一、增效剂已知明细简介 1. 技术指标: 2. 使用说明(销售方提供): ①添加量: 首次投入量,根据塔内浆液体积决定,厂家建议增效剂有效浓度为1g/L(增效剂与浆液质量比约为1:1000)。 ②添加方式: 吸收塔区地坑直接投入,再通过海底阀放出浆液,搅拌溶解,再打回塔内,重复“放浆-搅拌-抽回塔内”,根据浆液返回塔内的时间判断增效剂是是否完全溶解。从现场实际情况来看,操作简单,时间短,较为方便。 3.现场实际操作: 根据球团脱硫塔设计图纸计算得塔内浆液长期稳定在900m3左右,此次实验,增效剂首次添加量为1000kg,塔内增效剂浓度约为1.11g/L。 后续加入量,根据每日排污量决定。 目前球团脱硫区域废水处理并非完全外排,经絮凝沉淀后的淤泥返回塔内,故需计算每日真实外排水量以及石膏附着水量。球团每日外排水量75m3左右,石膏日产200吨,游离水按12%计,则石膏带出附着水为每日24吨。故球团每日排污量大致为100m3左右。按塔内初始浓度1kg/m3左右,则可估算外排100m3水带走100kg增效剂,每日补加100kg即可维持初始浓度。 4. 工作原理(厂家提供): 由复合多元酸、磷酸基高分子化合物等组成,主要作用包括碳酸钙促溶剂,表面活性剂,氧化催化剂,pH值缓冲剂,缓蚀阻垢剂。 ①通过碳酸钙促溶剂,促进碳酸钙的快速溶解,为脱硫反应提供充足的Ca2+,此为促进二氧化硫吸收的前提。 ②通过表面活性剂,降低SO2传质过程中双膜阻力,提高系统对SO2的吸收速率,快速将气象SO2以亚硫酸根的形式储存在液相中。 ③通过氧化催化剂,提高液相中亚硫酸根的氧化速率,将亚硫酸根更快速地转换为稳定性更高的硫酸根,从而与钙离子在液相中反应生成石膏沉淀。 ④pH缓冲剂,可为脱硫系统提供稳定操作的基础。 ⑤缓蚀阻垢剂,可保证脱硫系统长期稳定运行,从而降低检修费用。 (标红为通过现场实际反应情况,较能验证的理论) 二、内江蓝鼎球团脱硫相关参数信息:
表1. 球团脱硫相关运行参数 三、试验流程明细 1. 全流程均按照正常工艺指标控制:
2.流程记录: 4月12日(首次添加,试验增效剂能达到的最佳效果), 14:20,塔内浆液pH 6.0,密度1080,开始往地坑投入增效剂。 4月13日,17:00停止脱水,18:00往地坑投入增效剂100kg。 4月14日,16:10,停止脱水,17:00,往地坑投入增效剂100kg。试验增效剂已用完。 3. 后续观察: 4月19日,增效剂效果出现衰减,更换较大功率循环泵。 4月22日,增效剂效果再次明显衰减,更换较大功率循环泵。 4月24日,从脱硫塔整体控制情况判断,增效剂已完全失效,根据实际运行情况,正常开启4台泵运行。 增效剂试验周期4月12日-4月24日,期间每次脱水均取石膏化验,废水COD抽样化验。 四、石膏、废水化验明细 表2. 石膏化验明细 注:4月18日球团石膏游离水超标为19.03,因当时进行配合厂区其它部门进行试验,发现此试验会严重影响石膏脱水后,已立即停止。
表3. 废水化验明细 因生产运行中并未将废水COD列入日常化验项,故该脱硫系统的废水COD浓度可用数据较少。但根据蓝鼎环保集团公司其它地区的运行经验,发现脱硫废水的COD浓度与Cl-浓度有一定的正比关系。此处通过4月25日以后的5组废水化验数据推算CCOD与CCl-的函数关系。 表4. 废水中COD与Cl-浓度趋势 如表4所示,通过Excel趋势分析功能,得到废水中COD浓度与Cl-浓度的关系,R2代表现有数据与趋势线公式的拟合度,越接近1,表示趋势线公式越能够代表被模拟的数据组。 y = 0.083x0.9344 将4月12日-20日的废水Cl-浓度代入上述公式,得到这段时间,若塔内没有加入增效剂,对应氯离子浓度的废水理论COD浓度: 表5. 废水化验明细 由表5内数据可知,当塔内增效剂浓度处于正常状态时,对应氯离子浓度相同的情况下,含增效剂的废水COD浓度对比无增效剂的废水,平均增加792.61mg/L(仅考虑塔内增效剂浓度正常时,即标红内容),涨幅73.41%。 由此判断,该脱硫增效剂对脱硫废水中的COD浓度影响极大。由于脱硫废水的COD去除难度较大,若由增效剂再引入额外70%以上的COD,将会面临废水处理成本过高这个新问题。 所有试验样品的COD化验均采用《高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法》。
因考虑前段工艺工况波动等因素,对比数据只取就近一周。4月6日-12日为增效剂添加前一周,4月13日-19日,为增效剂添加以及运行效果较好的阶段,4月20日-24日为增效剂效果衰减,启用更大功率循环泵来控制的阶段。
五、理论及实际运行成本计算 此处不便公开具体运行数值,仅提供理论与实际的2种计算思路,供参考。 1. 循环泵、增压风机与增效剂试验密切相关,仅计算该两种设备理论省电: Q=(1.732×U×I×cosφ) × t 其中:cosφ——为电机功率因数,一般取0.85; U——设备电机的电压10kV; I——停运循环泵电机的运行电流+增压风机降低的平均运行电流; t——设备电机的运行时间。 2. 实际运行总电耗计算: 根据以往的能耗统计,计算出未添加增效剂时的全系统日均电耗;对比试验期间(如该案例中,增效剂效果持续的时间段为4月12日-4月24日)的全系统日均电耗,计算出日平均实际电耗节约。 六、试验总结 因不同脱硫塔的设备选型,参数设计,烟气流量、SO2浓度、循环泵流量等均存在不同程度的差异,本试验结论仅针对“内江蓝鼎球团石灰石-石膏湿法脱硫塔”,试验数据对其它类似的脱硫塔仅供参考。
综合电耗及原料消耗的节约对比增效剂的采购成本,此类产品是否具有经济效益,可根据各脱硫系统实际试验情况判断。
使用该增效剂必然会使脱硫废水COD浓度上涨,具体上涨数值因不同脱硫系统而异,各地区的废水排放要求也可作为否使用该类产品的判断条件。 本期特约作者:内江蓝鼎环保科技有限公司 李雪阳,张卫健 |
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