分享

【技术热点】柳钢5号高炉冷却壁漏水及更换实践

 沙场点兵qisa60 2021-12-21

李醒品、文雅、黄伟航

(柳钢集团柳州钢铁股份有限公司炼铁厂)

摘  要  高炉冷却壁的工作环境十分恶劣,特别是炉腹区域的冷却壁长期受到炉内高温液态渣铁、煤气流、炉料的剧烈冲刷以及碱金属、CO、H₂的侵蚀,很容易出现磨损漏水,对高炉炉况、生产安全及各项经济技术指标影响很大。

关键词  冷却壁  漏水  停炉  开炉

1  前言

冷却壁是高炉重要的生产设备,它的作用是通过冷却壁内部流通的冷却水带走热量,对其热面的高炉内衬进行有效冷却,从而保护好炉壳,当炉腹至炉身下部区域的内衬损坏消失后,能够在冷却壁热面形成保护性渣皮,利于炉料下降顺畅和煤气流合理分布,利于维持适宜的操作炉型。柳钢炼铁厂5号高炉有效容积1500m³,设22个风口,两个铁口,采用串罐式无料钟炉顶,炭砖+碳复合砖炉底炉缸结构,薄壁炉衬,软水密闭循环+工业水冷却系统,重力+干法布袋除尘,炉吼十字测温等先进设备,于2008年2月18日停炉扩容中修,2008年6月2日送风开炉,2015年4月23日停炉进行炉缸大修改造(冷却壁未更换),2015年7月14日送风开炉,冷却壁经过多年连续生产,已接近使用寿命期限。

2  冷却壁漏水及日常维护

2017年12月炉腹第六层冷却壁西北方向的134﹟135﹟136﹟管开始破损漏水(这三根管属于同一块冷却壁),2018年3月29日年修时于此块冷却壁开孔安装9根铜冷却棒,炉壳外部打水降温维持生产。由于2018年生产任务重,需保持较高的冶炼强度,第六层冷却壁相继不同程度地破损漏水,查出漏水水管后改通工业水,利用休风机会分拆出来,采取上进下出的方式单独通工业水,出水管加粗为DN50并在侧面安装阀门连接高压水便于反冲。随着生产的进行旧漏水点逐渐变大,出水管偶尔有夹带炉料的黑水喷出,严重时焦炭堵塞出水管,出水喘气且震动大,需要看水工及时反冲以减少漏水入炉,另外出现新增漏水点时炉内产生爆震,煤气中H2含量猛涨,出现翻料管道行程,煤气流变乱,引起炉温波动和影响高炉顺行,需要退布料角度﹑大幅加焦退负荷及控料速保顺行提炉温,发生过几次低硅高硫的三级质量事故,严重影响高炉的产量和指标,厂部下达的生产任务难以完成。随着第六层冷却壁漏水的范围逐渐扩大,多块破损冷却壁已经连成片,多个风口各套之间不同程度地流水或喷水汽,风口平台,炉身炉底的煤气浓度严重超标,查漏工作变得十分复杂和困难,经常需要厂调安排其他高炉工作经验丰富的看水工支援协助查漏。首先要判断是旧漏点变大还是新增漏点,优先从已破损的冷却壁相邻水管开始查,炉身炉底上下两组人,每组至少两人,穿戴好劳保着装,携带好煤气表﹑对讲机﹑手电筒和打火机等,利用排水点火法检查,如果漏点大则能直接点燃煤气火,漏点小可用煤气表检测查出,未能确认漏水则多根管改通工业水观察,如果软水补水量减少,这说明这几根有漏水,再把其中一根改通软水,如果软水补水量增多则判断此根漏水,以此类推,逐步排查。查漏作业环境十分恶劣,高炉本体各平台煤气浓度超标且通风性差﹑局部照明不良和空间狭窄,查漏人员容易煤气中毒或闷热中暑,只能间歇性作业,查漏耗时长,有时需要一两个班才能查出漏点,甚至要两三天才能确认。高炉长时间低负荷生产,炉温按中上限控制,以增强抗风险能力,焦比高燃料比高,极不利于节能降耗,查漏结束后漏水得到控制又容易出现高炉温,炉温波动大也给炉前工作造成较多困难,炉温低时渣铁难流,易造成撇渣器不通,大沟渣沟结渣难化掉,需要钩机协助处理;炉温高时龙沟容易粘沟结块,影响炉前出铁安全,烧氧又造成冒黄烟扬尘大,影响环保工作,炉前劳动强度大。高炉需要休风或大减风时必须通知看水工将漏水冷却壁及时控水,防止大量漏水入炉造成炉凉和恢复炉况困难。冷却壁漏点继续扩大后出水管频繁堵塞,反冲无效时则改通蒸汽,炉壳外部打水,但冷却强度难以满足生产需求,已严重威胁高炉生产安全和人身安全,2018年6月高炉车间立项申报更换第六层冷却壁,筹划冷却壁备件工作。截至停炉时,10﹟13﹟15﹟16﹟79﹟80﹟84﹟89﹟128﹟131﹟冷却壁管通常压水(10根),6﹟7﹟14﹟82﹟83﹟122﹟123﹟124﹟125﹟126﹟127﹟129﹟130﹟133﹟ 冷却壁管通蒸汽(14根),134﹟135﹟136﹟安装铜冷却棒(3根),共27根冷却壁管破损,东北方向6根,西北方向14根(其中两块相邻且全部破损),西南方向7根(其中一块全部破损)。

