聂礼1 毛锐2 杜东2 岳昌燕2 吴敏2 (1.首钢水钢技术中心 2.首钢水钢炼铁厂) 摘 要 本文着重对水钢4号高炉槽下入炉烧结矿物理性能中降低5-10mm的部分比例大量实验、探索、分析、归纳,总结得出了一些经验,拟制出控制措施运用于生产实践,入炉烧结矿准粉末达到了≤25%控制目标,以保高炉炉况顺行,取得了较好效果且创造了一定的经济效益。 关键词 降低 入炉烧结矿 5-10mm 探索与实践 1 前言 烧结矿是高炉的主料。在高炉小矿槽下皮带上入炉烧结矿进行人工筛分再次检测,烧结矿5-10mm的部分称为准粉末,小于5mm的部分称为粉末,小于5mm的部分工艺控制要求不超过5%,一般在4%以下。准粉末含量高后,会影响高炉上部的不透气,堵塞煤气通道,煤气流分布不均匀、紊乱,易造成悬料、崩滑料,甚至管道形成出气流,煤气利用率降低,焦比升高,产量下降,炉况发生波动,甚至可能炉况失常。因此,对四高炉槽下入炉烧结矿准粉末5-10mm的部分进行技术研究,有着重要而深远的意义。2 四高炉入炉烧结矿5-10mm准粉末情况 2016年来,水钢4号高炉槽下烧结准粉末如下图1所示,是近年来比较高的一年,尤其是上半年年平均值达到27.1%,1月份最高达到28.0%,下半年平均值25.6%,7月份最低降到24.8%,年平均值26.3%。由此,提出攻关目标,2017年降到小于25%。
3 水钢四号高炉使用原料情况 2016年来,水钢四号高炉使用原料有:烧结矿、天然块矿(南非块、澳块)、球团(进口普球、国内普球、钛球)。烧结矿主要来源于有效烧结面积均为 265m2的6#、7#烧结机。2017年2月12日-4月8日与三高炉大修同步交替对6#、7#机烧结机与环冷机进行漏风综合治理节能技术改造,烧结机台车小挡板加高60mm。在此期间为了保四高炉烧结矿用料平衡,炼铁厂料运车间在2017年1月对三高炉供料系统F202-2皮带运输机改造,工艺上打通了四高炉块矿和自产焦炭供料K、J双系统,使用了有效烧结面积为132m2的4号机部分烧结矿。4#烧结机于2017年4月20日停产,从此,6#、7#机就承担着为有效容积1350m3的三高炉和2500m3的四高炉保供主料任务。随着高炉的强化及其大型化,对高炉原料质量要求也越来越高,不仅要求它们具有良好的化学分析、物理性能而且还要求具有良好的冶金性能。本文着重对烧结矿物理性能中降低5-10mm的部分比例大量实验探索,总结出了一些经验和措施,2016年 2月10日由技术中心牵头组织炼铁厂烧结工序相关专业技术人员分析1月份准粉末较高的会上也明确提出了主矿种巴西粗粉配比不能低于20%且不能断档;澳粉总配比不能超过50%,其中57澳粉不能超过15%;降低高烧损物料的搭配;加强烧结机操作工艺参数的控制管理等措施与实践。4 试验研究 4.1 进口粉单烧、混烧烧结杯试验 2016年以来,进一步开展单矿种与大配比澳粉混烧烧结试验探索与实践,试验结果如下表1所示。 从表1中可见,进口粉单烧来看,毛塔粉、金步巴61澳粉、巴卡粉主要增加小于5mm的部分;阿特拉斯57澳粉小于5 mm和5-10mm的部分都很高,61澳粉比57澳粉小得多。大配比澳粉混烧试验结果可看出,大配比澳粉烧结准粉末是比较高的,原因与澳矿水化程度高,伴生褐铁矿量多,烧损高有直接关系,主要是准粉末增加。4.2 纯煤粉和纯焦粉单烧试验 为了优化燃料结构,摸索降低成本和烧结性能情况,开展了纯焦粉和纯煤粉烧结杯烧结性能试验研究,试验结果如下表2所示。 从表2中数据可知,纯煤粉烧结或烧结煤多余粉焦的燃料结构烧结,都会使烧结矿准粉末和返矿率升高。由此,燃料结构也是影响烧结准粉末和返矿率升高的又一原因。4.3 国内粉矿复合用料结构烧结试验 因国内粉矿烧结性能和有害元素原因,一般不宜大配比使用。通常是采用混烧复合用料结构烧结杯试验,试验结果如下表3所示。①焙烧粉配比为12%;②铁精粉配比12%;③菱铁粉配比8%;④富矿粉配比6%。另外,硫酸渣、褐铁粉、赤泥粉通常小配比使用一般不超过4%,已做了复合用料结构烧结试验,结果未列入。 从表3中可知,焙烧粉和富矿粉烧结准粉末相对较高,虽然都在准粉末控制要求≤25.0%范围,但也不宜多配,多配在复合用料结果中将会导致烧结矿强度下降,准粉末增加。5 主矿种进口粉使用比例情况 2016年以来,主要进口粉矿消耗数据统计分析如下表4所示。