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现场调研双水内冷发电机后的初步建议
2019-12-31 | 阅:  转:  |  分享 
  
2019年我们赴某电厂进行调研。主要针对双水内冷发电机的运行、维护情况进行调研,首先赴现场参观,重点围绕发电机本体及冷却水系统,边参观边询问
。随后在会议室召开专题研讨,对双水内冷发电机的优势、运行七年多以来的指标情况、异常及处理等方面进行了介绍,我们也就所了解到的相关问
题进行讨论、交流。该电厂双水内冷发电机现状1、设备概况该厂2台300MW机组采用的是上海汽轮发电机有限公司生产的双水内冷汽轮发电机
,相继于2011年底、2012年初投产,投运已七年多。发电机采用QFS2-300-2型,是2000年之后的第二代产品,定子绕组、转
子绕组采用水内冷定子铁芯、端部结构件和转子表面采用空气循环冷却。我们重点对发电机冷却系统进行初步了解,情况介绍如下:1)定子绕组冷
却水路的结构每半个线圈一个水路,定子连接线也是水内冷的,每个水路进水和出水用聚四氟乙烯软管连接。定子绕组冷却水路示意图如下:2)转
子绕组冷却水路的结构转子每槽有两排,每排线圈为一个水路,在导线的槽的底部进水,槽的顶部出水,所有水路的进水和出水与外层用补强的不锈
钢丝的绝缘聚四氟乙烯管相连。冷却水从励端进入转子,沿转子中心孔轴向流过,当冷却水经端部汇水箱和进水管后,留到转子绕组并从转子出水管
及出水装置流出。转子绕组冷却水路示意图如下:转子进出水箱示意图如下:2、设备运行情况该电厂详细介绍了2台机组的运行情况,机组运行七
年来总体运行平稳,未出现因发电机异常而非计划停运。日常维护、检修中也暴露了一些问题:有一台机在进行168试运时,发现定子冷却水接口
漏水,影响了机组的试运进度。有一台机在运行几年后曾因转子冷却水挡板安装不合适,使发电机转子轴颈磨损,在小修时对转子轴颈进行了补焊处
理。由于定、转子冷却水质要满足PH值在7-8、电导率不能超过5US/C、铜离子不超20(定子水)或40(转子水),调整难度大,在2
014年增加一套发电机内冷水微碱处理装置,投入后定子冷却水质可以达到要求,但转子冷却水质还是不能达到要求。2017年又增加了一套N
LSJH-02型发电机内冷水碱化处理装置,最终解决了发电机内冷水质不达标的问题。4)发电机转子冷却水系统采用动密封,机组运行中盘根
会磨损,时常会出现进水支座与出水支座处渗漏问题,因此日常巡检、维护人员会针对性地每班检查,根据具体情况随时紧固。根据运行经验在每年
小修必须更换盘根,渗漏问题情况才能可控。二、双水内冷、空冷发电机的比较分析针对发电机选型的课题,我们先后对两个电厂进行了认真调研
,有了对实际运行情况的初步了解。之后对发电机厂提供的技术资料仔细研读,初步对350MW级双水内冷、空冷发电机进行比较分析如下:1、
双水内冷机型300MW级QFS型双水内冷发电机从70年代开始研制试用,到80、90年代开始初步应用。在2000年以后,针对第一代的
QFS型产品发生的转子回路漏水及绕组起晕电压低等问题,从材料和工艺方面做了大量技术改进,开发出了第二代机型QFS2-350-2型汽
轮发电机。该设计的技术性能比原QFS型发电机的许多方面有较大的提高,具有显著的安全优势和成本优势。1.1优点发电机结构简单,外部辅
助系统单一,取消了氢系统和密封油系统,仅有水系统。与水氢氢发电机相比安装、运行、维护更方便,检修时无须排氢,极大缩短了机组检修时间
,由于定子铁心采用空冷,机座设计不需防氢爆措施和氢密封结构,避免了氢爆和漏油的安全隐患,安全性极大提高。(3)转子线圈温度低,绝缘
可靠。由于转子线圈采用水内冷,线圈绕组温度低,匝间采用连续绝缘,不与冷却介质接触,运行可靠。(4)吊运、运输重量轻。定子机座运输重
量199t(净重183t),适应各种运输方式。1.2缺点投运机组中不同程度存在转子进出水支座渗漏现象。运行中由于定、转子冷却水质要
满足PH值在7-8、电导率不能超过5US/C、铜离子不超20(定子水)或40(转子水),调整难度大,需加装自动加碱设备。比空冷机组
增加了水内冷系统,维护量也相应增加。2、空冷机型空冷发电机的发展以山东济南发电设备厂有限公司为例,于1989年引进了ALSTOM
(原瑞士ABB公司)的技术,在国内依次率先推出50MW、60MW、100MW、125MW、135MW、150MW、200MW、30