3  停炉及开炉

经过公司、厂部、车间等各相关部门统筹规划,决定于2019年1月10日5号高炉空料线停炉更换第六层全部冷却壁(共40块)。由炼铁厂生产技术科制定《2019年5号高炉停炉方案》,成立停炉安全小组,停炉过程由炼铁厂工艺技术专家亲自现场指挥。1月10日夜班2:00开始下停炉料。(按1月3日实际用料:烧结78%+球团12%+块矿10%的炉料结构,“H”=4.30,矿批36000kg,喷煤量26t/h,烧结R=2.0,综合品位57.21 %,焦炭水分3%计算)

图片

下完停炉料后停止上料,开炉顶打水控制顶温,尽量多降料线,但顶温较高难控制。7:45预休风(雷达料线14.6m±),从十字测温孔安装8根炉顶打水管,每根打水管都安装流量表,确保水管分布均匀,雾化效果好且安全可靠,尽可能覆盖整个炉喉面积,并从炉顶引煤气管路至炉前平台,便于停炉过程中人工煤气取样分析。13:05复风,开始空料线降料面,煤枪送氮气,13:10引煤气,甩开TRT由调压阀组控制顶压,风压0.250MPa,风温960℃,视顶温控制炉顶打水量,13:20富氧6000,13:50停富氧,13:56西铁口出铁,14:10出现第一次爆震(较大),雷达料线16.8m,减风至0.200MPa,14:56西铁口起喷堵口,出铁量约75吨。之后出现多次小爆震,视情减风控制,15:50东铁口开出,16:25堵口,出铁量约20吨,17:08软水总温差最高达8.6℃,17:20炉顶煤气曲线CO﹑出现交叉(约12.8%),17:50风口全部变黑,煤气中含量17%,人工捅风口探测为空荡,立刻组织东铁口出最后一炉铁,渣铁热量低,仅放出少量渣铁(铁水没有流到罐内),18:37切煤气,18:40休风,此时雷达料线22.09米,关炉顶打水,空料线停炉过程结束。