从表4中可见,数据对比分析四高炉整体入炉准粉末下降原因有:一方面巴西粗粉用量提升,上升了8.52%;另一方面澳粉总用量下降了1.98%,下降幅度不大,基本持平,尤其用量总澳粉中57澳粉用量大幅下降,下降了26.3%,烧结矿强度得到了较大改善,准粉末降低。这与前表1中57澳粉单烧,大配比澳粉混烧试验结果是一致的。因此,复合用料结构中巴西粗粉用量少,57澳粉用量大是烧结矿准粉末高的重要原因。6 配C和FeO的影响 烧结矿FeO含量与配C量直接相关,配碳高的,属于高温型烧结,FeO含量就高,有的甚至超过10%,对烧结矿强度造成很大影响。在烧结过程中烧结温度一般在1100-1300℃,在1260或1280℃生成铁酸钙是最多的,因此要求低温烧结,控制合适的配碳量是关键,目的获得更多的主要粘接相铁酸钙,烧结矿有较好强度。在高碱度矿物结构组成中,复合铁酸钙中的铁主要以三氧化二铁的形式存在,氧化亚铁仅占1%,因此强度和亚铁不直接相关。一般随亚铁升高(配碳增加)造成三氧化二铁分解,使矿物四氧化三铁增加,复合铁酸钙减少,从而成品矿冷态强度下降。同时高温型烧结得到的不是针状铁酸钙,而是柱状或板状的铁酸钙,这种成品矿在冷却过程中会出现大量裂纹,造成粒度碎化,准粉末增加,还原度降低。因此,高配碳,高亚铁含量,常生成大孔薄壁烧结矿,经不起运输过程中的摔打粒度细化,准粉末增加。在统计分析8月22日-9月4日期间,烧结准粉末日平均又达到25.4-27.4%,转鼓指数较高达80.0-81.3%,原因经现场落实,要求机尾保发电量,生产四班烧结燃料配比看得较大。8月 25日烧结矿微观结构矿物组成检测:赤铁矿0%,磁铁矿49.8%,铁酸钙34.68%,玻璃相15.52%。该批矿物组成太差,玻璃相太高,主要原因高碱度下,操作上燃料配加量过多,烧结过程还原气氛太强烈,烧结温度太高,生成磁铁矿太多,抑制了复合铁酸钙生成,冷却速度过快,造成结构强度下降,粒度碎化,准粉末增加。为此,提高机尾发电量,建议以保环冷机恢复动、静密封胶皮完好,减少漏风,提高热能回收效率为主,不要求烧结机工看大燃料配比来保机尾发电量,否则,保住了6#、7#机尾发电量而受损了烧结矿结构强度影响大高炉顺行。7 烧结矿SiO2影响 烧结矿SiO2在烧结过程中是形成粘接相的主要元素,其含量高低对烧结矿强度和性能有着举足轻重的影响,在8%以上由于正硅酸钙在冷却过程中相变,体积膨胀,严重自然分化,降低烧结矿强度,在5%以下,形成低硅烧结,SiO2液相较少,也会严重影响烧结矿强度。按照SiO2的分类,SiO2在5%以下为低硅烧结矿,5-6%为中硅烧结矿,在6%以上为高硅烧结矿。根据实践生产经验总结,中硅高碱度烧结矿是比其他类的烧结矿强度和性能都要好,烧结矿最理想的SiO2范围5.3-5.5%之间,因品位高,高碱度烧结强度和性能都较好,SiO2太高或太低对烧结矿冷热态强度都不利且影响大。烧结矿SiO2高低主要取决于用料结构中SiO2含量高低,与使用的矿类有很大关系。关键是看如何搭配,烧结配料最主要就是要抓住SiO2含量,若SiO2含量波动大,选取数据代表性差,配料烧出来的烧结矿化学分析也波动大,尤其碱度和品位的准确性;其次是烧损;再锁定氧化镁含量为2.05%计算。因此,配料是烧结工艺重要环节。2016年烧结矿SiO2平均6.26%,最高4月份6.83%,最低1月份5.71%。2017年1-9月份SiO2平均5.94%,最高1月份6.52%,最低9月份5.36%,7月、8月、9月逐月下降,已降到SiO2含量5.3-5.5%理想的范围。8 不同碱度对烧结矿微观结构强度影响 2016年1月份最高碱度2.04倍, 2月、5月、6月碱度最低1.87倍,年平均碱度1.92倍,从碱度分类可看出为熔剂性烧结矿。2017年1-9月份,除1月、5月、6月烧结碱度1.93倍、1.93倍、1.97倍也为熔剂性烧结矿外,其余6个月均为高碱度烧结矿,尤其是8月、9月碱度更高,8月平均2.14倍,9月份平均2.19倍。熔剂性烧结矿、高碱度烧结矿、超高碱度烧结矿的矿物组成一般有赤铁矿、磁铁矿、复合铁酸钙、玻璃相,可能有钙铁橄榄石,硅酸钙、硅酸二钙、硅酸三钙,生成矿物是很复杂的。对高碱度烧结矿而言,按烧结矿碱度分类R2≥2.0倍的烧结矿为高碱度烧结矿,高碱度烧结矿CaO含量较高,主要粘接相为铁酸钙,烧结矿冷态强度好。但随着碱度再升高,大于2.10倍以上,大多数为硅酸二钙和硅酸三钙。