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风冷机房空调案例集(二)

 明哲工作室 2020-02-03

案例4:IDC机房空调重复高压故障一例

【问题现象】

        某IDC机房三楼3号佳力图空调发生压缩机1高压报警。

【问题分析】

        (1)检查室外机冷凝器清洁情况,正常,风扇转动正常;环境温度正常;系统高低压力均正常,于是维护人员返回。但在二天后,空调又出现了高压告警。

        (2)考虑太阳直射、散热和室外调速器因素,这次先冲洗了空调冷凝器,然后和第一次一样,检查了室外风机、系统压力、压力开关,未发现异常,于是维护人员返回。二天后,该空调再次高压告警,非常郁闷。

        (3)由于是连续重复故障,故这次对该故障非常慎重,考虑了种种的可能性,带上了风机、室外压力调速器等配件,并派专人在现场长时间观察。这次是黄天不负有心人,经过长时间的观察,发现在一次压缩机停机重启的情况下,室外风机并没有运转,接着压缩机就出现了高压,终于逼近了故障可能的原因;

        (4)检查调速器,输入输出正常,打开风机,似乎无异常情况,用万用表测试启动电容,发现电容容量偏小,进一步检查发现电容的外壳上有一小孔,电解液从中漏出;用万用表测试发现12μF的电容只有7μF了。

        现场检查判断如图1:

图1 室外风机电容失容导致高压

【问题解决】

        更换了室外风机电容,重新开机运行,制冷系统压力正常,没有再出现故障。

【心得体会】

        一些特殊情况下,某些部件的故障点不是太明显,真正的原因会被蒙蔽,导致故障成了无头案,可见惯性思维要不得,不一样的应用环境会产生不同的情况,现场维修排查就好比狄仁杰断案,需要细致而有条理的分析处理,不要轻易放过故障的蛛丝马迹。


案例5:斯图斯空调特殊故障一例

【问题现象】

        数据机房一台斯图斯空调出现低压告警。

【问题分析】

        (1)维修人员套表检查发现空调低压为0公斤,系统无制冷剂,同时发现STULZ空调压缩机周围和排气管处有大量泄露的油污,加压检漏后发现压缩机高压排气口处的铜管弯头处有很长一条裂缝,于是现场对空调进行烧焊补漏、保压正常后对系统抽空,并重加制冷剂。

        (2)上述处理后,以为故障已经解决,但在空调调试阶段,维护人员反映该压缩机出现严重异常启停情况,在一分钟内时间内压缩机启停达十多次。

        (3)故障再检查:赶到现场,测试压缩机三相阻值和对地电阻均正常,输入电源、空开和压缩机接触器均正常,重新上电开机,的确出现了空调频繁启停的问题,而且在压缩机还未完全停止情况下,压缩机又开始运转,频繁的启停造成压缩机猛烈的抖动,排气管也出现剧烈晃动,压缩机的启停频次为非周期性,高时达1分钟7-12次,原来之前排气管的泄漏是被晃开的,如图2。由于该3号STULZ空调为模块机,该机的压缩机由机房里1号STULZ的控制板控制,两台空调分布在机房的两面,相隔30M距离,跑到1号空调,检查控制3号空调的压缩机接触器,发现该压缩机接触器也处于频繁的吸合和释放状态,测试接触器的线圈电压,发现电压时有时无,这才是压缩机的频繁启停的原因。

图2 压缩机频繁启停,导致排气管破裂

        (4)故障分析:根据上述现场现象分析,初步判断为空调I/0板(输入输出板)故障,拆下I/O板,发现板子上的控制压缩机的可控硅异常,中间有发热裂开现象和烧焦的味道,而且它的输出铜箔也有发热的痕迹,由此判定为控制压缩机工作的可控硅工作异常。 

【问题解决】

        更换I/O电路板上的可控硅,由于找不到同一批次的MPC 600T,后面找到的MPC 600T替代品的样子有点不同,另外由于是双层电路板板,加上铜箔过热,非常的不好焊,还有铜箔发热有接触不良现象,所以用跳线复接了一条线路,图3,增加可靠性,装上修好的电路板,重新开机测试,空调压缩机工作一切正常。 

图3 修复后的控制板

【心得体会】

        STULZ空调的压缩机接触器是靠可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,可能会造成可控硅损坏或工作异常,在本案例中造成输出时有时无,压缩机接触器频繁吸放,压缩机频繁启停,最后把压缩机的吸气管震裂,造成制冷剂泄露,系统低压后才出现告警。

        一个空调故障会导致空调另外故障的产生,如果检查不够细致,匆忙下结论,有可能错过真正的故障,在检修故障时要综合思考,找出故障的真正原因。


案例6:膨胀阀故障一例

【问题现象】

        某数据机房一台空调1号压缩机系统近期频繁报低压故障,现场测试系统低压为2.8Kg/cm2,高压为14.1Kg/cm2,低压偏低。由于近期室外气温较低,制冷剂容易过冷,空调低压故障很多,加上该系统夏天曾经发生过制冷剂泄露,维护人员凭经验以为低压故障是制冷剂少或过冷,故没有怀疑其它故障。现场对系统进行加液处理,但不久又会出现低压告警。

        在连续多次低压报警后,到现场检查,发现系统压力始终偏低,低压2.8~3.0Kg/cm2,高压14.1~14.8Kg/cm2,同时发现压缩机中部温度为48℃,压缩机过热严重。

【问题分析】

        一般来说:系统低压压力过低,可能性有以下几种: 

(1)制冷剂不足

(2)干燥过滤器堵塞

(3)空气滤网脏

(4)电磁阀工作异常

(5)膨胀阀工作异常

        通过观察视液镜,发现制冷剂没有翻泡,而且追加制冷剂后,系统压力也没有改变,因此第1项可能被排除;

        检查干燥过滤器,两端温度一致,无明显温差,排除了第2项可能;

        通过更换空气过滤网和对电磁阀阀体的检查,也排除了3、4项的可能性;

        最后调节膨胀阀的调节镙杆,发现无论如何调节膨胀阀,系统低压始终无法改变,即使对膨胀阀的感温包加热,也无任何效果,膨胀阀失去调节作用,最后确定为膨胀阀工作异常故障。

        膨胀阀开启过小常见原因为:阀针磨损、系统有杂质、感温包漏气、阀孔部分堵塞等。

        经过仔细观察,发现膨胀阀的感温毛细管和机器的外壳发生了相碰现象,导致毛细管被磨破,感温包漏气,图4,导致膨胀阀开启度不足。

图4 膨胀阀毛细管漏气导致系统低压故障

【问题解决】

        现场对膨胀阀进行了更换,抽空,重新调试系统后,低压为4.7~5.0Kg/cm2,高压15.8~17.0Kg/cm2,制冷系统恢复正常工作。

【心得体会】

        经验很重要,但不能完全依赖经验; 故障分析要从多方面分析,依次排除,整体原则从易到难,从外到内。

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