图片

图片

图片

图片

停炉过程小结:
(1)炉顶打水管分布合理,雾化均匀,全程只有一次较大的爆震,其余均是小爆震,出现爆震时马上减风控制并加大炉顶打水,避免大爆震而被迫切煤气,实现了全程回收煤气及低噪音停炉。
(2)降料面初期使用富氧,目的是在安全可控的前提下加快停炉速度。
(3)控制开铁口次数。目的是为了炉缸有一定渣铁量,让炉缸焦炭上浮而有利于快速燃烧,出铁后焦炭又能下沉至炉缸,最终实现降料面至风口小套下沿且无鱼峰山。
(4)出最后一炉铁时,渣铁热量不足,流动性差,顶温100℃左右,说明炉顶打水量过大,容易造成干法布袋板结损坏,且此时炉顶煤气中氧含量高达18%,大量氧气进入煤气系统,具有一定的危险性。
停炉开炉各阶段及重要节点:
(1)凉炉,1月11日卸完吹管后从风口插入水管间隔打水降温,铁口通入氮气阻止炉缸焦炭燃烧而产生煤气和放出热量。
(2)扒炉,用煤气表和氧气表检测炉缸煤气和含氧量,条件达标后才允许人员进入炉缸作业,1月14日白班吊钩机进炉缸,中班开始扒炉,炉料通过皮带机清理至东面干渣池。
(3)拆卸旧冷却壁,1月17日中班开始拆卸第六层冷却壁,从炉壳外部用反力支架把旧冷却壁顶进炉缸。
(4)打炉墙,1月19日中班钩机进入炉缸打第六层冷却壁背后的灌浆料。
(5)安装新冷却壁,1月22日夜班开始安装新冷却壁,背部填料。
(6)吊出旧冷却壁,1月24日白班新冷却壁安装完成,中班开始吊出旧冷却壁。
(7)扒炉缸,1月26日夜班继续清理炉缸至见西面铁口。
(8)喷涂,1月27日开始喷涂,1月28日结束后清理反弹料。
(9)烘炉,安装好铁口导风管及中小套后,1月28日14::16用拨风烘炉,15:18用风机送风烘炉,1月30日8:42休风时烘炉结束。
(10)试压检漏,1月30日白班关闭炉顶大放散阀及重除单钟,送风憋压,分几个梯度逐步升压(0.050-0.100-0.150-0.200MPa),每步升压后稳定5分钟再升压,用肥皂水检查送风系统和高炉本体各部位漏点,并用石笔做好标记,试压检漏结束后休风安装布料溜槽、测量布料参数、补焊漏风点。
(11)装料,根据《2019年5#高炉开炉方案》,从风口及炉顶大方孔装入枕木200多根填充炉缸,再装开炉料至料线12米左右,堵严1﹟-10﹟风口。
(12)开炉前准备工作,各系统联合试机,确认风机房、热风炉、干法、TRT、净环、上料、喷煤、高炉本体、泥炮开口机、除尘、仪表等设备运转正常,炉前铁口烘烤好并垫成干沟,拦好撇渣器过道眼和红渣线,清理好干渣池,准备好足量有水炮泥、氧管、河沙、保温剂等消耗品,对好铁水罐,危险区域拉好安全警戒线,配备好灭火器和常用药品。
(13)开炉,确认具备开炉条件后,1月30日21:57用11﹟-22﹟风口送风开炉。

