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【典型案例】一次风风量测量异常引起总风量低MFT事件分析

 一飞图书馆 2019-10-26

一、 事件经过

某月27日发现1号炉D层、F层部分燃烧器壁温呈上升趋势,粉管风速逐渐下降;28日检查,发现D1、D3等离子燃烧器内有焦块、F4燃烧器一次风筒进口筒体烧红,立即关闭F4磨煤机出口粉闸门,通过二次风对F4燃烧器一次风筒进行冷却。

29日检查发现:F4燃烧器一次风筒内部结焦严重,大量焦块在一次风筒内部,锥形扩散器烧损严重,部分钢结构已熔融,烧塌后冷却粘结在一次风筒内壁上;D1/D3等离子燃烧器一次风筒损伤,其他燃烧器情况需停炉检查确认。清焦处理后投入F4燃烧器、D1/D3等离子燃烧器。因部分燃烧器结焦无法清除,为防止燃烧器壁温过高、提高各磨煤机一次风量运行。

针对结焦情况,29日生技部组织专业会,对后续锅炉燃烧风险进行分析评估,制定了1号炉D、F层燃烧器异常状态运行监控措施,并对当时所烧煤种的入厂、入炉煤常规化验数据进行检查,未发现异常。另行安排取样委托华创,联系南京煤检中心进行化验分析,并委托南大进行了焦块成分分析;委托上海成套院,进行煤样热重试验。

3日13时21分 1号机组正常运行,机组负荷398MW,AGC、一次调频、CCS均正常投入,汽泵A/B运行,给水自动投入,磨煤机C/D/E/F运行,送风机、引风机、一次风机运行正常,A侧空预器进出口差压1.47kPa,B侧空预器进出口差压1.08kPa,机组运行工况稳定。

13时21分56秒E磨一次风量94t/h,热一次风调节挡板指令69%,反馈65%;

13时21分59秒E磨一次风量38t/h并继续降低至0,热一次风调节挡板指令升至83%后因风量设定值与实际值偏差大切手动;

13时22分14秒E磨入口一次风风量异常降低至65t/h以下,并持续15秒,触发“磨煤机E入口一次风量<65t/h延时15秒”保护,E磨跳闸,联锁关磨煤机E1~6出口粉闸门、热风调整门及热风隔绝门。

13时22分25秒锅炉入炉总风量1286t/h,锅炉左侧二次风风量332t/h,右侧二次风风量323t/h,之后二次风量出现下降趋势;送风机A、B电流64A、63A,送风机A、B调阀阀位9.3%、9.7%,送风机A、B出口压力0.53kPa、0.50kPa;引风机A、B电流215.6A、207.2A,引风机A、B调阀阀位32.6%、36.6%,引风机A、B出口压力-2.53kPa、-2.46kPa,炉膛压力8Pa;

 13时22分27秒E磨一次风量达最大值164t/h、13时22分30秒下降至0。

 13时22分29秒锅炉左右侧二次风风量均迅速下降至0。其中左侧二次风1、2、3均到0,右侧二次风2、3到0,右侧二次风1风量295t/h,E磨热一次风风量142t/h;锅炉总风量1047t/h。

13时22分36秒因锅炉总风量计算点小于600t/h并超过3秒,触发“锅炉风量<25%”保护,锅炉MFT,汽机、发电机联跳,1号机组跳闸,相关保护联锁及厂用电快切动作正常,按照机组跳闸后处理。因是单机运行跳闸,利用机组余汽供辅汽进行机组恢复,16时17锅炉点火、22 时14分机组并网。

二、原因分析

1、原因查找:

磨煤机E跳闸原因

13时22分 E磨煤机入口一次风风量异常降低至65t/h以下(最低到0),并持续15秒,触发“磨煤机E入口一次风量<65t/h延时15秒”保护,E磨煤机跳闸。此时间段中,各粉管风速及火检测量无变化,判断该时间段内E磨煤机入口一次风风量实际未降低,为测量故障。#1机组跳闸后,对E磨煤机入口一次风风量测量系统进行检查,发现测量装置(多点矩阵式取样装置)引压管出口处风道存在数条裂缝,对测量装置的稳定性产生影响,导致测量失真,数据波动直至到0,共用此测量装置的三台风量变送器(三取二冗余配置)风量测量数据同步变化。

