1、 熔炼铝合金材料配比 在铝合金熔化炉熔炼过程中由于熔炼炉膛温度通常高于 800℃,其中铝合金材料中化学元素会发生不同程度的化学反应形成杂质或氧化物,从而使熔化的合金重量出现损耗,根据化学元素周期表排列得出靠前排列的化学元素易发生反应,故铝合金材料在熔炼过程中各化学元素损耗率也存在较大差异,见表 1。 上述损耗一般按元素的上下限的平均化学成分来计算,对于烧损大的或从力学性能等需要出发取上限的元素,则取上限值来计算。通常铝合金在熔化过程中烧损率在 2%-4%,故在熔化的过程中要添加精炼剂来确保铝合金熔液中的化学元素可以满足规定要求。通常精炼剂添加比例为烧损重量的10%-15%即可,例如 2 吨集中熔化炉每次精炼要放入8kg-12kg 的精炼剂,才能确保铝液化学成分符合要求。在压铸生产过程会产出回炉料,通常按回炉料中杂质、含气量通常会分为一级、二级回炉料。所谓一级回炉料是指压铸件料柄和不合格产品本体,这部分材料中含杂量和含气量相对较少,可以直接在压铸企业中回炉熔化。二级料是指压铸件中的排气板和排气槽等,这部分压铸过程中主要用于排气排杂作用,不能在压铸企业中直接回炉熔化,否则将会严重影响铝液质量。通常压铸企业铝合金回炉料配料组成,如表 2。 在压铸企业实际生产过程中会出现严格按 8:2 配比比例执行时,生产过程中二级料会出现大量积压现象,这会极大增加生产成本,故在实际生产过程中,企业可以通过实验验证来调整配比比例在确保铝液质量的同时也可以有效降低生产成本,提高生产效率。但其原则是回炉料配比比例不可以高于 40%,实验证明超过40%以后铝液中的化学成分通过精炼也无法有效保证。 2、 铝液化学元素管控 3、铝合金熔液除气和测氢 除气过程是指将中转包中的铝液运输到除气机下,通过除气机石墨转子中的通气孔将惰性气体充入铝液中使氢气析出,从而降低熔液中含氢量。图 1 为铝合金样块除气前后孔隙率对比。 在铝合金熔炼过程中铝合金熔液中含氢量测定方式:将熔炼炉或中转包中的铝合金熔液取两组样块,一组在空气中正常冷却,一组放入真空机中进行抽真空冷却。在通过计算两组样块的密度值,其含氢量密度值计算公式(1)如下: 通过资料查询发现对于铸件有内在气缩孔要求的,铝合金熔液含氢量密度值正常≤2.5 ,且密度值越小,铝合金生产过程中内在气缩孔质量越稳定,故为了降低铝合金熔液密度值,我们在熔炼过程中进行一系列实验来进行验证。 在正常的熔炼作业中转除气工序进行优化改进,讨论使用不同种类的惰性气体充入中转包铝合金熔液中,使铝合金熔液中含有的氢气可以有效的被析出,从而降低铝合金熔液密度值。我们选取两种不同种类的惰性气体分别是:氮气和氩气,进行不同比例混合后进行中转除气,其密度值实验结果见表 4。 通过上述实验数据可以发现若使用较高比例的氩气进行中转除气,其密度值有明显降低,但在除气使用方面生产成本增加 25%以上。综合讨论考虑控制生产成本等方面因素后,研究最终决定使用方案二:此方案在持续导入生产验证后,其铝合金熔液密度值一直控制在 2.5 以内,其压铸件内在气缩孔质量相对于试验验证前提升了 1%左右。 |
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