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应用分享|提升管件球化率、降低夹渣倾向

 一兵个人图书馆 2019-11-14

前期铁水处理工艺

客户的前期铁水处理工艺如图1所示。在生产过程中,客户发现渣孔倾向较严重,比例约占10%。因此,客户希望埃肯能提出解决方案,降低铁水自身的夹渣倾向,提升球化率,全面降低生产成本。

图1

在评估客户生产情况后,我们发现铸件壁厚较薄,需要较高的浇注温度,出炉温度较高,通常在1600℃左右。为了避免碳化物的出现,客户在生产过程中大量加入硅铁。埃肯认为,球化剂和孕育剂中存在的Al、Ca、Ba等元素随着加入量的提升,造渣量也逐步增加,进而引发铁水的夹渣倾向加大。另外,加入量的上升会影响到溶解速度,从而需要更高的出炉温度,而且,高温还会加快球化和孕育的衰退速率。

工艺改善

基于以上评估,埃肯向客户推荐了Elmag®球化剂,它具有较高的吸收率,较少的加入量即可满足客户的生产需求。加入量降低后,热量损失减低,即可适当降低出炉温度,由1600℃下调至1560℃。此外,我们还推荐客户使用长效孕育剂Barinoc®,它可有效避免碳化物的形成。改善后的处理工艺和化学成份如图2、图3所示:

图2

图3

如图4、图5所示,使用新方案生产的产品球化率和夹渣比例也有显著改善。其中,共检测315件铸件,其中1件夹渣,1件变形,废弃2件,夹渣废品率为0.3%,较改善前大幅度下降。

左:改善前的金相                           右:改善后的金相

图4

左:改善前的夹渣比例   右:改善后的夹渣比例

图5

通过合作,客户产品石墨球数量明显增加,球化率提升更重要的是,客户产品品质更加稳定,整体渣孔比例由原来的10%下降到1.5%。通过有效降低废品率,埃肯成功帮助客户降低生产成本,并改善了铸件质量。

如果您还有其他关于管件球化率或夹渣倾向的问题,欢迎联系埃肯铸造。我们期待与您共创更优质的铸造产品,一路同行,有“埃”相随!

埃肯成立于1904年,是全球领先的特殊合金及冶金产品生产商之一。埃肯铸造致力于为客户提供优质的球化剂、孕育剂和专业的技术服务,并为客户所面临的各种挑战提供整体解决方案。

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