锅炉MFT动作原因

1)E磨煤机跳闸前,E磨煤机入口一次风风量显示突然异常降低,导致总风量数值降低(实际风量并没有下降),送风指令上升,锅炉入炉总风量增加,炉膛压力上升;

2)E磨煤机跳闸后,因热风调整门在83%开度不能快速关闭,E磨实际风量未迅速降低,E磨煤机进入吹扫,大量煤粉进入炉膛,而随着磨煤机E跳闸,给煤机C、F在自动状态,煤量、风量开始增加,进入炉膛的实际燃料量增加,炉膛压力上升;

3)E磨煤机跳闸后,磨出口闸板门关闭过程中入口一次风量显示逐步恢复,导致总风量数值升高,送风机指令在最高达到12.8%转入持续下降趋势,13时22分25秒H送风机出口压力出现持续下降趋势。

4)引风自动在送风前馈的影响下,指令略有下降。

5)炉膛压力升高,送风机出口压力明显下降,二次风在极短时间内出现无法进入二次风大风箱中(巴威锅炉设计采用的大风箱,具有流通截面大、风箱内热空气的流速极低、流动阻力和动压很小、具有各只燃烧器入口风压差别很小的优点,给燃烧器调整带来了很大的方便,但是也存在了二次风箱与炉膛压力基本接近的实际情况),导致左右二次风流量瞬间到0,锅炉入炉总风量(各磨一次风量+左二次风量+右二次风量+左NOx风量+右侧NOx风量)<600t/h,延时3秒,锅炉MFT动作。

6)空预器存在堵塞现象,导致在低负荷状况下,锅炉风烟系统特性发生变化,送风及炉膛负压调节存在滞后现象。

结论
1)磨煤机E因入口一次风风量测量异常跳闸,是本次事件的诱发原因。

2)D层、F层磨煤机因燃烧器烧损,一次风量较正常运行值偏大,二次风风量占比下降,E磨煤机突然跳闸的扰动造成左、右侧二次风风量瞬间到零,导致总风量大幅下降,是本次机组跳闸事件的直接原因。

2暴露问题:

1) 未及时发现E磨煤机入口一次风风量测量装置引压管出口处风道存在数条裂缝,导致测量失真、磨煤机跳闸。

2)2D层、F层部分燃烧器烧损,一次风量提高,对由此造成的锅炉总风量中二次风量占比降低,在低负荷工况下的风险评估分析及预控措施制定针对性不强、有效性不高。

3) 空预器进出口压差高,二次风大风箱压力低,锅炉风烟系统特性发生变化。

三、防范措施

1.技术措施

1)加强磨煤机相关风量测量装置检查力度,结合机组停机检修时,对风量、风压取样装置、取样管道及安装的可靠性进行检查处理。

2)跟踪燃煤煤种变化,调整锅炉燃烧一、二次风配风,发现锅炉燃烧异常时,及时采取措施,提高机组低负荷工况下锅炉设备运行安全。

3)利用机组停运机会,及时修复受损的燃烧器,对空预器换热装置清洗、检查。

2.管理措施

1)将此次E磨入口风量异常降低事件列为经验反馈进行学习,加强设备巡检维护、及时发现隐患。结合机组检修,完善对类似风量测量系统的检修项目设置、修订升级检修文件包。

2)落实锅炉配煤掺烧技术措施,对未使用过的煤种燃烧对锅炉安全稳定运行、特别是在低负荷工况下的的影响进一步组织研究,梳理调整策略、控制措施并落实。

3)定期进行锅炉脱硝系统优化试验和最优效率试验,加强对“分区域喷氨”技术的研究和收资,减缓机组运行中的空预器堵塞程度,保证锅炉风烟系统运行正常。

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