如果烧结矿SiO2含量较高,CaO含量更高后,生成硅酸钙量就越多。从烧结矿物结构组成各组分抗压强度表[1]中可知,硅酸一钙20.31N/mm2,硅酸二钙30.3 N/mm2,较玻璃相40.60 N/mm2还要低,可见硅酸钙机械强度是最低的,烧结矿硅酸钙数量增加,因为这种矿物在低温657℃以下由γ-2CaO.SiO2转变成β-2CaO .SiO2时,体积突然膨胀10%左右,导致烧结矿粉化。而CaO又能降低赤铁矿至磁铁矿相变THM的变化,稳定磁铁矿量,抑制赤铁矿生成,改善低温还原粉化,但超高碱度烧结矿中,过多的CaO含量会游离,增加高炉渣量。9 烧结系统漏风综合治理节能改造 水钢(集团)公司通过与北京国策蓝天节能工程技术有限公司合作,对6#、7#烧结机漏风进行综合治理节能技术改造,改造完成后,经过5个多月的运行,对比改造前的情况,烧结原始料层等指标有较大的提升,烧结机漏风率等指标大幅度下降。原720mm的台车挡板高度提高到了780mm,从原700mm厚的原始料层高度提高到了760mm。不仅节能取得了较好的效果,而且烧结矿强度得到了一定改善,入炉烧结矿小于10mm的粒级、外返矿比例降低,如下表5所示。10 取得的效果 从表中5可见,2017年1-9月份5-10mm烧结矿准粉末比2016年平均降低了1.9%,小于5mm的降低了0.1%,小于10mm的降低了2.2%。四高炉2016年全年完成焦比355kg/t,2017年1-8月份累计完成焦比375kg/t,按照355kg/t计算。2017年1-8月份四高炉累计完成产量1414997t。按照2017年8月份水钢自产焦制造成本计算。生产实际数据表明[2]:小于10mm粒级烧结矿含量(质量分数)每减小或降低1%,高炉焦比将降低0.2-0.3%,增产0.2-0.3%。本文中降低焦比和增产均按0.25%取值计算经济效益。2017年8月四高炉生铁产量177651吨,吨铁固定费用224.42元。经济效益测算:(1)、烧结矿小于10mm的粒级下降2.2个百分点,吨铁成本节约2.25元。节约焦炭费用318.73万元。( 2 )、烧结矿小于10mm的粒级下降2.2个百分点,增加产量,分摊吨铁固定费用223.86元,节约固定费用79.24万元。由此,2017年1-8月份降低烧结矿粒级小于10mm的2.2%,合计节约费用=318.73+79.24=397.97万元。11 结论与建议 (1)稳定了主矿体系,主矿种巴粗粉和澳粉。2016年巴粗粉只有5个月超过20%,7个月未超过20%,澳粉总配比未超过50%,但是57澳粉配比较大。2017年1-9月份巴西粉配比均大于20%基本未中断,澳粉总配比未超过50%,57澳粉配比大幅减小,准粉末下降,在用料结构方面这是造成准粉末升高关键原因。建议巴粗粉配比不低于20%且不中断,澳粉总配比不超过50%,57澳粉配比不超过15%。国内粉矿配比按照前述复合用料结构试验结果要求而搭配。(2)燃料结构和燃料配比也是重要因素。尤其燃料配比是关键原因,燃料配比过大,亚铁含量过高,使烧结矿粒度碎化,准粉末增加。在现有燃料条件下,建议燃料配比4.8±0.3%,湿燃料粒度≤3mm的部分不低于75%,亚铁继续控制8-10%。(3)碱度不同对烧结矿微观结构强度影响也不一样,这也是影响准粉末的重要原因。建议控制烧结碱度1.90-2.15倍,最低不低于1.80倍,最高不要超过2.20倍。转鼓指数79.4-80.5%,最低不要低于79%,最高不要超过81%。(4)烧结矿SiO2也是影响重要因素,结合碱度控制要求。建议生产中硅高碱度烧结矿,因强度和性能都优越其它类型的烧结矿。(5)综合漏风治理节能EMC工程改造竣工,降低了漏风率,提高了原始料层厚度,烧结矿强度改善,准粉末与返矿率降低,这也是关键原因。建议坚持烧结杯试验结果为指导,坚持“四低一高”操作方针,即低水、低碳、低温烧结、低抽风负压点火,高料层;坚持“铺平、烧透”为原则。12 参考文献 [1] 《烧结球团微观结构》陈耀铭,陈锐 编著 中南大学出版社.2011年12月. [2] 《山西冶金》于广富等人著 论文《烧结矿小于10mm粒级含量指标的影响因素和改善措施》 2015年第3期 总第155期.
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