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某商用车动力总成悬置系统NVH性能仿真与试验研究

 半扇窗 2021-03-25

摘 要:文章基于有限元法,采用ADAMS 软件,对某商用车动力总成悬置系统进行了CAE 解耦率分析,结果显示,各阶振型模态解耦率都大于目标值,符合设计要求,同时进行了悬置系统NVH 隔振率测试分析,怠速,空档,加速工况下,悬置系统隔振率满足目标,与CAE 分析结果对标一致,综合评估该商用车动力总成悬置系统NVH性能符合设计目标。

1 引言

随着国家经济飞速发展,商用车销量得到迅猛增长,由于其经济性和便利性,已经成为运输货物的必然选择[1]。同时,科技也日新月异进步,人们对车辆乘坐的舒适性提出了更高的要求,作为汽车主要振动源之一的动力总成,其悬置系统的优劣直接影响了整车NVH 性能的好坏[2-3],因此,研究动力总成悬置系统NVH 性能具有重要的经济和社会价值。

本文基于有限元法,采用ADAMS 软件,对某商用车动力总成悬置系统进行了CAE 解耦率分析,结果显示,各阶振型模态解耦率都大于目标值,符合设计要求,同时,进行了悬置系统NVH 隔振率测试分析,试验结果显示,怠速工况、空档工况、加速工况下,悬置系统隔振率满足目标,与CAE分析结果对标一致,综合评估该商用车动力总成悬置系统NVH 性能符合设计目标。

2 悬置系统CAE 解耦率分析

本文采用ADAMS 软件,对某商用车动力总成悬置系统进行了CAE 解耦分析,动力总成质心和转动惯量是通过实测得到(图1),测试得到的动力总成参数如表1,立的有限元模型如图2。

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图1 动力总成质心测试

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图2 动力总成有限元模型

表1 某商用车动力总成质量和转动惯量参数表

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本文按照设计目标,即弹性轴与质心距离须小于6mm,解耦率需大于55%,经CAE 计算,得到如表2 所示的动力总成解耦结果,各阶振型模态解耦率都大于目标值,符合设计要求,弹性轴与质心距离为8.5mm,弹性轴与扭矩轴总夹角2.7deg,满足设计目标(图3)。表2 某商用车动力总成悬置系统解耦率结果表

表2 某商用车动力总成悬置系统解耦率结果表

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图3 弹性轴、扭矩轴校核结果

3 悬置系统NVH 隔振率试验分析

本文采用LMS 测试设备,对某商用车悬置系统进行了隔振率测试试验,测试工况为怠速、空档状态、二档和三档全油门加速工况,在动力总成处布置测试传感器,试验样车如图4。

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图4 悬置系统隔振率测试试验

3.1 怠速_空调关状态下悬置隔振率测试分析

本文对某商用车悬置系统在发动机怠速工况、空调处于关闭状态下,进行了悬置隔振率测试,得到如图5 所示的结果,对于左悬置,其整体隔振率一般,右悬置和变速箱悬置隔振率达到27.1dB 和38.8dB,隔振率效果较好。

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图5 怠速_空调关状态悬置隔振率测试结果

3.2 怠速_空调开状态下悬置隔振率测试分析

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图6 怠速_空调开状态悬置隔振率测试结果

同上述方法,本文对某商用车悬置系统在发动机怠速工况、空调处于打开状态下,进行了悬置隔振率测试,得到如图6 所示的测试结果,其中左悬置最小隔振率为6.75dB,最大隔振率为23.7dB,右悬置最小隔振率为14.1dB,最大隔振率为28.7dB,在该状态下,悬置系统隔振率满足目标。

3.3 空档状态下悬置隔振率测试分析

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图7 空档状态下悬置隔振率测试结果

本文对某商用车悬置系统,在空档状态下进行了悬置隔振率测试,得到如图7 所示的测试结果,由图可得出,发动 机左悬置Y 向隔振率为6-14dB,Z 向隔振率为10-20dB,综合评估空档状态下,该款悬置系统隔振率可接受。

4 结论

本文基于有限元法,采用ADAMS 软件,对某商用车动力总成悬置系统进行了CAE 解耦率分析及NVH 测试试验,结果显示:

各阶振型模态解耦率都大于目标值,弹性轴与质心距离为8.5mm,弹性轴与扭矩轴总夹角2.7deg,满足设计目标;

怠速工况、空档工况、加速工况下,悬置系统隔振率满足目标,与CAE 结果对标一致;

综合评估该商用车动力总成悬置系统NVH 性能符合设计目标。

作者:吴静,黄勤

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