化学专业本质安全建设年终总结按照公司《本质安全建设工作方案》要求和年度工作部署,结合安全标准化建设、星级企业与星级班组建设以及对标管理,结合 部门实际、专业特点,精心组织,想方设法,继续推进“设备和环境”要素本质安全建设,与“人和管理”本质安全建设相结合,使本专业本质安全 建设工作取得阶段性进展和良好成效,现总结如下:一、2019年本质安全建设目标完成情况1、本年度化学运行针对人的不安全因素,采取有效 控制措施,本年度未发生不安全行为,圆满完成公司本质安全建设2、化学设备经过本年度大修以及检修处理后,运行状况良好,原来存在的设备缺 陷及隐患已排除,跑冒滴漏现象减少,目前设备稳定运行。3、化学车间的加药系统,原来加完氨水后,整个车间弥漫的一股刺激性气味,严重影响 运行人员的身体健康,经过改造加装风道后,刺激性气味明显减少,工作环境得以改善。4、管理上化学运行认真遵守公司的规章制度、红线管理制 度,执行“两票三制”,本年度未发生触碰红线行为,圆满完成公司的安全任务。二、2019年重点本质安全建设工作及取得的成效1、多介质过 滤器在停运时,管道振动大,晃动较严重,通过班组人员认真分析,调整运行方式,先手动停运清水泵,后停运设备,有效减轻管道的晃动。通过2 019年大修,检修进行管道调整,现在已基本再未发现此类问题,及时排除了重大隐患。2、化学运行人员、试验人员在配药及做实验的过程中, 存在酸溅到衣服上的问题,及时和设备部沟通采购防酸碱服,每人一套分发到手,有效防止酸碱伤害,避免出现重大酸碱伤害事故。3、超滤反洗母 管管道混合器位置处于离地面4米高的位置,遇有检修工作需运行采取安全措施关闭阀门时,必须得搭设脚手架才能操作,费时费力,还存在一定的 安全隐患,反映问题后,设备部联系检修人员重新制作爬梯和操作平台,目前已能安全可靠布置安全措施。4、今年化学专业新员工较多,有多个刚 毕业的大学生,从未接触过化学相关工作,人的不安全因素较多,化学专业通过危化品培训,安规化学部分培训、事故案例的讲解分析等,增强新员 工的安全意识,避免出现安全问题。5、水处理车间氨溶药箱配备了轴流风机,但未设计排风管道。水处理氨溶药箱配药时产生的氨气虽然被抽离水 处理车间,但被排放至泵间,使泵间环境产生刺激性气味。针对此问题,在轴流风机排风侧安装风道,安装后可将加药时产生的刺激性氨气直接排放 至室外。6、超滤装置大修时经过膜丝检测,有几组膜可能存在断丝问题,由于设备不能及时采购回厂,马上又面临供热期,中水指标一直不稳定, 对现有的超滤装置存在一定的安全风险,化学运行调整超滤装置运行方式,由原来的死端过滤调整为错流过滤,避免水中杂质通过有断丝的膜组件流 入超滤水箱,对后续设备造成损坏。三、主要存在的本质安全建设工作问题及治理措施1、水处理间阳床、阴床、混床酸碱管道腐蚀严重,可能会造 成酸碱泄漏,报设备部定制相关备品备件,以防突发酸碱泄漏造成人身伤害。同时要求运行人员加强酸碱管道的设备巡检工作,发现问题及时汇报。 2、化学供氢站重瓶间大门严重损坏,大门合页随时可能拉脱,造成人员伤害,已登记缺陷并已上报设备部,要求及时更换重瓶间大门。在平时的巡 检、卸氢补氢操作时,要求人员远离大门,防止事故发生。3、工业废水车间#1、2纤维过滤器出水水帽基座腐蚀较严重,底部水帽松动,反洗时 纤维球不能彻底进行清洗,报设备部采购相关备件。目前出水电动阀不能正常开启,化学运行调整运行方式,先保证设备正常运转,避免废水不能及时处理出现更大问题。 |
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