图片

图片

图片

开炉后炉况顺行,走料正常,逐渐加风到0.150MPa±,风量15万m³/h±。开炉前18:00左右炉前开始平烧西面铁口但一直没烧通(烧入深度约5米),炉内渣铁量越来越多而排放不出,形势非常严峻,1月31日白班8:00被迫减风到0.090MPa,风量8.3万m³/h;9:00减风到0.068MPa,风量6.6万m³/h;10:00减风到最低安全风压0.055MPa,风量5.5万m³/h,控制炉内渣铁量保安全,尝试西铁口埋氧枪,但铁口有热风喷出而密封不了,氧枪被烤红变形而被迫放弃,用有水炮泥重新堵口后往上烧铁口,烧进深度6米仍未烧通,白班后期组织烧东铁口,但铁口水汽重,点火困难,铁口无法烧开。视炉内渣铁量越来越多,已严重威胁高炉安全,中班21:32休风烧三通,尽管休风速度控制较慢,但仍造成所有已开风口和被吹开的5个风口共17个风口全部灌渣,组织人员抢修,从西铁口上方的12﹟13﹟风口往下烧氧,西铁口往上烧氧,但风口熔渣多排不出,烧氧困难且效果差,决定西铁口埋氧枪,2月1日夜班4:20埋好氧枪开氧,4:50拔出,大量冷渣铁流出(约100吨),铁口终于烧通。处理完风口灌渣后用11﹟-15﹟风口送风,堵严其余风口,炉内走料正常,随着冶炼进程及逐步开风口,中班16:55西铁口放第一炉水渣,铁水正常下罐,出铁量约170吨。由于采用有水炮泥堵口,铁口通道容易被冲刷扩大,内部没有泥包保护,跑大流,被迫减风控制,改用无水炮泥堵口并维护好铁口。2月2日19:20东铁口烧通,也由于铁口没有泥包保护造成跑大流,减风控制,之后炉前出铁逐渐正常,逐步开完风口及恢复各操作参数至正常炉况。
本次停炉检修按计划完成了更换第六层冷却壁工作,但存在一些不足之处和经验教训。
(1)采用风口间隔打水和铁口通氮气凉炉,考虑到打水过多会泡坏炉缸碳砖,凉炉速度慢且不到位,扒炉缸时蒸汽大,钩机无法作业,只能过量打水才能有效降低蒸汽以维持作业,施工进度慢。
(2)扒炉挖至3米深左右时才考虑到拆完冷却壁后要打掉炉墙耐火材料,此时钩机已够不到第六层冷却壁炉墙上部,只能靠炉缸铺枕木垫高钩机打炉墙。
(3)钩机、皮带机、炉顶行车多次出现故障抢修,严重影响施工进度,因工期紧迫又要赶进度,导致新冷却壁水管接头多处漏水,固定螺杆没有完全紧固好,封罩漏煤气。
(4)烘炉时间短,计划烘炉72小时,实际烘炉42小时26分钟,而且没有安装风口导风管,烘炉效果差,挖炉缸未达要求,炉缸冷料多导致开炉时铁口长时间烧不通,大量渣铁无法及时排出。
(5)关于铁口埋氧枪的三次分析:第一次,原计划送风前西铁口预埋氧枪以快速提高炉缸热量和顺利出铁,需要精确控制好氧枪埋入深度、风氧比例和流量、开氧时间和拔出时间,防止烧坏铁口通道甚至铁口冷却壁,但由于没有成熟可靠的方法经验,考虑到安全问题而放弃使用;第二次,西铁口一直烧不开,炉缸渣铁量超标而形势严峻时,只能尝试西铁口埋氧枪,由于是在线带压埋氧枪,铁口有热风喷出影响人员操作,氧枪被烤红变形而被迫放弃;第三次,休风烧三通时,有了前一次埋氧枪的操作经验以及休风状态下方便埋氧枪,最终成功实现埋氧枪操作。
(6)铁口一直没烧通,炉内渣铁量超过安全容量,没有及时休风处理,导致被迫休风烧三通时所开风口全部灌渣,损失较大。

4  结语

柳钢5号高炉从冷却壁开始漏水,逐渐扩大范围,反冲无效改通蒸汽,到立项申报,研究论证,制定停炉方案,再到空料线停炉更换冷却壁,开炉恢复生产,整个过程有比较成功的操作方法,也存在一些不足之处,我们要认真分析总结好,为我们今后的工作积累和提供宝贵的经验,值得我们借鉴,把优秀的操作方法发扬与传承,把不足之处加以改进与纠正,懂得如何应对和避免,在生产实践中不断提高与进步。

5  参考文献

[1]范广权. 高炉炼铁操作. 北京:冶金工业出版社,2008

[2]周传典. 高炉炼铁生产技术手册. 北京:冶金工业出版社,2002

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章