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道岔异常曲线分析

 抱琴看鹤赵建雄 2019-08-13

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1.几种单动道岔存在问题的动作电流曲线分析

图1  锯齿形动作电流曲线

a) 图1所示的动作电流曲线中,可以看出道岔在转换过程中,曲线呈锯齿波,动作电流存在较大的波动。

造成的原因如下:

(1)电机碳刷与换向器不是同心弧面接触,只是部分接触。电机在转动过程中,换向器产生火花,造成动作电流曲线有毛刺。

(2)电机换向器有断格或电机换向器表面清扫不良。

(3)道岔滑床板吊板,道岔在转换过程中,尖轨抖动。  

图2  上台阶形动作电流曲线

b) 图2所示的动作曲线中,道岔在转换过程中,电流曲线先平滑然后迅速增大,上了一个台阶,然后道岔锁闭,电流迅速回零。这样的动作电流曲线,表明道岔在转换的过程中阻力逐渐加大,很容易造成道岔转不到底。

造成的原因如下:

道岔反弹或道岔的顺延密贴不好,尖轨与基本轨密贴时阻力逐渐增大。正常良好的尖轨应平直,举例当尖轨有弯曲时,其弯曲处就先与基本轨贴上,要使第一连接杆处尖轨密贴,就必须再施加一个克服尖轨弯曲的反弹力,当这个力超出转辙机的拉力时,就会使转辙机行程不到位,出现第一连接杆处岔尖有间隙,此时应会同工务共同解决;还有一种情况,滑床板掉板厉害造成尖轨下沉,在尖轨向基本轨靠拢时出现上台阶现象,就会产生很大的动作电流,遇此情况也要及时会同工务进行处理。

图3  延时形动作电流曲线

c) 图3所示的动作曲线中,道岔在转换过程中,动作电流曲线长时间在一个固定值范围内,道岔不锁闭,转换过程超时,造成原因是摩擦连接器空转或者道岔尖轨与基本轨中间夹有障碍物。

图4  故障形动作电流曲线

d) 图4 所示的动作曲线表现为道岔在转换过程中,动作电流很大。造成的原因一般有两种情况:1、电机定子线圈绝缘不良,电机转动时存在一定的漏泄电流,造成动作电流增大;2、减速器故障。

各种类型道岔转换时间

2.各类道岔故障分析

图5

a) 图5所示为道岔功率曲线18号道岔失去表示,分析:单一从11:33:17的故障曲线分析,一般有两种原因:一是定位到反位转换时尖轨与基本轨夹异物;二是定位到反位转换时尖轨与基本轨间密贴力大,以致道岔不能转换到位,但是,夹异物较大时,道岔应较早进入摩擦状态;尖轨与基本轨密贴力大时,道岔应在即将转换结束时,进入摩擦空转状态,正常动作电流持续时间较长。处理原因:18号道岔夹雪,清理克服。

图6

b) 图6所示为某站21号道岔失去表示,分析:21号道岔正常转换时间3.2s,从7:19:56的故障曲线分析,道岔转换至3.1s时动作曲线电流接近3A,分析过程同图5,处理原因:21号道岔夹异物,清理克服。

图7

c) 图7所示为5/7号反位失去表示。

分析曲线:

道岔动作电流偏高,反扳时间比正常时间短,可能的原因是压力调整不当或夹异物,若为道岔卡缺口,电流曲线正常,动作时间符合标准而道岔无表示,此曲线表现为道岔转换至一侧后因压力调整不当或夹异物,造成再往另一侧扳动时道岔“反锁闭”,即道岔刚启动就进入摩擦状态,电流较高,反操时道岔动作时间较短。故障处理原因:夹异物,清理后恢复。

 图8

图9

d) 图8图9某站2/4号道岔失去表示报警,分析:2/4号道岔为E、J型道岔,单一从9:36:19反位到定位故障曲线分析,动作电流较大,可能原因一是反锁闭,使道岔不解锁,或是一动夹异物造成。另一原因是尖轨与基本轨密贴压力大,再次扳动道岔造成的曲线,处理原因:2-I机定位密贴压力大。

图10

图11

e) 图10为某站116号道岔失去表示,分析故障曲线图原因可能为道岔反锁闭或夹异物造成,处理原因:116号夹异物,清理克服。图11处理后正常曲线。

图12

图13

图14

f) 图12某站316/318号道岔失去表示报警,道岔未解锁往回扳动曲线。图13为道岔克服阻力转换曲线。图14示为定反位连续扳动曲线。处理原因:316号道岔滑床板弹起造成道岔转换受阻。

图15

g) 图15示:225/227-J机反位至定位动作电流曲线异常,如图所示,在二动道岔锁闭时曲线有瞬间“上台阶”现象。经检查发现225/227-J机速动爪弹簧不良,处理后恢复正常。

