提高质量。梁场设置移动式防雨棚,运用自动伸缩式喷淋养护系统,模板采用5mm+1mm厚复合不锈钢模板,预制梁表面平整,棱角分明。 ▲移动式防雨棚 ▲外模板安装 ▲箱梁外观整洁 ▲智能张拉,科学合规 2 质量保证,切实做到实处 项目制定梁场台座测量监测方案,确定台座沉降预警值,并定期观测台座沉降、预制梁起拱值。质量管理工作全员参与,实行书面及现场操作“双技术交底”,并开展针对性的质量通病防治培训。 ▲梁场台座测量监测 ▲钢筋在固定胎架绑扎,钢筋间距严格把控 3 检测严格,做到细致严格 勤检测,用数据指导施工,注重过程控制。施工中钢筋保护层、张拉压浆严格按设计及工艺施工,通过检测数据来验证施工工艺、操作方法。经检测预制梁钢筋保护层平均合格率95.1%,锚下应力平均合格率96.2%。 ▲箱梁强度回弹试验 ![]() ▲锚下应力监测 4 精益求精,保持不断进步 项目在施工中不断优化工艺、改进措施。针对广东省标准梁梁端设计构造,预制场采用了有别于常规台座的装配式钢台座,研究了并应用了台座端部可调节式底模,解决了预制箱梁张拉后起拱后梁端混凝土开裂的难题。利用梁底透气孔设置内芯模压杆措施防止芯模上浮,避免了使用常规反压梁引起的梁面不平整,预埋钢筋打弯现象。弹线气动凿毛机凿毛,凿毛效果好。应用拌合水冷却系统,有效控制了混凝土的入模温度。 ![]() ▲装配式钢台座 ![]() ▲湿接缝位置凿毛 ![]() ▲箱梁护栏预埋筋顺直、箱梁线型美观 目前,项目共预制箱梁1021片,预制任务过半,预制梁内实外美,赢得业主及监理单位高度认可。 ![]() ▲预制梁完成,外表整洁美观,质量优秀 荣誉 ![]() ▲2019年5月7日,在中交一公局集团质量奖获奖项目名单中,花莞项目荣获2019年度一公局集团优质混凝土奖。 ![]() 完善体系,精细管理,在标准化、智能化、精细化生产的工作氛围中,花莞项目部将继续以更加饱满的激情投入到梁板预制工作中,精心管理,科学组织施工,高标准、严要求,上下同心,努力打造品质工程。 来源丨花莞项目 供稿 丨陈云峰 刘晓霞 编辑 丨雷晓芸 武凯 审核 校对丨史忠法 庞健 |
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