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关于电动流量调节阀的技术说明与故障分析

 台臣阀门厂家 2020-07-24

一、设计要求及阀门选型按进口压力 2-2.5MPa 

出口压力 1MPa 左右 
压差 1-1.5MPa 
流量为:1-2L/h 
计算 Kv:0.000-0.001 
选用额定 Kv0.005Lin 
阀门理论相对开度:4%-11%(开度偏小)

电动执行器(选型): 

电压 AC220V, 

输入信号 DC4-20mA 反馈信号 DC4-20mA 

阀门选型:

型号 TC911W,材质 316,连接方式:内螺纹(ZG1/2”) 
设计温度:-30~+200℃ 
设计上要求阀门需要上述工况下达到 1-2L/h 的流量要求。

二、现场故障概述 

阀门于 2020 年 7 月 20 日左右安装于设备上试车,至 21 日完成全部阀门的试车运行,试验结果如下: 

序号名称关断电流 (MA)开启电流 (MA)最高压力流量 (2.4MP)2.4-1.0MP流量范围2.0-1.0MP流量范围1.0-0.6MP流量范围备注
11号井4.34.54040--3232--2424--20不合格
22号井4.54.71212--088--55--3.0勉强
33号井4.95.155--33--1.21.2--0.5合格
44号井
4.9
5.199--77--55--2.4勉强

55号井
4.44.666--3.53.5--2.02.0--0.8合格
阀体漏
66号井
55.266--33--1.41.4--0.5合格

77号井
4.95.12430--2424--1212--6不合格

88号井
15173.53.5--2.52.5--1.21.2--0.5合格

99号井
4.853.23.2--2.32.3--1.11.1--0.5合格

1010号井
44.31919--1515--1212--5不合格

其中 3#、5#、6#、8#、9#井阀门可满足设计的流量要求,2#、4#井阀门勉强满足设计要求,而 1#井、7#井、10#井阀门与设计要求相差很大,不能实现控制要求。 其中,5#井阀门还伴有明显外漏现象。

三、初步故障分析

根据试验中发生的故障(问题),初步分析如下:

本批次阀门在前期设计准备时,便发现难度技术难度大,控制精度高,初步选型的阀门开度也仅有 4%~11%;
涉及到零件的加工精度要求高,阀芯节流曲线的精度需控制到 0.001mm 以内,而目前国内的数控机床和测量设备一般仅能做到 0.005mm 的控制精度,故零件在加工和测量中都有一定的难度;
为了解决上述①②的问题,设计生产中采用了优化阀芯控制曲线的思路,提高了阀门的实际开度;在曲线精度的控制上,采用曲线专配,以消除加工设备与工量具造成的误差,并辅以流量标定的方法;
由于阀门的曲线精度主要是后期通过实验标定,而我方的模拟工艺与现场工艺数据有一定的误差,由于积累偏差的存在,致使部分阀门不能满足要求;但对于如 1#、7#、10#井阀门,现场的流量范围与我方标定的范围误差相对较大,具体原因待进一步分析;
关于阀门外漏,初步判定应该是 A 处的填料压钉由于发运或安装过程的触碰而造成松动,造成介质从阀杆处泄漏,现场可通过 27 的开口扳手拧紧即可;而对于 B 处螺纹的松动而造成外漏基本可以排除。

四、解决方案

初步确定通过分析上述测量值的精度来重新校正设计值,修正我方的测量数值,将有问题的阀门作返厂检定,返厂的阀门应在阀上注明几号井,如 1#井,10#井等,便于我方进一步分析,以确保后续阀门不出现如上问题,达到满足甲方的技术要求。 

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