图16

图17

h) 图16至图17所示:6号道岔失去表示,10:23:50曲线显示道岔转换时间达到17s,10:24:12曲线表现为瞬间送电,可能原因为继电器动作不一致造成。处理原因:6-II机短表示杆折断,更换后恢复。通过分析S700K道岔曲线可知,压力大或夹异物的曲线同卡缺口曲线都表现为道岔无法转换到底,是因为卡缺口时转辙机接点无法动作至相应位置,从而一直接通启动电路,当道岔转换13s或30s时,利用TJ吸起,切断1DQJ自闭电路,从而切断三相电源使电机停转。

i) 注:道岔故障时相邻2次道岔转换,只有1个转换方向,即定位-反位或反位-定位,造成道岔只有1个转换方向的原因:通过监测道岔定位/反位表示灯电路的继电器接通条件,记录道岔位置,当定位转反位正常,FBJ吸起,采集显示定位到反位,如果反位转定位,定位未锁闭(故障),定位表示电路未接通及DBJ未吸起,再次反向扳动道岔就造成了道岔表示判断错误,记录仍为反位到定位从而使得道岔曲线只有1个转换方向。

图18

图19

j) 图18所示:190/196号道岔曲线显示:四动道岔只有两动动作曲线且多次发生。分析曲线:四动只有两动曲线完整,说明一、两动转换已经完成,三动道岔未动作,问题在二动道岔表示(转辙机内接点未到相应位置)或三动道岔启动电路中,最终处理原因:二动194号道岔滑床板前固定铁块退出,造成基本轨横移致使二动道岔卡缺口,图19左图所示为恢复后道岔连续扳动曲线图。

图20

k) 图20所示:387/391号曲线异常;分析:387/391号三动道岔,一动为391号,二动为389号道岔曲线正常。一动391号道岔启动后动作电流有个突然增大的瞬间然后恢复正常,直至锁闭,原因一般为尖轨翻背、弓腰反弹力大或密贴侧滑床板与尖轨底部有异物磨卡所造成。经检查发现391号道岔尖轨翻背造成尖轨反弹,密贴力大所致。

图21

l) 图21所示为某站1/3道岔失去表示报警,分析曲线3号道岔转换时间正常,1号道岔在3号道岔转换之后18s才开始转动,说明故障可能的原因:一是2DQJ插得不实,或是2DQJ电气特性不良,导致发生转换延时问题。二是转辙机动作电路中虚接,虚接点在接通道岔动作电源后,会因击穿虚接点转为接通状态,导致发生转换延时。处理原因:3号道岔11、12接点不良。

图22

图23

图24

图25

m) 图22至图25所示为某站2/4号道岔失去表示报警,分析曲线:2/4#-J机解锁电流几乎为零,说明J机未转换,通过E机动作曲线瞬间超高且时间较短,可判断为接触不良,处理原因:零层配线虚接。

图26

图27

n) 图26至图27所示为某站10号道岔失去表示报警,分析曲线:10#-I机曲线正常,10#-II机曲线显示A、B相瞬间送电、C相电流为零。由于五线制道岔启动、表示电路中定位表示线为X1、X2、X4;定-反启动线为X1、X3、X4。该故障中定位表示正常,可判断出X1、X2、X4正常,由于X1、X4共用,判断为X3断线或虚接,处理原因:D-10方向盒内X3电缆断线。

图28

o) 图28所示:1004(J1)号道岔定位到反位无表示,电流曲线表明:B相电流为零,说明道岔不能启动的原因是B相电源缺相;处理原因:1004(J1)道岔2DQJ第一组中接点断。

 图29

p) 图29所示为S700K电流采集曲线,3号道岔失去表示,分析曲线:定位转反位道岔不锁闭,可能原因是密贴压力大或夹异物,处理原因:3号道岔密贴压力大不锁闭,调整后恢复正常。                 

q) 注:S700K道岔转换时发生空转和卡口的动作曲线类似,动作电流一直处于高值,但看另一位置转换时的动作时间就区分开来:

若定位→反位转换时因压力大或夹异物空转,那么接着反位→定位转换时动作时间小于反位→定位正常转换的时间。

若定位→反位转换时卡口,那么接着反位→定位转换时动作时间等于反位→定位正常转换的时间。

图30

图31

t) 图30至图31所示为某站6号道岔失去表示报警,分析原因:查看6#-I机曲线平稳,6#-II机曲线显示为13s断电曲线,可判断故障出于6#-II机,该曲线显示转换1s秒停机,反位转定位时间比正常时间短,可能原因为道岔夹异物或压力大。处理原因:6#-II机反位压力大。

图32

图33

u) 图32至图33所示为某站在实时报警窗口发现11号道岔失去表示报警,经回放车站排进路时操纵11号道岔反-定转换无表示,分析曲线:11#-I机曲线显示为13s断电,可判断为道岔卡缺口或者夹异物,反扳时间与正常转换时间相同,经工区检查发现11#-I机卡缺口。

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