0MW等级的空冷发电机,其中国内首台330MW空冷发电机(即华能嘉祥电厂发电机),于2006年9月投入运行,第二台也于2007年5
月投入运行,运行效果和参数良好。2.1优点发电机结构简单,无外部辅助系统,启动速度快,安装、运行、维护方便,可维护性好,更适用于快
速启停、频繁启停的机组。转子采用空内冷方式,转子线圈为空心且含银铜导线,风路特点为短风路、快流速、分段冷却,较好地解决了转子冷却
之难题。槽内放置弹性装置,解决了热膨胀和槽楔松动问题。端部短渐开线和双屏蔽结构,有效地避开了基频和倍频,防止了局部过热和端部漏磁。
2.2缺点因空气冷却方式与水氢氢、双水内冷相比散热能力较差,空冷350MW发电机定转子线圈温升会略高,定、转子线圈铜线、绝缘与铁心
的温差稍大,在进相运行时定子端部会过热,对应进相运行能力相对弱。由于空气密度大,明显增加了风摩损耗和通风损耗,使得机械损耗高于氢冷
发电机,导致空冷350MW发电机效率略低。3、主要技术数据对比机型参数双水内冷空冷功率因数(滞后)0.850.85容量(MVA)
412412功率(MW)350350定子电压(kV)2020频率(Hz)5050绝缘等级F级绝缘B级考核励磁方式静态励磁效
率(%)98.8598.81短路比0.50.47冷却器进水温度(℃)≤38≤33定子线圈平均温升(K)<2565~70转子线圈平均
温升(K)<2560~65总重(t)270>330辅助系统定、转子内冷水系统/4、机型对比分析4.1业绩分析国内双水内冷发电机仅上
海电气电站集团生产。目前国内市场上300MW~350MW在运发电机组中,双水内冷发电机共约150台,运行年限方面,300MW双水内
冷最早一批投运的河南姚孟电厂、江苏谏壁电厂等,已安全运行超过40年。截至2018年初,上海发电机厂双水内冷发电机累计订货情况如下:
序号容量等级功率因数累计订货(台)1350MW0.85412340MW(核电)0.8533330MW0.85274300MW0.8
569山东济南发电设备厂有限公司生产、销售的空冷发电机累计1000多台。第一台330MW空冷发电机于2006年9月在华能嘉祥电厂投
入运行,第二台于2007年5月投入运行;国内第一台350MW空冷发电机于2013年9月成功运行,各项指标均已达到了设计要求。目前3
50MW空冷发电机国内仅山东济南发电设备厂有限公司生产,截止2018年底已投运20台、生产制造中28台,待生效合同12台。4.2可
靠性双水内冷发电机定转子线圈均采用水冷却,冷却效果好,温升较低,绝缘寿命长;且不采用氢气,没有氢爆隐患,安全可靠。部分在运机组存在
转子进出水支座渗漏情况,上海发电机厂对已有技术进行升级改造,目前新技术已在京能五间房660MW双水内冷发电机和300Mvar双水内
冷调相机、及部分300MW等级电厂(如浙江舟山电厂、秦山核电一期等)成功运用,解决了以往出现的漏水问题,双水内冷机型的可靠性得到提
升。空冷发电机由于其采用全空气冷却方式,结构及辅助系统简单,运行维护简便,可靠性较高。但对于大容量350MW空冷发电机在长周期运行
后有无暴露问题,还需进一步针对性调研、评估。4.3运行水温要求根据国标要求,通常水氢氢和双水内冷冷却器进水设计温度为最高不超过38
℃,而空冷为33℃;夏季工况时,尤其气温较高地区,当冷却器进水温度超过33℃或者更高时,由于温升限制,空冷发电机无法维持长时间满负
荷运行。而双水机型冷却器额定进水温度相对较高,冷却能力强,出力裕度大。针对山西区域高温天气短暂、火电机组的较低负荷率实际情况,此对
比项可以忽略。4.4运输、现场安装最大运输重量双水内冷较小,空冷机型体积大、重量较重,起吊、运输、现场安装有难度。4.5投资成
本由于双水内冷发电机不需要配置氢系统和密封油系统,直接降低了发电机设备的成本,相应的售价也比水氢氢发电机低约8%左右。另外,电厂也
不需要配置氢站等设施。对于空冷机型,虽然少了辅助系统,但是发电机本身体积大,用料多,重量重,售价与水氢氢机型相当。厂房土建基础投资方面,同等容量的空冷发电机比双水发电机长大约3米左右,因此需要更大的基础平台,土建投资会增多。综合上述资料分析,我们初步认为,水氢氢发电机基本上可以排除,双水内冷发电机与空冷发电机是备选机型。从后期运行维护成本优势、大修费用来看首选空冷发电机,单纯看初期投资大小应该是双水内冷发电机占优势。最终定夺还需要深入不同类型电厂调研、设计院专业论证之后再做结论。
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